- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
硫铝酸盐水泥在制备高铁二型轨道板中应用与研究
硫铝酸盐水泥在制备高铁二型轨道板中应用与研究
摘要:目前国内制备CRTSⅡ板是通过使用早强硅酸盐水泥加早强高效聚羧酸减水剂来实现的,早期强度、抗裂、耐久性、养护都是生产的难点。硫铝酸盐水泥水泥有着良好的早期强度、抗裂性能、耐久性指标。本文在了解国内外最新理论和试验成果的基础上,利用硫铝酸盐水泥制备CRTSⅡ型轨道板。
关键字:CRTSⅡ板 硫铝酸盐水泥
Abstract: at present, the domestic preparation CRTS Ⅱ plate is through the use of early strength of Portland cement with early strength efficient carboxylic acid water reducing agent to realize together, the early strength, crack, durability, maintenance is the difficulty of production. Sulfur acid salt cement aluminum has good early strength, crack performance, durability index. Based on the understanding of domestic newest theory and test results, and on the basis of sulfur acid using aluminum salt preparation CRTS Ⅱ cement type rail board.
Key word: CRTS Ⅱ board sulfur acid salt aluminum cement
中图分类号:TQ172.7文献标识码:A 文章编号:
一、原材料的基本性能及匀质性检测
为了确保试验的准确性和代表性,在试验的开始,首先备足试验所用的数量。然后对所用原材料进行抽样检测。
1.1硫铝酸盐水泥水泥
购买同一批次的硫铝酸盐水泥2吨,随即抽取10袋,每袋取出200克,然后混合至均匀。按照GB20472-2006硫铝酸盐水泥水泥检测标准检测。所得结果如表3.1所示:
表1.1 硫铝酸盐水泥性能检测结果
1.2实验选用的粉煤灰、砂石、减水剂等原材料的性能都符合规范要求,属于山东境内比较好的原材料。
二、 配合比调整及性能测试
根据实验所用原材料的化学组成、物理性能等数据以及对原材料的检测数据,对生产二型轨道板的理论配合比进行计算。
2.1 配合比初步确定
(1)配制强度fcu0
(2) 基准水灰比
1.2 用水量及水泥用量确定
水胶比是影响混凝土耐久性的重要因素,随着水胶比的增大,混凝土的耐久性将下降,但是水胶比过小,会造成单位水泥用量相对增加的结果,导致水化反应过快。二型轨道板的总胶凝材料不宜超过480 kg/m3,由于强度要求较高,取用mc0=480,则用水量 。
1.3 粗细集料用量确定
根据集料情况及施工要求,砂率确定为38%,混凝土假定容重为2450 kg/m3,按重量法公式计算:
求得ms0 =694 kg/m3,mg0=1132 kg/m3。所以,根据计算确定各材料用量分别为mc0=480 kg/m3,ms0 =694 kg/m3,mg0=1132 kg/m3,mw0=144 kg/m3。掺加山东省建筑科学研究院生产的NC-j高效减水剂,掺量取1.5%。
1.4 试拌与调整
根据所设计的配合比准确称量各种原料,在容量为60L的混凝土搅拌机中搅拌。在搅拌之前首先用少量同种混凝土将搅拌机内壁挂浆,然后将称好的石子、水泥、水分别加入搅拌机内,开动搅拌机2min~3min。
采用振动台成型法进行混凝土试件的成型。将搅拌均匀的混凝土装入试模内,插捣密实后放到振动台上进行振动,直至混凝土表面出浆为止,然后取下刮平,在20℃、恒湿95%的条件下养护24h,然后脱模,并编号,将试件放入20℃的水中养护至规定龄期。
按基准配合比拌制混合料30L,材料用量为:C=14.4kg,W=4.32kg,S=20.82kg, G=33.96kg,外加剂=7.2kg。试拌结果为:坍落度=220mm,容重=2457kg/m3。拌合物粘聚性、保水性良好。由于高效减水剂的减水效果很好,试拌实际用水量为4.02kg,实际水灰比W/C=4.02/14.4=0.279,按此作为基准配合比的水
文档评论(0)