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大断面岩巷的综合优化设计与快速掘进技术
大断面岩巷的综合优化设计与快速掘进技术
范中轶 张献波
【金牛能源邯郸矿业集团公司,河北 邯郸056002】
摘 要 针对大开采深度矿井巷道支护施工中存在的问题,针对性地进行了巷道布置、支护方式的优化设计,并通过科学管理,优化施工工艺,提高了掘进速度,取得了显著的经济和社会效益。
关键词 巷道 优化设计 快速掘进 效益
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前 言
陶二矿原南总回风巷在四下采区的南部,南采区的最西部,距离F12大断层90~130m。原南总回风巷的回风路线要经过四下小煤下山到230回风巷再到中央风井,回风路线较长,系统繁琐。原南总回风巷全部布置在煤巷中,而南采区的地应力高,巷道不断变形,经反复维修,状况依然很差,因此服务年限达不到生产要求。后经变更,原南总回风巷作为2210工作面的回采上巷使用,原2212上巷做为临时总回风巷,但此条巷道的状况也不理想,变形十分严重,需反复维修。为满足南采区、扩大区的首采区和南三采区生产时回风需求,须重新掘一条服务年限长、回风量大的专用总回风道,被称新南总回风巷。本文介绍了新南总回风下山的设计与掘进施工。
1 巷道设计
1.1 巷道布置
根据原钻孔资料和现场打探,在2#煤层上部有一层厚23m的中砂岩,比较稳固,确定把该巷道布置在这个层位里,确保巷道的成型长期稳定。
新南总回风下山位于该矿的四下采区南翼向南约280~320m左右,部分段位于三下采区北翼采空区的上部,开口位置在南采皮带联络上山,巷道基本沿煤岩层倾向掘进,设计走向方位128°20′,巷道的大部分层位在2#煤的上部约20~55m位置处,巷道的上平巷段要穿过1#煤层,距1#煤层距离0~35m。下山掘进530m后,穿过1#和2#煤层,进入2#煤层底板,与扩大区首采轨道回风石门贯通。
1.2 支护设计
新南总回风下山巷道为直墙半圆拱形断面,断面宽4.8m、高4.0m,墙高1.6m,巷道总工程量为1700m,坡度3~23°。巷道采用锚、梁、喷+锚索联合支护。锚杆为直径22mm、长2400mm的超强螺纹钢锚杆,其间排距为700×700(mm)。为有效控制帮底角,最底部一排锚杆向底部20°方向安设底角锚杆,锚杆距地板不大于200mm。顶板挂长4.7m的梯子梁,顶梯子梁由直径16mm圆钢制成;两帮纵向接顶梯子梁挂长800mm的梯子梁,帮梯子梁由直径14mm的圆钢制成。喷射混凝土总厚度100mm,距头不超过4m进行初喷,喷厚30~50mm;滞后15m进行复喷。
2 优化巷道布置
①从南采皮带联络巷开口,基本与南采皮带巷平行,与扩大区首采回风上山贯通,这样的布置方式系统简单,乏风可直接回到中央风井。经过几个方案比对,这样的布置方式工程量最短,可以加快地区衔接,节约大量的时间和人力财力。
②巷道大部分位于较稳固的中砂岩层位,可以使巷道长期保持稳定,不变形。一条巷道可以服务三个大的采区,服务年限在15年以上。
③由于巷道下段要穿过2#煤层,揭煤是一项非常复杂的工作,为避免揭煤,该矿采用方案是:由2210工作面的下巷开口,沿2#煤层掘进南总煤柱工作面回风联巷,掘进到新南总回风下山巷道位置处,分别向上和向下各掘进20m,这样就由煤层进入了岩层,由揭煤变成了“揭岩”,省去了复杂的揭煤过程,同时南总煤柱回风联巷又可以解决工作面的回风问题。
④在新南总回风下山西部迎头与中央风井通路做一个碴仓,以提高该巷道中后期出矸效率。在西部迎头的右帮向中央风井打透8个直径219mm的通风孔,解决串联风问题,在新南总回风下山全部完工后,封堵通风孔,拆掉渣仓,做为一个回风小井。
3 优化施工工艺
在巷道掘进的各工序中,打眼放炮、出矸、支护是三大主要工序,占用了较长的工作时间。三大工序中,各工序并不是独立进行的,由于时间及空间、人员数量限制,各工序在配合上相互联系、互相制约。施工顺序或时间、空间和人员上协调不好,影响掘进速度。以前巷道掘进速度低的原因主要是迎头空间狭小,不能实现平行交叉作业,巷道掘进实行顺序作业,一道工序完成后,再进行另一道工序,工人的工作量不饱满,时间、空间不能充分利用,经常出现窝工现象,因而造成工时利用率低。
鉴于此,要提高掘进速度,实现高进高效,就必须实现机械化作业,合理调配三大工序的时间、空间,增加班循环或循环进尺,就此,我们采取以下措施:
(1)提高掘进机械化水平
在迎头采用30kW装岩机和一台侧卸装岩机,配合800mm皮带运输机,实现出矸的快速连续运输。
(2)改进施工工艺
实现迎头打眼、出矸、锚杆支护平行交叉作业。采用全断面光面爆破掘进,“两掘一喷”循环作业。新的施工工艺为:
在工作人员进入掘进迎头同时,施工所要的材料、机具全部运到
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