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机组最大出试验总结
6号机组最大出力试验总结
试验前运行方式
6号机组负荷980MW,A/B/C/D/F磨运行,燃料主控自动,TF方式;给水主控自动;A、B凝泵变频运行;辅汽由四抽供汽(电动门未全开),A汽泵由四抽供汽,B汽泵由辅汽供汽。
试验过程
按照试验方案进行操作,主要操作记录如下:
19:45,机组负荷980MW,主汽压力设定值:26.32/实际值:26.28MPa,锅炉主控指令95.6,高调门开度33.4/33.5
调试令逐渐降低主汽压力设定值(幅度0.04MPa),并适当增加锅炉主控指令(幅度0.5)
19:50,机组负荷980MW,主汽压力设定值:25.97/实际值:25.93MPa,锅炉主控指令95.8,高调门开度34.4/34.4;
19:53,机组负荷980MW,主汽压力设定值:25.93/实际值:25.9MPa,锅炉主控指令96.3,高调门开度35.7/35.8;
20:00,机组负荷1006MW,主汽压力设定值:25.71/实际值:25.75MPa,锅炉主控指令98,高调门开度42.4/42.5;
20:11,机组负荷1033MW,主汽压力设定值:25.39/实际值:25.35MPa,锅炉主控指令101,高调门开度68.4/68.5;
20:16,机组负荷1036MW,主汽压力设定值:25.2/实际值:25.2MPa,锅炉主控指令101.5,高调门开度100/100,补气阀开度30%;
20:41,机组负荷1076MW,主汽压力设定值:25/实际值:24.94MPa,锅炉主控指令107,高调门开度100/100,补气阀开度100%,主汽流量2954t/h,总煤量378t/h;
调试令终止试验,逐渐恢复正常负荷、压力。
试验参数及曲线
1、试验峰值记录(汽机专业宋工提供)
序号 名称 单位 6号机 日期 2011.3.14 时间 19:45~20:55 1 主蒸汽压力 MPa 24.95 2 主蒸汽温度 ℃ 599.7 3 高排蒸汽压力 MPa 6.10 4 高排蒸汽温度 ℃ 376 5 再热蒸汽压力 MPa 5.755 6 再热蒸汽温度 ℃ 601.3 7 排汽压力 kPa -96.4 8 主蒸汽流量 t/h 2950.5 9 给水流量 t/h 2948.0 10 给水温度 ℃ 298.5 11 主凝结水流量 t/h 2337.2 12 发电机功率 kW 1076 2、VWO工况主要参数曲线
1)
2)
3)
四、发现问题
1、6号低加变频器到50HZ,再循环全开的情况下,泵出口调门自动全开,水位高报警。
2、补气阀开关过程中轴封压力波动较大跳出自动,只有在工程师站强制调解溢流调门后投入自动。
3、主机轴移变化不大,各瓦绝对振动变化不大,1/2瓦相对振动最大到140um。
4、发电机汽端铁芯温度最高到111度。
5、B小机轴移最大到报警值0.5mm。
6、凝结水流量精处理后和进除氧器的相差500t,最大到2300t/h/,达到了凝泵联启值。
五、经验总结
1、试验期间监视后主机轴移和各瓦振瓦温。
2、需要监视好各抽汽段压力(尤其是四抽,辅汽等,防止安全门动作)。
3、监视好小机轴移,小机轴移额定负荷时偏大,离保护值的裕度较小。
4、发电机铁芯温度需关注,汽端点温度较高。
班组点评
1、试验中应机组超正常出力,应严密监视主机TSI,防止超出力损坏,因1、2号瓦轴承振动达140um,机组负荷1074MW故停止试验;
2、试验中因补汽阀滑压开启,机组进汽情况变化对主机TSI参数影响大,应明确试验边界边界参数;
3、试验过程及恢复过程均应防止超压对设备造成损坏,提前布置预控措施及预想;
4、滑压开启高调门及补汽阀时压力偏置应缓慢防止TF方式下汽压调整不及时,引起旁路动作。
集控丙值
2011.03.23
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