可研究报告117810水泥磨尾技改178.docVIP

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可研究报告117810水泥磨尾技改178

青海水泥股份有限公司 1#水泥磨尾系统技术改造项目 可行性研究报告 青 海 水 泥 股 份 有 限 公 司 技 术 中 心 二OO四年十一月 目 录 一、项目名称 1 二、现状 1 三、存在的问题分析 1 四、改造的必要性 2 五、项目研究范围 3 六、技术方案设计概要 3 七、改造前后设备 5 八、工艺设计及主机设备选型原则 6 九、用电负荷及电耗 6 十、建设进度安排 7 十一、投资估算 8 十二、效果预测及效益分析: 8 十三、研究结论 9 附件: 附件一:Φ200绞刀泵使用情况报告 11 附件二:关于1#水泥磨年排放量收取排污费的说明 12 附件三:制成1#水泥磨出磨系统改造电气设备改造用电对比 13 附件四:收尘器选型计算 14 附图 一、项目名称 项目名称:1#水泥磨磨尾系统技术改造项目 二、现状 公司1#水泥磨为Φ3×14m开路粉磨系统,设计产量为45T/h。磨尾除尘系统最初设计为两级,第一级为Φ1400mm旋风除尘器,处理风量18000m3/h;二级除尘为4m2电除尘器,处理风量11230-14050m3/h,入口浓度<60 g/m3,收尘效率98%,单机阻力0.8 Kp。排风机为4-72-11 No8D,处理风量16200m3/h,全压2020Pa。运行至今,旋风除尘器已报废,起不到收尘作用,电收尘器也因极板极丝老化严重,收尘效率大大降低。1#水泥磨运行时排放超标,造成严重的环境污染和对员工身体的伤害;同时,由于螺旋输送泵对特种水泥的输送能力差,1#水泥磨系统对生产调度和环境保护方面都面临被动的局面。 安环部对生产中的1#水泥磨进行了生产标定,其结果如下: 磨内通风量(Nm3/h) 磨内风速(m/s) 磨尾负压(Pa) 废气温度(℃) 粉尘排放浓度(mg/Nm3) 粉尘排放量(kg/h) 平均台时(t/h) 运转率 (%) 8243 0.48 -130 58 2664 22.8 35.01 50.56 三、存在的问题分析 (一)、粉尘超标排放(是国家标准的26.46倍);1#水泥磨一级旋风除尘器已报废多年,不仅起不到收尘作用,而且增加了除尘系统阻力;二级4m2电收尘器为七十年代产品,技术相对落后,加之设备老化,极板极丝老化、变形、壳体腐蚀严重,收尘效率大大降低,漏风严重。1#水泥磨运行时排放超标(2664 mg/Nm3),日排放量达547.2 kg,造成严重的环境污染和对员工身体的极大伤害,已成为我公司三大严重污染源之一。 (二)、1#水泥磨系统对特种水泥的输送能力差;我公司普通硅酸盐水泥外,特种水泥品种较多。但1#水泥磨采用螺旋输送泵输送水泥,对特种水泥的输送受到限制。主要原因是中热水泥的容重大,经常发生输送管道堵塞现象;复合水泥的容重小,造成螺旋输送泵输送料仓膨仓不下料,严重影响磨机的运转率。 (三)、磨机台时产量偏低;磨内风速过低是造成产量偏低主要原因。按经验值开路磨磨内风速取0.9m/s 计算,磨内标况通风量应为14774.4Nm3/h,通过标定实际只有8243Nm3/h,偏低约45%。磨内风速过低,是制约磨机产量提高的最重要原因。车间反映,在生产中遇上雨季混合材水份含量较大的时候,就会造成磨内湿气不能及时排出,造成糊球,糊衬板的现象,会使磨机产量大幅下降,同时也会形成磨头正压。 (四)、单位成本高;主要原因是磨机台时产量低,目前粉磨普通硅酸盐水泥的平均台时只有35.01 T /h.,而该磨机的设计产量为45T/h。若能提高台时产量,单位成本将大幅度降低。 (五)、磨机运转率低;今年截止10月31日1#水泥磨平均运转率只有50.56%。平均运转率低,不是1#水泥磨系统的问题,而是水泥品种调配粉磨的问题。由于1#水泥磨不能磨制特种水泥,所以在生产调度上将磨制特种水泥全部安排在2#、3#磨机上,1#水泥磨只粉磨普通水泥,故平均运转率低。 四、改造的必要性 (一)适应环境保护的需要 1#水泥磨的排放是我公司三大严重污染源之一,由于该收尘器系统存在严重设备问题,造成了对环境的污染和对员工身体的伤害。同时环保局每年征收1#水泥磨排污费16265元。日排放量达547.2 kg。为改变该处环境,树立良好的企业形象,减少浪费,保证公司员工的身心健康,实现清洁生产,走经济可持续发展道路的需要。必须对现有的收尘器系统进行改造。 (二)适应生产调配的需要 目前,我公司除52.5级硅酸盐水泥、32.5级和42.5级普通硅酸盐水泥外,525#中热硅酸盐水泥、525#高抗硫硅酸盐水泥、525#中抗硫硅酸盐水泥、道路水泥、复合水泥等特种水泥较多,由于螺旋输送泵的制约,导致输送特种水泥困难,在特种水泥需求旺季,给生产调度带来一定的限制,同时增加了2、3号磨的负担。 (三)提高水泥产质量的需要 经过实际测定,

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