生产工序管理案例及讲义.ppt

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生产工序管理案例及讲义

* 日期:****年4月3日 ****公司各工厂现场改善案例 改善前:转盘电机摆放在员工侧面 改善后:转盘电机配送到员工正前方 不足之处:每次取用都要转身90度去寻找,造成动作和时间的浪费 优势之处:员工取用不再需要转身,缩短了工序时间,减轻了作业强度 总装工厂--打转盘电机工位的改善 改善前:一人放炉脚、一人打炉脚 改善后:一人放并打炉脚 不足之处:工位不平衡,等待浪费 优势之处:增加工装,调整到一人操作,降低成本 总装工厂--安装炉脚工位的改善 改善前:磁控管整车放在员工的身后 改善后:磁控管配送到图示工装架上 不足之处:员工取用时需要转身和弯腰,造成动作的浪费 优势之处:磁控管放再员工侧面合适的高度,可以方便取用,缩短了工序时间,减轻了作业强度 总装工厂--打磁控管工位的改善 改善前:折弯机离工装板较远 改善后:缩短了折弯机和工装板的距离 不足之处:折外罩员工需要走两步才能把折好的外罩放上工装板,造成动作的浪费 优势之处:折好的外罩可以直接伸手放到工装板上,缩短了工序时间,减轻了作业强度 总装工厂--折弯外罩工位的改善 改善前:图示工装车里放置周转 改善后:用图示工装车放置周转 不足之处:摆放不合理,空间浪费很大,并且容易划伤 优势之处:高度适当,旋转方便,减少员工动作浪费,减少划伤,且现场美观 总装工厂--控制盒周转工装车的改善 改善前:绑带放在地上 改善后:图示专用的工装台放置 不足之处:现场凌乱,造成员工寻找时间的浪费 优势之处:现场得到改善,并方便了员工操作 总装工厂--堆码工位的改善 改善前:维修炉都从拉头上线 改善后:在维修炉下线的同时上返修并检验合格的炉子,进行循环 不足之处:浪费了多数工位的时间 优势之处:不影响整条流水线的生产 总装工厂--维修炉上线模式的改善 维修炉经维修员返修后从拉头上线全检 配件工厂--开料线改善 添加透明有 机玻璃框 防止原材料被污染, 提高产品质量 配件工厂--可调式工作站台 可调高工作站台,让员工生产更轻松 配件工厂--自动打油器样品 优点:工人无需转腰,效率高。 改善后:工人直接在线上的工装上打控制盒。 散件工厂-- 工装改善1 改善前:带旋钮的控制盒需要工人拿到线外的工装台打电脑板; 缺点:动作浪费,并且工人需要转腰90度,效率低; 2、控制盒工装 可来回调节 优点:减少搬运的浪费,提高物料员的效率。 改善后:物料通道上直接配送,物料箱自动滑下。 改善前:配送物料需要搬运去工作台前面; 缺点:搬运的浪费; 3、送料滑道工装 滑动方向 散件工厂-- 工装改善2 优点:符合人机工程学,工人操作方便,效率高。 改善后:三个箱子连在一起,放在门体的下面。 改善前:三个箱子和门体一起放在工作台上。 缺点:1.工作台大; 2.门体和三个箱子的高度不统一,工作操作时,不方便,手容易劳累; 4、门钩工装 散件工厂-- 工装改善3 优点:符合人机工程学,工人直接拿物料,无需转身。 改善后:物料放在工人的正前方。 改善前:物料放在工人左边的工作台上; 缺点:拿物料时,需要转身90度,动作浪费; 6、CKD线物料托盘 可来回移动 散件工厂-- 工装改善4 * * *

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