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管道振动的故障诊断与减振措施

管道振动的故障诊断和减振措施 DNMC/TND/TTS 2006年8月17日 建立机构和测量分析系统 2005年9月份,由相关专业工程师成立了电站静止机械振动问题专项小组;制定了小组运作模式;讨论了工作方向和任务。 编写《静止机械振动监督大纲》,实现对静止机械振动的管理。 建立电站静止机械振动数据库和测量分析系统,进行静止机械振动振动测量和故障诊断,并根据原因结合现场的实际情况制定可行的减振措施。 故障诊断和减振措施案例一 ARE系统的振动问题介绍 背景:岭澳和点阵主给水系统2ARE管线因为振动高导致033VL阀门定位螺栓松脱,阀门失效,造成停机。在机组正常运行期间,旁路调节阀全开,通过主管线调节阀调节水位。系统图 振动测量情况:根据现场情况,分别对主管线和旁路管线进行了振动测量,由于管道有保温且流体属于高温流体,因此,测量主要在阀门上进行,主管线阀门顶部振动值最大达到29mm/sec,旁路阀门顶部最大值达到23mm/sec,阀门底部(靠近管道)的振动主管线为15mm/sec,旁路管线振动为20mmm/sec,现场目视旁路晃度较大。 故障诊断和减振措施案例一(续一) ARE系统的振动问题介绍(续) 故障诊断:频谱分析振动故障频率主要是低频振动引起,可以通过加支架或者阻尼器的方式来解决。经过试验,将旁路流量调节阀关至50%时振动良好,旁路调节阀全开时其流量远远超过设计流量,因此流量分配不均衡是导致振动高的原因。频谱图 减振措施: 1、在旁路弯管处加阻尼器来缓解振动。阻尼器 2、研究讨论将旁路调节阀关至50%时的运行控制模式, 通过降低旁路流量来彻底解决系统振动问题。 故障诊断和减振措施案例一(续二) ARE系统的振动问题介绍(续) 减振效果:加阻尼器不需要对管道应力进行评估,在检修过程中实施了减振方案,其结果是大大降低了旁路管线的振动,而主管线的振动有所下降,但不明显。主管线的振动从15mm/sec降至13mm/sec,旁路管线的振动从20mm/sec降至11mm/sec,虽然振动有所缓解,但整体振动仍然相对偏高 。而通过调节旁路流量,主管线振动最大值为6mm/sec,旁路管线振动最大值为4mm/sec,因此通过调低旁路流量,从根本上解决了系统振动高的问题。 频谱示意图 阻尼器示意图 故障诊断和减振措施案例二 D2RCV818VP管线的振动问题介绍 背景:2006年2月D2RCV002PO出口压力测量管线上隔离阀D2RCV818VP及该管线与泵出口母管接头处先后出现焊缝泄漏,结构图 振动测量情况:3月8日测量D2RCV818VP阀门与附近管线振动,发现振动水平较高,且明显高于其他RCV泵相同部位。为进一步确认振动情况及分析振动原因,3月16日再次进行了测振,结果显示D2RCV818VP处最高振速(沿管道方向和水平方向)达30和43mm/s 。 故障诊断和减振措施案例一(续一) D2RCV818VP管线的振动问题介绍(续) 故障诊断:频谱分析D2RCV818VP连接管的振动峰值频率为75Hz,振动频频率和泵体工频相同。振动频谱 现场进行管道进行了模态敲击试验,该管道的固有频率为75 Hz,敲击试验频谱 ,因此判断,该管道振动高的原因是共振引起。 减振措施及效果: 在阀门上游增加一个限位支架,其中轴向不限位,通过增强刚度达到避开固有频率达目的,方案实施后,振动由最高的43mm/sec降至0.6mm/sec,经过计算,应力合格,振动治理效果很好 。 振动测量频谱图 敲击试验频谱图 谢谢大家! * Page * 管道振动的故障诊断和减振措施 2006-8-17 L11点的主频是4.4Hz和7.2Hz 现场结构示意图 * Page * 管道振动的故障诊断和减振措施 2006-8-17

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