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混凝土含气量废料控制探讨
混凝土含气量废料控制探讨
[摘 要]针对混凝土含气量废料原因分析、控制措施分析及实施等,解决了混凝土含气量超标废料率偏高的问题,实现了提供优质混凝土,为相关工程借鉴。
[关键词]混凝土;含气量;废料控制;探讨
中图分类号:U414 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)30-0304-01
1 工程概况
中心场混凝土系统位于溪洛渡水电站下游永久大桥左桥头,系统主要承担溪洛渡水电站左右岸地下电站、泄洪洞土建及金属结构安装标段尾水系统、厂房三大洞室及泄洪洞等部位混凝土供应,系统生产各种级配(一~三级配)、种类(泵送与常态)的常温混凝土及预冷混凝土。混凝土生产总量约250万m3,预冷混凝土出机口温度按12~14℃。系统配置两座4×3m3自落式拌和楼。
2 混凝土含气量指标
混凝土含气量指标对混凝土的抗冻性、抗渗性、可泵性、抗压强度等影响大,是混凝土产品性能的主要指标之一,本工程含量控制范围为4.0%~6.0%,废料标准为7%与4%。在进行混凝土拌制时,每班需对引气剂储液池进行配置浓度和使用浓度检测2次;每个仓号需对前三盘混凝土进行含气量取样检测,检测合格后方可批量生产。
溪洛渡水电站属国家大I型工程,该工程对混凝土质量提出了比国家相关规范更严格的要求。地下厂房混凝土都有抗冻、抗渗的设计要求,保证引气剂的配置浓度不变化、准确称量、投加是保证含气量指标的关键。在含气量废料率方面,系统内部控制目标为:使含气量废料率达到1/万以内。
3 混凝土含气量废料现状
生产统计显示:2010年1、2月混凝土含气量超标的废料率分别为30/64604=1/2153,24/37076=1/1544,废料率统计为0.4~0.7‰,虽控制在废料率以内,属合格产品,但无法达到优良标准,造成原材料浪费,并且远远超过内部废料率控制目标。
含气量废料分析中发现:含气只要为性能突然变化,不随配合比调整量而变化,造成控制困难。
4 混凝土含气量废料原因分析
对含气量造成的废料分析,原因主要为每班一座楼生产,在更换拌和楼时或更换储液池时产生废料,调整配比后一个小时内,含气量波动无规律,不易调整受控。换楼时楼上池子残余的溶液浓度发生变化,换池子时抽取池子底部和上部的引气剂溶液浓度不一样。溶液表层固体颗粒物较多,未能充分溶解。
针对含气量超标造成废料的现象,从外加剂车间人员管理、原材料管理、引气剂的配置、催化、翻池、输送、检测,检测、调整引气剂掺量等个方面着手对原因进行分析,查找溶液波动大的原因,原因分析如下:
(1)外加剂车间配置人员不固定。配置人员在配置引气剂时,袋子倒入速度过快,加水过程未能彻底溶解,未将团状物打散。
(2)个别操作人员责任心不强。未能及时配置溶液,溶解时间不足24小时就使用,使用池内低于0.5m以下部分。
(3)未安装回流管。向拌和楼的外加剂箱只安装了供液管,未安装回流管,停楼超过6小时的未将楼上外加剂箱的溶液排放。
(4)未将引气剂箱内的残留溶液排放。拌和楼上操作人员,开楼打料时未将外加剂箱内的残留溶液排放,未开风管催化,而又加入新的溶液,造成该箱溶液浓度变化较大。
(5)未按规定进行配置。在引气剂配置使用时,未按规定进行配置,多个引气剂批次的材料,通知检测合格的先使用,一段时间内尽量用一个批次的产品。
(6)现有设施未能充分溶解。溶液池中靠池底风管进行风力翻动,没有搅拌器等加速溶解设施。
(7)楼内引气剂箱未开启风管。拌和楼的外加剂箱内安装一根橡胶风管,开孔过大,开启时易造成溶液溢出,大部分时间未开启风管。
(8)试验数据反映迟缓。从生产开始到得到取样结果,需要时间较长(约15min~30min),已生产3~4车混凝土。
(9)生产中从配置池到使用池翻倒溶液或换楼时,操作人员未及时与试验员沟通取样。
(10)试验数据不及时指导生产,检测结果发现不合格,及时调整溶液池浓度或改变引气剂的掺加量。
(11)试验设备未效验或出故障,人工操作失误。
5 控制措施分析
根据要因分析,对各要因及影响因素均制定了确实可行的控制措施如下:
(1)外加剂车间配置人员不固定。明确配置人员、责任人,由拌和楼的当班班长负责管理,使人员相对固定,减少因交接不清的人为错误。
(2)个别操作人员责任心不强。进行规范化操作,通过分析总结其生产过程,制定《外加剂车间管理办法》,并悬挂于车间内,使操作人员明确工作内容及相应质量控制要点。
(3)未安装回流管。进行引气剂供液管路改造,将外加剂箱放空管与供液管相连,通过阀门控制,可使溶液回流进使用池,外加泵后通过加水管排放,使拌和楼停楼时间超过6
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