隧道侵限整治用煤矸石粉高性能注浆材料研发.docVIP

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隧道侵限整治用煤矸石粉高性能注浆材料研发

隧道侵限整治用煤矸石粉高性能注浆材料研发   摘 要:采取热活化、机械活化、化学活化、晶种活化等复合激发措施充分激发煤矸石潜在的火山灰反应活性,进而选取物化性能符合要求且价格低廉的辅助材料(主要是石灰和石膏)进行正交实验,配制了以煤矸石作为主要原材料的注浆材料。并研究了浆材的水化机理及其各种基本物理力学性能指标,通过对其工作性及耐久性进行试验,发现其具有较好的胶凝性质及抗渗性能,符合现时通用的注浆材料检验标准,可以用作隧道侵限加固材料。   关键词:隧道 侵限 注浆材料 耐久性   中图分类号:U45 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)12(c)-0036-03   由于地质及施工等方面原因,隧道运营过程中会出现一定的病害状况,这些病害的发展将严重威胁隧道的安全运营。目前主要的隧道病害类型为二次衬砌裂损、拱背空洞或不密实、渗漏水、内空侵限、路面断板及冒水等[1]。其中,针对侵限内裂缝的整治处理措施主要为采用一种高性能的注浆材料,即要求浆液具有较高的工作性能,包括良好的流动性、稳定性、可塑性以及易密性。本文以焦柳铁路郜营局界至西斋局界(K478+000~K798+477.4)的隧道侵限整治工程,共计9座隧道出现侵限病害问题为研究背景。主要以大掺量改性煤矸石粉为基础,引入高活性激发剂及诱导水化晶种等组分,设计一种高性能低成本化的注浆材料,并进行工作性及耐久性等方面试验研究。   1 原材料与实验设计   1.1 原材料   选用焦作地区煤矸石,将煤矸石经800 ℃低温煅烧,恒温1 h后在空气中快速冷却,并将煅烧煤矸石磨细,经Ka法[2]和ISO法测定,其火山灰活性合格。采用石灰与硬石膏,经机械粉磨、过筛(筛孔为0.06 mm)后做辅助材料。采用自主研发的外加剂(ZGW),主要有早强、减水及微膨胀作用。在胶凝材中引入钙矾石、水化硅酸钙、水化铝酸钙等作为晶种。主要原材料化学组成见表1。   1.2 实验设计   本试验主要考虑参数为粘度、析水率、凝胶时间及浆材抗压强度,主要试验方法见文献[3]。   首先进行基础配合比研究,在确定煤矸石、石灰、石膏之间的配比后,选一抗压强度最优的配方,将自主研发的ZGW复合激发剂掺入其中。通过正交试验找到本文实验条件下的材料组成最优组别。煤矸石选60%、70%、80%三个水平,而石灰和石膏则分别选15%、20%、25%和3%、4%、5%水平,选抗压强度作为考核指标。本次实验采用L9(34)的正交表(即4因素3水平的正交表)安排试验方案,正交试验中配料配合比及测试结果如表2所示。   通过分析各因素对抗压强度的影响可知,煤矸石掺量在60%~80%之间变化时,结石体强度先增大后减小,其中70%时,结石体强度较好,而60%、80%时强度较低,但60%的仍然比80%高;当石灰、石膏分别在15%~25%和3%~5%之间变化时,随着掺量的增加,结石体强度经历不同的变化趋势,表现为:随石灰掺量的增加,强度先增大后减小,其中石灰掺量20%的强度较好,而针对石膏,早期(3 d、7 d)的强度随着掺量的增加而增大,而在后期(28 d)却先增大后减小。   由表中实验数据计算可知,最佳的组合为:煤矸石、石灰、石膏的掺量分别为70%、20%和4%,折合成百分比即为74.5%、21.3%、4.2%。本文以此优化配比作为基础配合比,采用自主研发的外加剂(ZGW)进行复掺,以进行相关性能测试。   2 实验结果与分析   2.1 粘度   表3为不同水灰比下粘度的测试结果,由表3可以看出:当水灰比较小时,浆液粘度随着水灰比增大显著减小,但是当W/C1.5后,浆液粘度减小幅度很小,逐渐趋于一致;浆液若没有外加剂掺入,在低水灰比(W/C≤1)条件下,本浆液的粘度高于《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》的界定值(30 s),若用此配比的浆液进行注浆,浆液的可灌性将会很差。而在同一水灰比条件下,掺入ZGW外加剂的煤矸石粉浆液,其粘度大幅度地降低,几乎与单液水泥浆的粘度相同。   2.2 析水率   表4为不同水灰比下析水率的测试结果,由表4可以看出:煤矸石粉浆液析水率受水灰比影响很大,随水灰比增加浆液的析水率增大,稳定时间缩短,掺ZGW外加剂后,浆液的析水率有所降低,稳定时间相应延长。   本研究拟在浆液中掺入水玻璃以改善浆液的稳定性。图1是在W/C=0.9浆液中掺入占胶凝材(掺有ZGW外加剂)质量2%、4%、6%、8%、10%的水玻璃后,浆液的稳定曲线。由图1可知,水玻璃能很好地增加煤矸石粉浆液的稳定性,减少析水量,并随水玻璃掺量增加析水率越来越低。若将浆液析水率控制在10%以下,水玻璃掺量为胶凝材质量的4%以上,即可满足要求。并经试验结果证明,掺4%水玻璃入浆液中,浆液的粘度有

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