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RH顶枪长寿技术研究及应用

RH顶枪长寿技术研究及应用   【摘 要】本文介绍了唐钢第一钢轧厂RH- KTB顶枪装置使用情况,通过对顶枪结构及材质进行了优化,顶枪维修周期由10个月提高到2年,提高了顶枪使用寿命,有效节约了生产成本。   【关键词】RH;顶枪;KTB;应用;优化   前言   目前,国内大型钢厂都在大力开发和优化生产极低碳、氮钢工艺,通过采用多功能RH真空装置精炼转炉钢液。RH- KTB是日本川崎制铁公司1988年在RH的基础上开发的一种多功能真空精炼脱碳工艺,文献报道了宝钢等国内大型钢厂使RH-KTB引用情况,宝钢RH精炼中KTB深脱碳较易进行,RH终点碳的质量分数可稳定控制在15×10-6以下。梅钢通过优化处理工艺,使IF钢终点碳的质量分数降至平均12.2×10-6且控制稳定。   唐钢RH精炼是唐钢品种钢生产基地,目前主要精炼品种为低碳钢、超低碳钢、IF钢、无取向硅钢。目前第一钢轧厂建成一套RH真空处理装置,建成后的RH-KTB顶枪装置具有处理及非处理的在线加热、去除真空室结瘤、吹氧脱碳、钢水加铝升温功能。本文针对RH-KTB顶枪装置在唐钢精炼过程生产应用情况状况进行介绍。   1 RH顶枪主要设备介绍   RH顶枪设备由顶枪升降装置,顶枪、顶枪真空封装置、密封装置卡持机构、顶枪盖板、顶枪阀站组成,下面着重介绍顶枪及顶枪能源介质系统。   顶枪采用四层套管结构,通过氧气、氮气、加热煤气和冷却水软管与顶枪法兰固定。顶枪喷头为铜质的拉瓦尔喷头。顶枪移动过程中氮气作为防堵气体从顶枪喷口喷出,顶枪上部设有回火及熄火检测,冷却水报警检测,与控制系统连锁。   唐钢 RH精炼设备投产后,顶枪寿命普遍偏低,并出现顶枪枪体发红等问题,通过对生产厂家进行调研,现场解剖枪体,研究发现顶枪冷却水进出水层套管锈蚀严重,锈蚀物在枪头部位沉积,进而影响冷却水流量,达不到应有的冷却效果,导致冶炼过程中顶枪枪体发红,存在较大的安全隐患,并造成RH顶枪维修频繁,对RH的有效运行影响极大。针对出现的问题从剖析枪体套管锈蚀机理为主线找出制约因素,通过对RH顶枪用枪体套管材质、结构及套管壁厚和精炼工艺的调整,顶枪寿命有了明显提高。在在升级改造及试??产过程中,唐钢第一钢轧厂对RH顶枪设备、工艺、操作进行不断的完善及优化,使RH顶枪装置更适合唐钢第一钢轧厂生产。   2 RH顶枪功能简述   RH顶枪功能:   (1)常压下加热真空室。即在炉与炉间隙之间、浇次与浇次间隙之间加热真空室,使真空室耐材保持高温状态。   (2)在线处理中加热钢水和耐火材料,减少钢水处理过程中温降,抑制真空室中部结瘤。   (3)脱碳钢通过顶吹氧强制并加速脱碳。   (4)通过顶吹氧气对钢水进行加铝升温作业。   (5)去除真空室结瘤。   3 RH顶枪长寿的研究方法   RH顶枪工作状态时钢水最高温度可达到1650℃,吹氧时造成枪头近距离接触钢水,二次燃烧放热量大,使真空室中部形成高温区,枪头部位局部高温,这就对冷却水的冷却效果提出了较大要求。   为顶枪枪体内部冷却水进出水层的锈蚀情况。由于生产节奏、转炉出钢温度低等原因,导致唐钢RH顶枪的作业率,吹氧时间高居不下,顶枪维修周期为十个月,远低于行业平均水平。   由上述顶枪工作机理以及顶枪现状可以发现,顶枪内部锈蚀严重,是影响冷却效果,减少顶枪寿命的主要因素。因此,先后对顶枪套管材质以及顶枪过水层厚度进行了研究改进。   3.1 RH顶枪枪身材质的选择   原顶枪枪身由四层无缝钢管组成,材质为20G;为了减少冷却水对枪体的锈蚀,对顶枪枪体材质进行进行改进,外管材质仍为20G,将水管、煤气管、氧管材质换成不锈钢钢管。   3.2 RH顶枪枪身结构的改进   由于冷却水流量低,不能保证枪头的冷却效果,针对目前的顶枪结构,通过对顶枪枪体套管结构进行优化。   改进后,冷却水过水通道相应增加0.05mm,加大了过水量,在改进枪体材质的情况下,由于枪体隔水层套管变薄,进一步加大冷却水过水量,优化了冷却水对枪头及枪体的冷却效果,在使用过程中,降低了RH顶枪枪体温度,增加了使用寿命。   3.3对冷却水流量及冷却水压力的改进   目前净环水系统水量、压力不能满足顶枪的使用,净环水用于RH氧枪等高温部位冷却,水温35℃以下,进口压力0.45MPa。本次对净环水系统在车间内进行加压,在净环水进口处增加加压泵两台,开一备一,将压力由0.45MPa提高至0.8MPa。进一步提高顶枪冷却水的流量,保证对顶枪的冷却效果。   3.4 RH生产低碳钢的工艺优化   在改进顶枪材质及介质等前提下,优化工艺结构,通过提高转炉出钢温度,减少转炉与精炼之间的蹲钢时间等,杜绝铝氧升温;对转炉钢水中的碳氧比值设定合理的范围,

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