浅析轧钢厂扩能中轧机电机扩容改造.docVIP

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浅析轧钢厂扩能中轧机电机扩容改造

浅析轧钢厂扩能中轧机电机扩容改造   【摘要】: 介绍了萍乡轧钢厂高棒线4台直流主电机扩容改造过程,主电机改造实施步骤及调试方法。   【关键词】: 主电机;控制系统;改造   1、扩容背景    萍乡轧钢厂高棒线于2002年投产,产品规格主要是φl0~4Omm圆钢和热轧带肋钢筋,年设计能力60万t,钢筋产能逐年增加,到2010年产材产量已超过90万t,产能已达100万吨。随着切分轧制水平的逐渐提高,加热炉的加热能力成了制约产量的重要因素,同时加热炉的使用寿命也基本到了极限,生产中经常需要闷炉达到所需钢温。2010年公司决定对加热炉进行翻建改造,使加热能力达到了年产140万吨的能力,这样主电机能力不足就成了影响产量的主要因素,为此与加热炉改造同步对经常过负荷的13号、l5号、17号、18号轧机的主电机进行扩容改造就成了较好选择。   2、轧线设备改造简介    萍乡轧钢厂高棒线共有l8台轧机,由18台他励直流电动机驱动,改造前l~4号轧机电机的功率为650Kw,600/1300r/min, 5~l8号轧机主电机的功率为950Kw,600/1300r/min。主电机均选用励磁回路不可逆,电枢回路可逆的控制方式。控制装置采用美国GE公司的DV300调速装置。    根据轧制工艺要求及改造前后生产实际情况,决定对13号、15号、17#、18号四台主电机进行扩容,其它电机保持不变。同时根据DV300的实际使用情况不理想,对比我厂高线在线的西门子调速系统使用情况,决定所有轧机改为西门子6RA70直流调速装置控制。当然还进行了其它的一些必要的配套设备的改造,这里仅谈轧机电机的扩容改造。   2.1 直流传动控制系统的构成    改造后6RA70仍然通过profibus-DP网络与轧机控制系统GE-9070相连,由GE-9070对轧制进行控制,通过18架轧机间的级联控制,1~11号轧机架之间的微张控制,1l~18号轧机之间活套控制等,为l8台直流主电机控制提供相应的控制值。系统配置见图1。             图1 系统配置   2.26RA70调速装置的结构及特点    6RA70调速装置是全数字直流调速装置,是西门子公司的较高级的直流调速装置,功能强大、控制可靠、结构紧凑、维护方便,6RA70系列整流器采用全数字紧凑型整流器,该装置的主回路采用三相桥式???并联电路,励磁回路为单相半控桥电路。该系统为逻辑无环流可逆方式,可实现频繁的正、反转操作及电能逆变,具有四象限运行的机械特性。其调速系统框架如图2所示。    3、改造内容   3.1功率增大    原13号、15号、17号、18号主电机功率均为950Kw,转速范围0~600/1300r/min,由于轧制带肋钢筋切分工艺越来越成熟及公司对产能提高的要求,部分主电机负荷实际上超过了100%,在此基础上进一步扩能。如何扩,从改造前的生产实际数据及轧制工艺特点分析,确定对轧制力较大、速度响应要求高的13号、15号、17号、18号主电机进行扩容,其它机架轧制过程中负荷还有一定余量,可以不进行扩容。扩多大呢,根据轧制切分工艺所提供的轧制力、输出转矩、转速等极限参数,充分考虑实现140万吨实际产能的要求和品种结构,最后确定选用电机功率1300Kw。   3.2转速基本不变    考虑到电机扩容后的轧机安全系数、轧机减速机、接手等负荷情况,并且不增加更多的投资,减速机不进行改造,结合轧制出口速度和产能提升量,最后确定电机基速略为提高,由原0~600r/min提升为0~650r/min,弱磁升速范围不变。   3.3 调速系统更换    为了提高产能、稳定生产、减少故障,这次改造在扩容同时,将原所有轧机调速系统GE DV300更换为西门子的6RA70.   4、硬件改造方案实施   4.1四台主电机的改造方案的实施   4.1.1电机地脚基础下沉及电机安装    因改造后电机体积增大,减速机不变,所以须重新浇注底座,对比电机图纸与实物,最后确定地脚下沉150mm,该项工作在改造停机后立即进行,从开挖到浇注保养,然后电机安装,共进行了15天。   4.1.2整流变压器的增加    四台电机扩容后比原来增加了1400KW功率,扩容前由2台整流变提供电力,扩容后两台整流变将超负荷,考虑到安全运行的需要,利用原有的2台整流变供13#、15#使用,增加1台4000KVA整流变供17#18#使用,这样既减少了投资,又满足了使用要求,同时留有一定的余量。   调速系统的更换   GE DV300与SIEMENS 6RA70系统性能、结构相近,更换较为方便,只需对应相关功能端子重新对接,加上相应传动网接口卡,就可完成这两种调速系统的硬件更换改造。

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