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秋田冶炼厂含铜锌渣的处理
秋田冶炼厂含铜锌渣的处理
,
l碣氟,载田冶炼厂舍铜锌渣.
秋田冶炼厂含
1序言
笨螬l民
现在,秋田冶炼厂每月生产7000t电锌,
锌精矿全部从澳大利亚,秘鲁等国进口.此
外,还有国内再生锌厂产出的锌渣作原料,
但这些渣含有大量的氯,氟,对湿法炼锌不
利.
该厂由于采用简单的水洗工序,其结果
氧化焙烧炉的热平衡能力几乎达到上限,每
月可处理850t料.
本文介绍了该厂锌渣处理现挟及各种改
铜锌渣的处理7..
—牛~
2锌的再生现状.
关于锌的再生现状,在资料统计月报
上,虽然对其实况能有某种程度的了解,但
是电镀,热镀锌工厂等小厂居多而没有参与
统计.另外,从原生锌到加工成最终制品的
建材,汽车,家电之后,再消耗,废弃,直
到作为废料回收需经过很长时间,因此,对
锌的再循环过程进行数值化是困难的.
表I根据资源统计月报列出了锌的再生
状况.
进.该厂主要处理钢材加工厂产生的含铜锌
表I锌的再生状况
渣.在铜材加工厂,向熔化炉加入铜,锌锭
及其废品,产出黄铜锭或块,经热轧,冷轧
后供用户.熔化炉产生的氧化物(炉渣),
集中送处理公司.这种渣过去是直接送炼铜
厂,但近年来,因有处理公司,已经能分离
出铜和锌.
图l表示这个分离过程o
3含铜锌渣处理工序的改善
含铜锌渣中的氯几乎i00可溶,水洗
后,滤饼附着水中的氯决定洗净效率.为了和
熔化过程产生的渣粉一起进行水冼脱氯,过
去,把水冼后灼渣再制成浆,与锌精矿一起
在洗矿机混合,由于再浆化槽的容量使处理田I渣的分离过程
r,/
?24?有色冶蝶
表2含铜锌渣的分析
量受到限制.虽然,可抽出一部分水洗液进
行中和处理,其余的反复循环使用,但水洗
液中氯浓度增高,使洗净效率降低.
图2表示改善前的洗渣工序流程.
啊2洗渣工序流程图(改善前)
墨3洗渣工序流程图(改善后)
1987年9月,进行如图3那样的改善,废
除再浆化槽,全部水冼液进行中和处理,因
此水洗工段的脱氯率从20~25猛升到
75~8O.
通过这种改善,该厂的渣处理置自1987
年来增加到原来的3~4倍,如图4所示.
鬟一啊4渣处理羞的变化
4焙烧工段的物料平衡及热平衡
含铜锌渣中的锌主要是氧化物,为了脱
氯,氟,与锌精矿混合,经焙烧工段,再疑
出.该厂焙烧工段使用多尔沸腾焙烧炉,锌
精矿的最大给量可能达到465t/d.
表3列出了氧化焙烧工段月处理880t渣
时的热平衡.
理论上,当加入炉内的冷却水变为零,
炉渣的处理量有可能增加,但在实际上,
即使月处理880t时,因为注入冷却水,处理
量也是可能进一步增加的.但是在这种场
合,考虑到经常发生烟尘堵塞等故障而未能
实施.
表4表示氧化焙烧工段的氯平衡.
5电解液循环系统内的氯平衡
原料中85以上的氯在焙烧炉5
中和后澈80O00(m)0.0J.2(g/j)
电解中和壤4348(m)0-086(g/D
韫出昆矿4325u-008
总计
26024.
8
28”i2”/.’
42740.8
‘7●.●
272.6
1048lo0.0
302.0
282.7
8l820.0
10.口.5
8628’.8
114l0.0
0T0.3
1048100.0
6利用铜离子脒去氯离子
过去,由于没有从循环液系统内腺去氯
的手段,如果加入的氯置增加,则循环液申
的氯浓度也上升.循环液的氯浓度上升,电
解时要腐蚀Pb—Ag阳极?提高阴极锌的含
铅量.
为了降低循环液申的氯浓度,下面的实
验验证了在铜离子净液工段氯的脱除性.
(1)反应式
加锌粉,铜离子变成金属铜
Cu’+Zn=Cu+Zn2
Cu+Cu”=2Cu………………(1)
Cu+CI=CuC1’………………(2)
反应式(2)的溶度积KCuCl
=[CulEG1一]=l0(在25时)
循环液中的铜离子以Cu碱Gu+形式
存在,
[Cu3T=[Ca*3+[Cu”]
假设Rcu=[Cu]/[Cu”]
且[Cu]=ECu]T/(1+1/Rcu)
l-C1一】=(Kc.cl/ECu]T)(1+I/Rcu)
反应式(1)的平衡常数
K=[Cu”3/ECu].=10’(在25时)
所以ECu]T=10l-Cu’]+ECu]
例如[Cu3T=10(mol/1);640(mg/1)
时,
贝9[Cu]:10一’,若[Cu]=10’
剐RCu=10
可使液中氯浓度减少刭
[C1.]=35(mg/1)
(2)实验方法
由于没有杂质的影响,把用试剂调制的
锌浸出液(ZnlSOg/l,Cu6.0或1.22/1,
C1500mg/1)加温到60,添加锌粉,搅拌
3h,使反应后的钶达到给定浓度.
(3)实验结果
图5表示反应后的铜浓度和氧浓魔的关
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一
氧化钴生产中的质量控制
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