不通电(虚焊)不良 8D报告-精选版.pptVIP

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不通电(虚焊)不良 8D报告-精选版.ppt

天将降大任于斯人也 天将降大任于斯人也 天将降大任于斯人也 天将降大任于斯人也 天将降大任于斯人也 * 天将降大任于斯人也 天将降大任于斯人也 天将降大任于斯人也 天将降大任于斯人也 天将降大任于斯人也 D6:永久对策的实施及跟踪 (Implementation Validation of PCA ) (撰写人):  日 期:2013.11.12 目录 D1 团队 D2 问题描述 D3 紧急对策 D4 根本原因分析及验证 D5 永久性纠正对策 D6 纠正行动有效性确认 D7 预防再发生 (标准化) D8 感谢团队协作 * D6:永久对策的实施及跟踪 (Implementation Validation of PCA ) 团队成员  组长 品质 (DIP QE) (SMT QE) (客服) 工程 (SMT 工程) (DIP工程) (TE) 生产 (SMT 生产) (组装 生产) (DIP生产) 开发 / 其他 / * D6:永久对策的实施及跟踪 (Implementation Validation of PCA ) 客户 华三 发生时间 213.11.12 地点 菲菱科思 不合格类别归属 □来料 ■制程 □体系□成品 □客验 □客诉□其它: 现场稽核问题 批量 1700 检验数 / 不良数 13 不良描述:11月9号下午初测反馈投产1700PCS产品,在一小时内发现连续13PCS不通电。异常发生后立刻要求产线停线。后经工程分析为U5位置虚焊导致 不良图片:无 * D6:永久对策的实施及跟踪 (Implementation Validation of PCA ) 状态 可疑品数量 处理措施 责任人 库存 不涉及 在工品 1700 1.对组装车间已经好的400PCS成品安排24小时的老化试验;----发现4PCS不良(不通电)故要求对1700PCS全部返工,对芯片做拖锡处理后流线。 2.返工后的U5不良PCS,现象为灯不亮,没有不通电现象,拿20PCS成品给到开发部做高低温试验(高温60度,低温-20度,各2H-----无不良; 3.不通电异常通过返工维修基本上能把问题改善,将风险在内部拦截。 顾客端 不涉及 * D6:永久对策的实施及跟踪 (Implementation Validation of PCA ) No. 根本原因及验证 责任人 完成时间 1 从仓库借出114pcs物料,对库存物料状态进行确认,目前库存状态物料只有“GD34”/”GD35”两个批次,物料为真空包装,打开包装后却发现湿度卡变色,60%级已经变色,可以推论: “GD34”/”GD35”两个批次还未投入产线生产,目前已经出现受潮现象,不良板“GD24”周物料也一定是在受潮之后继续投产使用。 2013.11.12 2 从TRAY盘内取出物料,显微镜下观察发现,没有贴片的物料前端也出现棕黄色同过炉后出现的现象类似,同时引脚底部表面附着有白色粉末状物体,判定产品受潮影响。 2013.11.12 3 现场从其他规格的物料上锡情况做对比,发现其他规格的IC引脚爬锡饱满,三面吃锡均匀。 2013.11.12 * D6:永久对策的实施及跟踪 (Implementation Validation of PCA ) No. 根本原因及验证 责任人 完成时间 4 总结: 1.物料存储期限12个月,在使用时间内,SMT物料存储温湿度条件合格,物料来料真空包装合格,此批上线的物料真空袋漏气,物料存储异常。 2.物料受潮是此次不良产生的主要因素,造成焊接过程中浸润不良,行成不固定位置的引脚出现虚焊现象。 4.生产人员未按规定作业,上线前对真空袋漏气的产品没有检查潮敏卡的受潮情况,也没有爆露问题,潮敏卡受潮了仍在生产。 3.SMT的检测设备对此种虚焊的不良无法筛选出来,导致流入下一工序。 2013.11.12 * D6:永久对策的实施及跟踪 (Implementation Validation of PCA ) No. 永久对策 责任人 完成时间 1 受潮物料烘烤上线验证200PCS,无不良。为避免后续在生产过程中“GD34”/”GD35”两个批次出现焊接问题,烘烤后上线,烘烤方式采用125°±5°时间48小时。 2013.11.15 2 品质QE组织相关人员培训潮湿敏感器件存放及管控进行培训; 2013.11.15 3 仓库后续拆包后无法再次抽真空的更换新带子,对于漏气的产品检验是否受潮,从新抽真空处理。 2013.11.15 4 对SMT主管进行处罚,生产拆包前检验真空袋是否漏气,拆包后后要检查潮敏卡的受潮状况,如果有变色的应立即通知班组长处理。 2013.11.15 5 SMT工程优

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