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2×330MW机组经济指标对供电煤耗的影响及降耗措施分析

2×330MW机组降低供电标准煤耗措施分析 2011年1-8月,2×330MW机组供电标准煤耗为342.4g/kWh,基本完成巴蜀公司下达的342.5 g/kWh的计划值,但按照神华集团“将供电标准煤耗降至330g/kWh”的要求还有相当大的差距。运行一车间对2×330MW机组经济指标数据进行认真分析后,认为可在以下几方面采取措施: 降低排烟温度 1)改善空预器漏风、堵塞情况,考虑空预器改造。 2)加强锅炉吹灰,减少炉膛结焦。 3)根据煤质报告和运行实际情况摸索合理的配煤比例。 降低制粉单耗 1) 2×330MW机组制粉系统受原煤水分影响较大,燃运车间应尽量升干煤,确保制粉出力。 2) 加强制粉系统设备的维护,提高检修质量,减少故障消缺次数(如钢瓦磨损、旋转阀堵塞、给煤机断煤卡涩、系统防爆门漏风等)。 降低减温水量 1)改善水冷壁下联箱节流孔板堵塞、循环不畅的情况,做好大修工作。 2)加强锅炉吹灰,减少炉膛结焦,增加水冷壁、冷再吸热量。 3)根据煤质报告和运行实际情况摸索合理的配煤比例,减少结焦情况。 4)改善浸没式挡板封闭不严、炉底漏风的情况。 提高给水温度 加强与调度联系,尽量提高负荷率,提高给水温度。 额定负荷时给水温度仍不能达到设计值,高加、低加换热效果有待提高 提高检修质量,避免加热器内漏。(目前#32机组#6高加事故疏水门经检修处理后仍关不严) 降低凝汽器压力 额定负荷时凝汽器压力为86mbar,除了环境温度的影响以外,必须提高胶球清洗系统的胶球回收率,降低凝汽器铜管脏污程度,才能降低凝汽器压力。 降低循环水泵耗电率 随着环境温度下降,2×330MW机组可采取单台循环水泵运行方式。今年1-4月,2×330MW机组采取单台循环水泵运行方式节电822万kWh,循环水泵耗电率下降0.65%。 如循环水泵电机进行高低速改造,循环水泵的运行方式更灵活,节能效果更加明显,但需要考虑循环水泵低速运行时生冷水压力能否满足需要。 降低补水率 机组开出、汽水品质合格后及时关闭机组排污系统。 加强巡视检查,确保机组疏水、排放系统无泄漏。 做好设备阀门维护工作,避免阀门内漏。 加强锅炉燃烧调整,减少锅炉结焦,减少吹灰汽耗。 大力推进设备节能改造(如引、送风机变频改造) 根据达州、华蓥山电厂实际改造效果,引、送风机变频改造节能效果在50%左右。2×330MW机组如进行引、送风机变频改造,耗电率可下降0.45%左右。 附表1:2×330MW机组经济指标对供电煤耗的影响及分析 2×330MW机组经济指标对供电煤耗的影响及分析 序号 名称 单位 基准值 变化幅度 供电煤耗降幅(%) 实际值 可降煤耗(g/kWh) 分析 1 排烟温度 °C 134 1↓ 0.0561 149 2.88 额定负荷时实际排烟温度149°C 1)空预器漏风、堵塞,蓄热片换热效果差。 2)炉膛结焦,水冷壁、冷再吸热量减少。 3)屏过、高再等处管壁挂渣,影响换热。 4)炉内水平烟道积灰,影响换热。 2 制粉单耗 kWh/t 29.8 1↓ 0.0424 35.2 0.78 1)原煤水分含量高、可磨性系数低,影响制粉出力。 2)设备运行故障多,如钢瓦磨损、旋转阀堵塞、给煤机断煤卡涩、系统防爆门漏风等。 3 过热减温水量 t/h 18.3 1↓ 0.0041 96 1.09 额定负荷时,过热器减温水量96t/h,再热器减温水量32t/h 1)水冷壁下联箱节流孔板堵塞、循环不畅2)炉膛结焦,水冷壁、冷再吸热量减少。3)屏过、高再等处管壁挂渣,影响换热。4)炉内水平烟道积灰,影响换热。5)浸没式挡板封闭不严,炉底漏风。 4 再热减温水量 t/h 0 1↓ 0.0218 32 2.39 5 给水温度 °C 253 1↑ 0.2232 249 0.00 额定负荷时只有249°C,除了高加、低加换热效率有待提高以外,给水温度受负荷率影响,不可控 6 凝汽器压力 mbar 45 10↓ 0.8889 61.55 5.04 额定负荷时凝汽器压力86mbar,除了环境温度影响以外,凝汽器铜管脏污,胶球清洗装置的胶球回收率低是主要原因 7 循环水泵耗电率 % 0.65 1↓ 1.06 1.3 2.36 今年剩余时间可单泵运行,如循环水泵进行高低速改造,降耗效果更明显 8 补水率 % 1.5 1↓ 0.2232 2.6 0.84 各系统阀门内漏是主要原因 9 引、送风机变频改造 % 0.45 1↓ 0.322 0.9 0.50 技改预计效果 10 锅炉结焦,吹灰器长期连续吹灰             11 阀门内漏           按照1-8月累计供电煤耗342.4g/kWh计算,累计可降煤耗= 15.88 附表2

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