自制工频正弦波逆变器1篇.doc

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自制工频正弦波逆变器1篇 以下是网友分享的关于自制工频正弦波逆变器的资料1篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。 自制工频正弦波逆变器篇1 开始制作1000W/1800W工频正弦波逆变器---待续 阅读:?36810?回复:?265?楼层直达:?查看 1帖?萧山老寿?旅长 2010/12/09 12:57:07 开始制作1000W/1800W工频正弦波逆变器 ??? 工频逆变器的特点是: 1.在小功率时,造价高于高频机。 2.重量和体积都要比同功率的高频机大很多。 3.效率比高频机要低一点。 4.可靠性比高频机要高,不太容易坏。 5.带负载能力,特别是冲击性负载的能力,比高频机要好。 6.过载和短路保护比高频机容易做点。 ??? 因为在近20年前,做过方波的工频机,解决了当时的频繁停电时的带来的不便,所以,对工频机还是有一定的感情,现在,想做N台正弦波的工频机。方案设计时,定为24V1800W和48V3600W二种,但我现在手头没有48V的大功率电源,也不想去买4个大电瓶,所以,只好先做24V的机器,功率因变压器而定,一台是1000W,再一台是1800W。 ? 大功率管决定用RU190N08,因为,这管子我前段时间买了一批,还没有用完。24V1800W,用190N08一共12个,全桥方案,流过每个管子的平均电流大约不到15A,应该说,余量是比较大的了。 ??? PCB已经到了,打了4套样,用了500元左右,哈哈,没有办法,做逆变器象中了毒,戒不掉了。 原先以为,正弦波的工频机应该比高频机简单一些,但真正做起来,一点也没有比高频的简单,你看一下,PCB上密密麻麻的元件,就头大了,保护电路,稳压电路,软启动,隔离电源,一样也不能少。 这是PCB反面的照片,留了12MM宽的锡槽,因为1800W时,每个半桥的电流高达45A左右。 1000W的变压器已经来了,是在淘宝上定做的,环形的,有8.1公斤重,做工非常好,当然,价格也是好的,花了450元RMB。 1800W的变压器还没有到。 这次做工频机,驱动板用的是纯硬件的,有二种驱动板,一种是用3525的驱动板,前次贴子里已介绍过了,一种是不用3525,直接用LM339做比较的,二种板子,性能差不多。输出端还是用TLP250,每个250推三个190N08,经试验好象没有欠激的现象。 这是驱动板的反面: 下面是已经焊好的功率板,照了几张照片贴上,因为光线不好,所以照片拍得我自已都不太满意,只能看个大概吧。 反面的锡槽上,堆了大约1-1.5MM厚的焊锡。为了防止PCB拱起,这次用了2MM厚的板子,拱起现象比1.6的要好很多,但还是有一点,我是焊好后等冷却后,用手压一下,整形过的。 下图是散热板,长228MM,宽140MM,是去年做1000W高频机时购进的,当时我嫌它基板部分太薄,没有用,这次只得用它了,省得再花钱去买。上面有18个M3的螺孔,我花了近二个小时攻出来的,我最不喜欢做的事,就是钻孔,打螺孔等。但没有办法的,自已不做不行,没有人帮你做。 ?. 这是第一次上电时的情景: 我没有装散热板,用一台稳压电源调到24V当电源,输出端接了一个300W、24/380的变压器,接了一个200W的灯泡。 一次性开机成功,看到了输出的220V正弦波。 这次没有接反馈稳压,先试试而已,发现波形很好,一点干扰和毛剌都没有。 在带200W灯泡时,失真度为0.84%,而空载时,失真度在0.7%以下,可见,我的驱动板指标还是比较高的。近一个多月的辛苦总算没有白费。 待续 分享到: 标签:?逆变器 复制地址 收藏该贴 回复1帖 [英飞凌五城巡讲] 2帖?萧山老寿?旅长 2010/12/09 13:00:49 ??? 今天装上了散热板,再插上驱动板,整机外形就是这个样子了。下午抽时间,挂1000W变压器试试。 回复2帖 11帖?wlzcwlzc?团长 2010/12/09 16:36:34 老寿先生,我估计您的这个机子是不会再出现在淘宝的上叫卖了,太有技术含量了,600W的那个机子比较好仿,建议这次PCB文件不要在放在这里了, 回复11帖 192帖?cyp1998?班长 2012/06/20 20:14:04 大家好:我搞了一个目的是为了互相交流电源开发经验,欢迎大家加入,以逆变电源为主。 回复192帖 242帖?Constance?师长 2013/01/06 11:44:55 模块的尺寸怎么样? 回复242帖 15帖团长 2010/12/09 19:07:42 恭喜,算得上是2010年对电源网的共献,你那1000瓦高频机也拆了,这样吧,把那两个变压器也拆了卖给我好了,我绕不好!请人绕又很贵!呵呵!我对工频没兴趣,太大了没地方藏! 回复15帖 61帖?luyao

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