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VTBR生化氧化法在棉浆黑液处理中的应用

VTBR生化氧化法在棉浆黑液处理中的应用摘要? 详细介绍了VTBR生化氧化法在棉浆污水处理中运行原理、处理效果,以及在生产过程中的成功运用。   关键词? VTBR、生化、氧化   白鹭化纤集团公司是棉浆粕生产能力2.5万吨和粘胶长短丝生产能力4.8万吨的综合性人造纤维生产企业。生产过程中排放大量污水,其中棉浆黑液是主要污染源,每天棉浆黑液COD负荷总量达17.9吨,占全厂COD负荷的56.4%,如何治理棉浆黑液,消除COD负荷,最终污水排放达标,已成为创造良好的社会效益和经济效益的一个重要课题。   棉浆黑液COD浓度高,平均达4270mg/l,色度深,1700倍,并有2.4g/NaOH,主要成分为木质素、果胶、脂肪,蜡质等 ,一般生化法去除高COD负荷的污水是比较困难的。为此,我们选用了VTBR生化氧化法,然后加混凝剂沉淀进行物化处理棉浆黑液。 1 实现途径 1.1 ?方法介绍   VTBR生化氧化法(垂直折流式生物接触氧化法)属生物接触氧化法,是在接触氧化池中填满填料,填料上长满生物膜,大量生长的丝状菌形成了主体结构的生物网,污水在其中通过与生物膜广泛接触,类似于过滤,能有效地提高污染物的净化率,同时采用水底曝气的方法向生物膜供养,使生物膜处在具有充分的有机物养料和溶解氧的环境中,适于微生物的栖息和繁殖。   VTBR生化氧化塔比一般的接触氧化池更进一步,它是有刚制塔体构成,并且两个塔串联运行,水气混合后通过管路进入第一组下部曝气布水头,然后,在压力的作用下,从罐顶通过管路压入二级塔下部曝气布水头,进入二级塔,从水的流向看,是从一级塔底向上到塔顶再折流向下,到二级塔塔底后再反向塔顶,来回反折,对处理COD负荷较高的污水,效果较好。其结构和性能如下:   结构示意图如下: 其性能列表如下: 表1? 性能表 水深 折流总深24米 压力 一级罐≥1kg/m2? 二级罐常压 氧转移率 大于30% 进水COD负荷 小于3500mg/l 容积负荷 2.3kgcod/m3.d 1.2? 实现途径   棉浆黑液先用酸性污水调节PH值在7-8之间,经调节池加入尿素和磷肥等营养盐,再用泵打入VTBR生化氧化塔,同时用压缩机压入大量空气,气水比为1:6-1:9,由于塔内装有大量填料,填料上长满生物膜,塔高14米,两级串联,这样就延长了气水和填料上生物膜的接触时间,由于气水是在1kg以上正压下经过一级氧化塔的,故提高了氧的转移率和利用率,经一,二级处理后COD去除率51-55%。但是,并没能使色度有较明显的改善,这里我们利用了生物污泥与混凝剂相辅相成的作用机理,VYBR出水中含有少量的老化残死的生物膜,所含动物成分较多,比重大,颗粒大,沉降性能良好,有助于混凝沉降,这样,VTBR出水再经一级物化处理(投加混凝剂),将剩余的COD去除60%,色度则大幅度下降,约为200倍以下。 2 ?生产应用 2.1 棉浆黑液用酸性污水中和PH值达到7~8。 表2 水质和水量分析 项目 水量(吨/天) cod(mg/l) ph 黑液 4200 4270 13~14 酸性水 2100 340 1~2 中和后 6300 2960 7~8 2.2 沉淀澄清   中和后的黑液在直径15米,深4.5米的辐流式沉淀池中澄清,停留5小时左右。 2.3 调节   调节池15×15×4.5米3,储存中和后的黑液污水。用水泵打入VTBR生化塔,水中按COD浓度投加尿素和磷肥,投加比为100:5:1,同时压入空气(进口压力3.5kg)气水混合后进入VTBR生化塔。 2.4 VTBR生化氧化   塔群共六个,分三组,塔体直径10米,高14米,填料有效高度10米,每小时进水260吨,停留时间20小时,出水从二级罐排出,进入混凝反应池。 2.5 混凝处理   出水中分别加入混凝剂和高分子助凝剂,混凝反应池中射有两个转速25转/分的搅拌器,用转子流量计计量,反应时间大于15分钟。加入混凝剂的污水,经反应后进入混凝沉淀池,直径20米,高4.5米,停留时间5小时,然后排出。沉淀污泥用泵打到污泥脱水机脱水。 3 运行效果 3.1 VTBR—混凝沉淀处理情况 表3 化验项目 进水COD VTBR出水 混凝出水 COD(mg/l) 3000~3500 1350~1560 400~700 PH 6~8 6~8 6~8 硫化物(mg/l) 5~13 5.5~126 1.2~20.8 锌(mg/l) 19.4~21.5 1.24~1.53 0.7~0.8 色度(倍) 1200 1200 200 3.2 应用效果   采用VTBR处理黑液污水,有以下优点: 3.2.1 占地面积少,有效的解决了污水

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