- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
连续箱梁裂缝控制_secret
连续箱梁裂缝控制
一、工程概况
本桥为城市快速路与主干道高架桥。我标段主线连续箱梁全长1.042km,自第四十五联到第五十三联,共九联,I匝道连续箱梁全长0.190km,共两联。
二、小组概况
类别
项目 组建时间 注册号 课题名称 注册日期 活动时间 2007.1.10 2007-01 连续箱梁裂缝控制 2007.1.20 2007.1.20
~2007.4.10 序号 姓 名 性
别 年
龄 职务/职称 组内职务 组内分工 TQC教
育时间 考试成绩 1 ×× 男 28 总工 组长 全面负责 72 97 2 ×× 男 28 工程部部长 副组长 现场管理 60 95 3 ××× 男 33 质检部部长 副组长 质量检查 60 94 4 ×× 男 34 单项技术主管 组员 制定方案 60 96 5 ××× 男 32 实验室主任 组员 拌和站控制 60 87 6 ×× 男 33 砼班组长 组员 砼施工 48 85 7 ×× 男 35 模板班组长 组员 模板施工 48 85 8 ×× 男 41 钢筋班组长 组员 钢筋施工 48 85 平 均 33.1 57 90.5 活动情况 每月活动3~4次 三、第一次PDCA循环
(一)选题理由
业 主 要 求 2007年9月 底竣工交付
项目质量目标 鲁 班 奖
本 项 目 现 状 本工程是济南的重点及关键控制工程,桥梁质量是确保建设工程优良的关键所在,业主及当地政府对本桥的施工极为关注。
选 定 课 题 连续箱梁裂缝控制
(二)现状调查
2007年1月25日,我单位和兄弟单位已完成2联连续梁,QC小组成员对此进行检查,共检查150个点,不合格点22个,不合格率14.7%。我们对这些不合格点进行了汇总、分析,并针对各种裂缝形式绘制了统计表。
调 查 统 计 表
序号 出现问题 频数 频率(%) 累计频率(%) 1 干缩裂缝 17 77.3 77.3 2 湿度裂缝 3 13.6 90.9 3 张拉裂缝 2 9.1 100 4 其他裂缝 0 0 100 合 计 22 100 正常率:(150-22)/150×100%=85.3%
调查结论:从排列图可以看出,在T梁外观缺陷中,干缩裂缝所占的比例最大,为77.3%,为影响箱梁外观质量的重要因素。
(三)活动目标及可行性分析
1、活动目标
根据工程实际需要,针对现状及活动后所要达到的水平,我们确定本次活动的目标为:将箱梁裂缝不合格率控制在5%以内。
2、可行性分析
a.本项目部基础管理好,员工质量意识强,ISO9001质量管理体系完善,可为目标提供组织管理保证。
b.小组成员都是本项目部直接从事施工生产的工程技术人员,管理人员和岗位能手,小组技术力量雄厚,成员都具有较丰富的施工和质量管理经验。
c.本项目部选用计量合格混凝土拌和站,配备新的插入式振捣器,从设备上保证了工程质量。
(四)原因分析及要因确认
从排列图中看出,造成箱梁裂缝的主要问题是干缩裂缝,累计频率达73.3%,为此小组于1月25日~1月26日,召开会议,讨论分析产生问题的原因,并绘制了因果分析图。
要 因 分 析
序号 末端原因 要 因 确 认 结果 1 质量意识较差、责任心不强 各工种技术水平不均匀,责任心不强,对精品认识不足,未按规定要求施工,导致缺陷产生
主因 2 人员对机械掌握有偏差 浇筑砼采用振捣器,现场检查操作工人,发现对于振捣时间控制较好
非主因 3 水泥、外加剂选用不当 配合比设计时已选用收缩量较小的水泥,考虑了水泥与减水剂适应性,并进行了三个不同的配合比设计,最终确定的配合比取得了监理的认可 非主因 4 砂石含水量有变化 拌制前根据现场含水率做了相应的调整,并对于砂石底部含水量较大的则不采用,确保水灰比与设计配合比相符 非主因 5 砂石料把关不严 砂石料进场后按试验规程进行了抽检,结果合格 非主因 6 布料不合理与振捣不到位 现场调查工人,发现砼
文档评论(0)