烧结除尘风机变频调速系统应用实践.docVIP

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烧结除尘风机变频调速系统应用实践

烧结除尘风机变频调速系统应用实践   [摘要]福建三安钢铁厂针对除尘系统运行现状,研究并引入了6套高压变频调速系统,在使用过程中取得了很好的效果,单3#机尾除尘就可节约电费131万元/年,大大减少了维护费用和维修工作量,确保除尘系统运行连续和稳定。   [关键词] 除尘系统;变频调速;节能   中图分类号:TM744 文献标识码:B 文章编号   一、 概述   福建三安钢铁烧结厂(下称我厂) 拥有年产量260多万吨烧结矿相配套的环境除尘6座,主要负责对所有原料、成品在生产和输送过程中所产生的粉尘进行除尘,防止粉尘对环境造成污染。   我厂3#机尾除尘系统由除尘管网、布袋除尘器、离心抽风机系统及气体输灰系统组成。风机设计轴功率:1322kW,电机型号:YKK630-6,功率:1600KW,额定电流:113A。电机采用直接启动控制方式,风量控制采用调节风门开度的方法来实现――这是一种通过增加阻力来控制风量的方法,电能浪费严重。除尘系统自投用一年来,管道漏风、除尘器布袋破损、气送气泵被杂物堵塞等问题严重影响设备正常运行。运行一年来单修补除尘管道和更换部分布袋两项就花费近25万元。系统运行不畅不仅增加维护费用投入、影响生产、污染环境,还造成能源严重浪费。已经严重制约生产生活正常运作。   二、原因分析和风机风量调节空间测试   分析发现,造成管网破损、布袋损坏和气泵堵塞。最主要原因为吸尘口风力过大,高速运动的矿粉、固体杂物增速了管道和布袋磨损,杂物进入布袋除尘器内部,堵塞气泵。给粉尘减速才能缓解除尘器运行压力。经现场长时间测试。结果如表一所示(因系统未安装流量计,流量无法测得)。当风门位置在60°和55°之间时效果最佳,满足现场环境需求。当风机以50-60°风门开度运行时,风机整体振动增大,不利于风机长期运行。通过关闭风门调节风量的方法并不理想。   风门开度(°) 90° 80° 70° 60° 50°   电流(A) 76.7 74.9 73.1 66.4 61.5   功率(KW) 1129 1102 1076 975 905   入口压力(%) 100 95.1 89.6 82.3 76.6   表一   三、变频调速控制风量分析   从流体力学的原理得知,使用感应电动机驱动的风机???轴功率(P)与风量(Q)及风压(p)的关系为:   P∞Q×p (1)   当电动机转速由n1变到n2时,P、Q、p与转速的关系如下:   Q2= Q1×n2/ n1 (2)   p2= p1×(n2/ n1)2 (3)   P2= P1×(n2/ n1)3 (4)   可见风量(Q)和电动机转速(n)是成正比关系的,而所需的轴功率(P)与转速的立方成正比关系,所以当需要80%额定风量时,通过调节电动机转速至额定转速80%,即调节频率到40Hz即可,这时所需功率将仅为原来的51.2%。[1]   电机功率:P=1.732×U×I×cosΦ (5)   式中P为单一负荷下工频运行功率(KW),U为电动机线电压(V),I为电动机线电流(A),cosΦ为单一负荷下运行功率因数(小于额定功率因数)。   电机转速:n=60f/p (6)   式中p为电机极对数,例如6级电机极对数p=3。   根据公式:(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)可推出下列关系(见表二)。   频率(HZ) 50 45 40 35 30   功率(P%) 100% 72.9% 51.2% 34.3% 21.6%   风量(Q%) 100% 90% 80% 70% 60%   风压(p%) 100% 81% 64% 49% 36%   表二   由表一、表二和式(1)分析,使用变频器调速控制风量方法可行。   四、高变频器改造实施及效果   4.1 高压变频改造实施   除尘风机变频改造结构为:10KV高压开关柜→高压变频器→电机→离心风机→风门调节。   从2012年9月份开始,一共6套系统,到2013年1月23日正式投入运行。   4.2 高压变频节能效果   下面以3#机尾除尘为例,当频率设定为42Hz就能满足现场生产环境需求,由于热矿筛粉尘量大,频率增加至45Hz。   改造前(工频)运行电流为76.7-81.2A,风量为100%。电机运行功率因数值0.85(开关柜读数)。根据公式(5)得改造前电机运行功率P1。   P1=1.732×U1×I1× cosΦ=1.732×10000×76.7×0.85=1129 kW?h   改造后(45Hz)运行电流为47.87A,风量为90%,电机运行功率因数值0.98(开关柜读数)。根据公式(5)得改造后电机运行功率P2。   P2=1

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