炼油污水处理装置改造.docVIP

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炼油污水处理装置改造   摘要针对现有污水场污水量增加,而污水场调节容量不足、生化处理深度不够,出水合格率低的情况,对污水场进行改造,主要是增加了接触氧化池,对提高污水的出水合格率有一定作用。   关健词 污水处理改造接触氧化工艺    Abstract: According to situation of the increase of the wastewater volume and inadequate adjustment capacity , insufficient biochemical treatment , and low qualified rate of the effluent water, the wastewater plant was reconstructed, a contact oxidation pool was added to improve the qualified rate of the effluent water   Keyword: wastewater treatmentreconstructioncontact oxidationtechnology   中图分类号: P744.4 文献标识码A 文章编号:      1 污水场现状   广石化炼油污水处理装置由旧污水处理场(以下简称旧场)和新污水处理场组成,旧场是1978年3月投产,原设计能力为600 m3/h,其中含油污水360 m3/h,含盐污水240 m3/h。投产后经标定生化处理能力仅300 m3/h,工艺上采用隔油、浮选、生化的处理方法。   新污水场是1990年6月投产,新场采用物化、生化和深度三级处理工艺,物化处理包括隔油、浮选处理工序,设计处理能力为600m3/h;生化处理采用ORBAL多槽式氧化沟工艺,设计处理能力为900 m3/h,实际处理能力为800 m3/h;深度处理包括絮凝沉淀和活性炭吸附,设计处理能力500 m3/h。   原设计新旧污水场并列运行,但由于旧污水场合建式爆气池生化处理深度不够,旧场处理后的污水不能达标,爆气池出水后仍需送到新场氧化沟继续处理,现新旧污水场运行方式为:旧场进水经平流隔油、斜板隔油、一、二级浮选和曝气池处理后进新场二级浮选前,与新场一级浮选处理水合并进入二级浮选,通过新场二级浮选、氧化沟、二沉池处理,再进絮凝沉淀池进一步沉清,最后根据水质情况经活性炭后输送到珠江排放口的蓄水池。污水场运行方式如下图所示。            图1改造前工艺流程      2 污水处理中存在的问题    2.1 加工三高原油造成污水来水水质恶化   随着公司生产和经营规模的不断扩大,由2006年原油加工量770万吨,到2008年的1350万吨,企业炼制高酸、高硫、高稠质劣质原油,“三旷”排放总量和种类也在相应地增加,如加工高硫原油带来的乳化水、加工高酸原油带来的电脱盐水水量的增加以及水质恶化等,加大了污水装置的处理难度,扩建前后污水水质各项指标如下表。   表1 扩建前后各项指标对比(单位:mg/L)            2.2 原有设施处理能力不足   首先,污水调节容量不足,北调节池容量2400m3,主要用作事故池,接受电脱盐水和碱渣水,南调节池容量为2850 m3,根据来水量800计算停留时间为6.5小时,远远低于设计规范要求的16-24小时的调节停留时间,由于污水处理系统没有足够的均质与均量的场所及时间,受来水水量、水质的因素影响较大,尤其是无法应对炼油工艺调整、设备检修、大雨等不确定因素均会造成水质污染物突增和来水水量突增,严重影响污水场的处理效果。   另外,隔油池、浮选池的除油效果不理想,新场二级浮选出水含油量平均40.7mg/L,与规范要求值25 mg/L相差较大,对后续工序造成很不利的影响,当污水处理受到高浓度污水冲击时,此问题更加突出,严重影响后序装置的运行;原有的一级生化处理能力不足,氧化沟出水COD平均272mg/L,与出口指标100 mg/L相差甚远,氨氮的去除率极低,进入污水场氨氮是26 mg/L,出水外排是2 4mg/L,说明一级生化的脱碳脱氮能力已不能满足出水的要求。这一系列因素这导致炼油污水处理场的各向出水指标合格率较低,无法做到稳定达标排放。   2.3 水质排放标准提高   近年来,污水排放标准不断提高,环境排放标准日趋严格,执法力度不断加大,尤其是环境保护部门在污染源投用在线监测系统,更是要求污水排放长期稳定达标;另外公众对环境保护的关注度日益增加,标准的提高和社会舆论给企业带来巨大的环保压力,如不采取有效措施使污水稳定达标排放,公众对企业的社会评价较低,势必将影响中石化的形象和企业

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