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沈阳机床厂cak系列数控车床故障的排除
沈阳机床厂CAK系列数控车床故障的排除例 1 、主轴无力(2007.6.26)一台 CAK3675 数车,系统:GSK980TD,变频器:沈阳北辰 SC1000,主轴电机:5.5KW,主轴转速:200-3000(手动卡盘 2000)。一用户反映才买的 4 台 CAK3675 机床,在低速 50r/min,吃刀量 1mm,F0.1mm 出现闷车(即主轴停住),后在相同速度下,手逮住卡盘(注意,此法不可取,十分危险)也能使主轴停下。此现象明显是转矩太低引起。由于用户不了解变频调速原理,当变频器带普通电机长期运行时,由于散热效果变差,电机温度升高,所以不能长期低速运行,如果要低速恒转矩长期运行,必须使用专用变频电机。再加上没有仔细看说明书,以为从 0-2000 转都能正常使用,按说明书要求最低转速是 200 转,低于此转速虽然也能转动,但转矩很低,将影响正常加工,应避免安排加工低于 200 转以下的工件。北辰变频器是 V/F 控制方式,这种变频器本身就是在低速时输出转矩较低,要提高低速输出转矩,只能修改参数满足其要求。主要有以下几个参数:1、转矩提升(补偿):根据现场情况适当增加设定值,加大后要十分注意电机的温度和电流,过大将会损坏电机;2、中间输出频率电压;3、最低输出频率电压。参数 1 一般单独使用;参数 2、3 在不使用 1 参数时使用,低速输出转矩不足时根据实际情况增大 2、3参数设定值,如果出现启动时冲击较大,减小设定值。本例适当增大设定值后问题解决。其它变频器也可以参照本例。强烈建议不要长期在机床规定最低主轴转速下运行。以上方法,仅供参考。例 2 、Z 轴运行不稳(2007.6)机型:CAK50135nj ,系统:GSK980TD故障现象:快移倍率 100%的情况下,在自动运行 G00 时,Z 轴出现一冲一冲的现象,快移倍率 50%的情况下,则无此现象;快移倍率 50%、100%的情况下,手动快移也无一冲一冲的现象。排除方法:初步分析是 Z 轴的快移加减速时间参数不合适造成,原 Z 轴加减速时间参数 25#=80,由于不同机床有不同的机械性能,故根据现场情况试把参数减小为 60,下电后再上电,故障排除。注:加减速特性调整 加减速时间常数越大,加速、减速过程越慢,机床运动的冲击越小,加工时的效率越低;加减速时间常数越小,加速、??速过程越快,机床运动的冲击越大,加工时的效率越高。 加减速时间常数相同时,加减速的起始/终止速度越高,加速、减速过程越快,机床运动的冲击越大,加工时的效率越高;加减速的起始/终止速度越低,加速、减速过程越慢,机床运动的冲击越小,加工时的效率越低。 加减速特性调整的原则是在驱动器不报警、电机不失步及机床运动没有明显冲击的前提下,适当地减小加减速时间常数、提高加减速的起始/终止速度,以提高加工效率。加减速时间常数设置得太小、加减速的起始/终止速度设置得过高,容易引起驱动器报警、电机失步或机床振动。例 3、主轴速度显示不正常(2007.9.4)上周去某学校安装调试 4 台 CAK40100 和 4 台 CAK3675 机床,系统都是FANUC 0i Mate TC;其中一台 CAK3675 主轴转速显示不正常,如给定 500 转,目测实际转速也差不多,速度也很稳定,没有明显的速度波动现象,但显示在 5~600 转之间变化;怀疑:1、主轴编码器机械连接不良;2、主轴编码器与主轴的同步皮带松劲不合适;3、主轴编码器至 CNC 线路不良;4、主轴编码器不良。排除方法:针对以上 4 个疑点逐一排查,当进行第 4 项时,由于无备件,就把另外一台好机床的编码器拆过来装上,上电试机,一切正常。例 4、刀架不能转动(2007.10.30)一台 CAK3675,系统 GSK980TD。故障现象:刀架不动。开机后在诊断页面对照电气原理图,检查输入输出信号,没有发现异常,打开电气柜,让操作工,按换刀键,刀架电机正转继电器动作,接触器就是不吸合,检查发 现刀架反转接触器触头粘连,其常闭触头被断开,由于刀架正反转接触器互锁,致使正转接触器不工作,换一个接触器后问题排除。例 5、回零发生软超程报警(2007.11.19)某单位一台 CAK3675,系统 GSK980TD。故障现象:X 轴回零发生超程报警。打开参数表,把 X 正方向软限位数字改大,执行 X 回零,到位停止后,再把参数还原。例 6、433 报警(2007.11.19)某学校一台 CAK40100,系统 FANUC 0i Mate TC。故障现象:X、Z 轴 433 报警X、Z 轴 433 报警,维修手册提示为电压过低。由于该机床周边几台同样机床无此现象,怀疑本机电源有问题,打开电柜,就发现供给伺服放大器电源的断路器跳闸, 由于电源没有送到伺服放大器,所以发生 433
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