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Φ6枪型绞刀折损现象的扑灭

只今準備中 第3エンジン課第1機械係 竹島職場 Φ6枪铰刀 扑灭折损 活动报告的内容 第1章 现场概要 1.1 サークルの紹介 1.2 生产线概要 1.3 生产线布局① 1.3 生产线布局② 1.4 工件的流程① 1.4 工件的流程② 第2章 活动主题选定和理由 2.1 现场的目标状况 2.2 现状的问题点 2.2 现状的问题点 2.2 现状的问题点 2.2 现状的问题点 2.3 主题的选定 2.4 目標設定?活動計画 第3章 改善活動 3.1 現状調査1 3.2 改善活動1 3.3 現状調査2 3.4 改善活動2 3.5 現状調査3-1 3.5 現状調査3-2 3.5 現状調査3-3 3.5 現状調査3-5 3.5 現状調査3-5 3.5 現状調査3-2 4.1 效果的确认 第4章 总结 4.1 效果的确认 4.1 效果的确认 4.1 效果的确认 4.1 效果的确认 4.2 今后的课题 報告終了      通过观察每个月工废推移※ 由于刀具折损,工废数增加※  这是生产线布局。※  我们的生产线分成加工中心区域和洗浄?泄漏?Assy区域这两个部分。首先是加工中心区域的生产线布局。这里需要3个人进行操作。※  接下来是洗浄?泄漏?Assy区域的生产线布局。※ 这里是5人操作。※  我们的现场是以竹島職長为中心,17名循环员构成进行TPM活动的。※ WE系列※ 由10台机床和9台自动机床构成, 对已经用车轴加工完成的工件进行精加工, 并向AAT送货。※ 接下来的G系列※ 由2台机床和其他各装置8台构成, 执行由毛坯到加工完成的工序。※  调查刀具折损的内容※ Φ6枪铰刀折损增加※ 3.6 現状分析3-6 【机械装置】 加工气门座圈时,为了将枪铰刀放入气门导杆里加工,内径调整到最小紧固到弹簧座附近, 否则会因为气门座圈加工时的振动导致产生擦伤 ガイド断面写真 确认弹簧座局部是否有很强的擦伤 17.5 先端から 17.5 ?铰刀的损伤大 ?由于促进副刀磨损,刀研后刀钝也不能解决. ?铰刀把持力增加 ?折损时的V/F刀柄保护 ?铰刀偏转调整工作量减少 主轴扭距上升形态的分析 早期与磨损相关的折损 刀尖角度的变更 ◎穴径の推移と主軸負荷との関係調査 ?安装刀具径φ6.040的刀具以后,每10台测定加工后的导杆内径 ?INTには食付き角60゜(従来品),EXHには140゜を装着 ※140゜的目标:由于半径负荷减低防止弯曲         由于切削厚度增加?切削宽度减少发热抑制 60゜ 140゜ 与I4枪铰刀角度一致 倒锥变更 有形的效果(折损数) 根据分割加工铰刀折损从105把/月→2把/月 刀尖角度变更 倒锥扩大 3.6 現状分析3-6 导管截面照片 确认弹簧座局部是否有很强的擦伤 【机械装置】 加工气门座圈时,为了将枪铰刀放入气门导杆里加工,内径调整到最小紧固到弹簧座附近, 否则会因为气门座圈加工时的振动导致产生擦伤 17.5 先端から 17.5 ?铰刀伤害大 ?由于促进副刀磨损,即使刀研后钝度也无法解决 ?铰刀把持力上升 ?折损时的V/F刀柄保护 ?铰刀偏转调整工作量减少 主轴扭距上升状态的分析 倒锥变更理由 3.6 改善活動3-1 气门座圈?导管分割 导向加工 (φ5.9×16穴) INT气门座圈面& 导杆加工 (φ6×8穴) EXH气门座圈面& 导杆加工 (φ6×8穴) 現行工程 3.6 改善活動3-1 气门座圈?导杆分割加工 INT气门座圈面& 导向加工 (φ5.9×8穴) EXH气门座圈面& 导向加工 (φ5.9×8穴) 导杆加工 (φ6×16穴) 分割後 测试的结果,同轴度等OK连续18个班值折损为0 有形的效果(折损数) 由于分割加工铰刀折损从105把/月→0把/月 刀尖角度变更 倒锥扩大 分割加工开始 有形的效果(工废数) 工废数减少 工废数从147台/月→26台/月(减少121台) 有形の効果 有形的效果(工废率) 刀尖角度变更 分割加工开始 工废率降低 工废率从1.8%→0.4%(降低1.4%) 倒锥扩大 有形の効果 有形的效果(损耗时间和时间产量) 伴随刀具折损损耗时间的降低,时间产量上升(4.7台/H) 活用这次的改善活动 实现目标 延长Φ6枪铰刀的寿命 50台/回→100台/回 推进对于其他工废的对策解决 进一步降低工废 ① ② MAZDA MAZDA ご静聴ありがとうございました  发表的主题是Φ6枪铰刀折损的扑灭、※ 副标题为『ノーボギー』。※  生产线概要是指,在这条生产线上实行WE系列和G系列缸盖的混合生产。※    只今より、第3エンジン課第1機械係、竹島職場の発表を行います。  今回の発表は、発表、瀧崎、アシスタント竹島職長で行います。  どうぞよろしくお願いしま

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