- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
82铁厂-降低混匀取料机地面滑线故障率1
降低混匀取料机地面滑线故障率
炼铁厂降低混匀取料机地面滑线故障率JK小组
发布人 李秀金
辅导员 袁小钟
小组名称
炼铁厂降低混匀取料机地面滑线故障率JK小组
课题名称
降低混匀取料机地面滑线故障率
课题类型
现场型
课题编号
JK-2012-W1-0035
小组活动时间
2011年3月~2012年4月
姓名
性别
工龄
学历
岗位
组内分工
李秀金
男
25年
本科
组长
组长、设计制图
王刚
男
8年
大专
工长
安全管理、工艺管理
马飞虓
男
8年
大专
班长
设备管理、现场跟踪
白洋
男
7年
大专
点检员
工艺管理、效果检验
董永贵
男
7年
大专
点检员
现场管理、现场跟踪
陈仁民
男
15年
高中
协力班长
施工管理
年/月
10/3
10/4
10/5
10/6
10/7
10/8
10/9
10/10
故障次数
6
5
4
4
5
5
5
5
1、现状调查:下表为2010年3月--2010年10月混匀取料机滑线故障次数调查表及图表。
根据表中调查数据,平均故障每月4.87次。其中,对生产影响较大的是,造成原料1B变电所二段总断路器跳闸,原料场部分输送流程无法运转。
2、选定课题 降低混匀取料机滑线故障率
(制表人:李秀金 计划时间:2011年3月10日)
将滑线月平均故障4.87次/月降低到≤1次/月
1、小组成员对10年3月~10月 混匀取料机地面滑线所发生的故障情况进行了调查。
时间(年/月)
10/3
10/4
10/5
10/6
10/7
10/8
10/9
10/10
合计
滑刀脱落跳闸
2
2
1
1
2
2
1
1
12
滑刀接触不良跳闸
2
1
2
1
1
1
1
1
10
伸缩节着火
1
1
1
2
2
1
2
2
12
中间接头松动
1
1
0
0
0
1
1
1
5
表一:10年3月~10月 混匀取料机地面滑线所发生故障的调查表
表二: 2010年3~10月滑线故障统计表:
序号
滑线故障
频数(故障数/次)
累计频数(次)
累计百分比%
1
滑刀脱落
12
12
31
2
伸缩节着火
12
24
62
3
滑刀接触不实
10
34
88
4
中间接头松动
5
39
100
总计
39
——
——
2、小组成员对2010年3~10月滑线故障进行了调查分析。
结论:从分析情况来看,滑刀脱落、伸缩节着火、滑刀接触不实是造成滑线高故障率的主要症结。只要解决了这些主要问题,目标 ≤1次/月就完全可以实现。
(制图人:李秀金;制图时间:2011年3月25日)
100
滑刀脱落
滑刀接触不实
伸缩节着火
中间接头松动
5
10
15
20
n=39
25
50
75
25
12
累计百
分比(%)
0
0
混取滑线故障次数排列图
31%
频数(次)
10
12
5
62%
88%
滑线缺乏日常维护
滑线未调整
管理人员不重视
滑刀与滑线接触不实
滑线振动大
滑线固定不牢固
滑线受力变形
轨道不直
滑刀与滑线接触不实
皮带机地基不平
滑线接头受热着火
滑线调整未按标准调整
滑线变形
滑刀脱出滑线
伸缩节受热着火
滑线老化
滑线存在设计问题,伸缩节偏短
滑线伸缩节调整不当
滑刀脱出滑线
小组人员根据原因分析,制定了要因确认计划如下:
序号
末端因素
验证方法
标准要求
时间
地点
确认人
1
滑线日常缺乏维护
调查分析
每月封堆检修时调整128工时
2011.3
现场
董永贵
2
滑线调整未按标准调整
调查分析
滑线伸缩节调整间隙调整到5厘米
2011.4
现场
马飞虓
3
滑线固定不牢固
调查分析
取料时滑线无振动
2011.5
现场
董永贵
4
滑线存在设计问题、伸缩节偏短
调查分析
与同行业进口滑线比较
2011.5
办公室
李秀金
5
料场地面沉降造成滑线不平
调查分析
A\B\C\零线4根滑线在一个水平面
2011.5
现场
马飞虓
6
料机轨道不直
实际测量
料机轨道在一条直线上,偏差1毫米
2011.4
现场
王刚
7
滑线老化变形
调查分析
滑线无变形、破裂
2011.4
现场
白洋
※要因确认一:滑线缺乏日常维护
10/3
10/4
10/5
10/6
10/7
10/8
10/9
10/10
协力人员投入128工时维护
协力人员投入128工时维护
协力人员投入128工时维护
协力人员投入128工时维护
协力人员投入128工时维护
协力人员投入128工时维护
协力人员投入128工时维护
协力人员投入128工时维护
确认方法:调查分析。
标准要求:每月封堆检修时调整128工时。
确
您可能关注的文档
- 2018版 第3章 2.1 一元二次不等式的解法.ppt
- 2018开门红精品个专.pptx
- 2018届高三第一轮复习地壳的运动和变化.ppt
- 2018版高考物理一轮复习第八章磁场第1节磁场的描述磁吃电流的作用.doc
- 2018版高中生物第2章2.2人体生命活动的调节第1课时人脑的高级功能课件.ppt
- 2018高三地理复习第3讲:宇宙中的地球和太阳对地球的影响.ppt
- 2018高中物理(人教版)高三备考强化训练38 机械振动.doc
- 2018高三复习地理高考备考策略和复习方法 (共76张PPT).ppt
- 2018版高中历史专题1第一次世界大战3第一次世界大战的影响课件.ppt
- 2018高考一轮复习——气候类型及其判断(优质课件共39张PPT).ppt
文档评论(0)