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TDC在中宽带钢厂卷取机上应用
TDC在中宽带钢厂卷取机上应用
[摘要] 介绍了TDC系统在凌钢中宽带钢厂880全液压卷取机上的应用,着重从系统配置及组成、典型系统功能及实现两个方面进行了阐述。
[关键词] SIMATIC TDC 控制 功能 踏步
现今热轧中宽带钢市场竞争激烈,用户对带钢质量的要求越来越高,对设备功能精度也提出了更高要求。SIMATIC TDC作为西门子公司功能最强大的通用控制器,在国内钢铁行业也得到广泛应用,它擅长解决处理复杂的驱动、控制和通讯任务的能力,对于满足更高要求的设备功能精度是一个良好保证。
2008年末,凌钢中宽带钢厂进行综合改造,新建两台全液压地下卷取机。两台卷取机机械设备由二重提供,自动控制即采用西门子公司的SIMATIC TDC系统。这套SIMATIC TDC系统主要完成以下任务:带钢物料跟踪、设定值分配、速度控制、入口夹送辊辊缝控制、助卷辊的踏步控制、卷筒多级涨缩和张力控制、卸卷运卷移送和步进运输控制、模拟轧钢等。另外,设置一套S7-300系统作为TDC的从站完成卷取三个液压站和一个润滑站的控制。
1、系统组成及配置
1.1 硬件配置
两台卷取机控制系统采用一套TDC,在系统中配置5块CPU模板、5块信号模板、3块通讯模板和1块工业以太网模板。
其中CPU1主要完成通讯管理和步进运输机构控制,CPU2、CPU3控制1#卷取机,CPU4、CPU5控制2#卷取机。信号模板选用SM500(6DD1640-0AH0),此模板提供模拟量I/O、数字量I/O接口,还提供编码器及位移传感器输入接口,很好了解决现场控制编码器及位移传感器的输入问题。
3块通讯模板主要完成PROFIBUS通讯,包括与精轧控制系统的通讯,控制传动装置,各SIMATICPP17操作面板通讯等。工业以太网模板则用于实现与HMI的数据通讯。
1.2网络配置
这套系统控制网络主要有以下几部分:以太网在实现与操作台HMI数据交换通讯的同时,也作为一个工程师站接口,提供程序的监控、修改和下载。PROFIBUS-DP则完成三项控制:一是实现与精轧和层流冷却系统通讯,由于精轧采用的是GE90-70系统,层流冷却是AB-PLC5系统,所以在TDC侧配置两块DP-coupler分别于层流冷却侧SST-PFB-PLC5和精轧侧SST-PB3-VME通讯,以实现不同类型PLC间的数据交换。二是控制传动的交-直-交调速系统,控制调速装置的运行。三是S7-300系统、打捆机系统、PP17操作面板等作为从站接入到TDC。
1.3软件配置
该系统软件采用西门子的D7-ES,包括: SIMATIC S7标准软件STEP7;用于过程控制的连续功能图表编程软件CFC;用于顺序功能控制的编程软件SFC;导入/导出助理IEA和D7-SYS软件包。操作台HMI画面使用西门子WinCC6.2。
2、典型系统功能及实现
该系统控制功能较多,以下将几种典型控制功能做了描述。
带钢物料跟踪:卷取区带钢跟踪分为快速带钢跟踪(FST,Fast Strip Tracking)和卷取机带钢跟踪(CST,Coiler Strip Tracking)。FST用于卷取区轧制线上的带钢头尾跟踪,范围为精轧机第一活动机架至卷取机夹送辊,即:自带钢头部到达精轧机第一活动机架至带尾离开卷取机夹送辊。在层冷运输辊道最多可允许出现2块带钢。FST的跟踪信息同时用于层冷控制。
CST用于卷取机本体的带钢头尾跟踪。跟踪范围:从带钢头部到达夹送辊前开始到卸卷完成。CST以下夹送辊速度和卷筒速度为基础,结合LMD、压力传感器信号进行带钢头尾位置的微跟踪。
手动干预功能:是在自动运行模式有效情况下,对设备运行状态或运行参数进行手动修正。设置以下手动干预功能
1)带钢张力增加/减小;
2)辊道超前率增加/减小;
3)侧导板开口度增加/减小;
4)侧导板压力增加/减小;
5)夹送辊压力增加/减小;
6)夹送辊倾动(向传动侧或操作侧倾斜);
7)助卷辊压力增加/减小;
8)卷筒尾部定位调整
侧导板控制:当卷取机选中和到达侧导板平行段时,侧导板开口度为带钢宽度加预设偏置值,到达侧导板平行段时的偏置值要小于被选中时的值,有利于头部卷形控制。当带钢头部到达夹送辊后,侧导板开口度等于带钢宽度,随即侧导板转入位置/压力控制,即一侧位置控制,另一侧则作压力控制。
助卷辊辊缝及踏步控制:依据公式g=H×Ks+OF, 进行初始辊缝设定,H为带钢厚度,KS为辊缝控制系数,OF为可改变偏置值。张力建立信号发出后, 2号助卷辊打开到极限位置;选择了压尾的助卷辊,打开到压尾等待位;未选择压尾的
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