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主井S7―400系统控制方式改进和应用
主井S7―400系统控制方式改进和应用
[摘 要]本文介绍了大雁集团雁南煤矿主井S7-400系统构成及功能,提出了PLC升级改造方案,阐述了升级后PLC系统的特点及功能,具有一定的实践和理论指导意义。
[关键词]矿井;提升机;控制系统;原理
中图分类号:TP273 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)09-0057-01
大雁集团雁南煤矿原S5-155U电控系统由于产品元器件老化现象严重,故障率高,经常出现死机,无法检测排除,导致提升机性能不稳定。经反复比较,最终确定采用北京金自天正公司的方案,进行升级改造。改造后的系统稳定可靠,从而降低故障发生率,提高生产效率,经济效益显著。
1 提升机现状
提升机技术数据――井筒:主井井筒直径Φ6m;提升高度:365m;提升内容:提煤、检修;提升机控制方式:自动、半自动、手动、点动;提升运行参数:最大提升速度:10m/s;加减速度:1m/s2,???速度:0.8m/s2;液压站压力:16MPa.提升机电控系统由西门子公司提供,传动系统采用16位处理器的SIMADYN-D系统,自动化系统采用S5系列PLC装置。
2 主井提升机控制系统的构成及功能
雁南煤矿主井提升机控制系统的核心部分为SIMSTIC S5-155U PLC及其I/O回路。低压配电柜为所有控制系统提供电源;井筒信号系统用于装卸载系统采用S5-115E PLC控制;高压系统向主回路整流变压器提供高压电源;滤波补偿对电网功率因数进行补偿,同时用于电网谐波减幅,避免了由于小电流谐波放大引起的并联谐振;冷却通风系统用于主电机和整个控制系统的冷却,使整个提升机电气部分保持恒温工作;监测回路通过程序逻辑控制对报警信号和工作信号进行处理,参与提升机的安全控制;安全回路由提升机所有保护、闭锁和急停信号相串联构成一个常开触点回路和一个常闭触点回路,参与提升机紧急情况下的制动;数字式提升机控制器,将运行终端距离转变为参与提升机速度控制的模拟电压值,实现提升机运行终端的自动减速;闭环控制实现以下功能:①手动和自动操作的速度基准值;②谐波函数发生器;③速度闭环控制;④转矩参考值,包括最大值的限制;⑤定子电流闭环控制;⑥COSj控制;⑦触发装置移相范围的电流控制;⑧定子和励磁回路的触发装置;⑨控制信号的调整。
3 PLC升级改造方案的提出
雁南煤矿主井提升机系统2005年底投入生产后,S5-155U PLC暴露出以下问题:(1)产品元器件老化现象严重,导致提升机性能不稳定;(2)PLC系统控制板处理故障影响生产的时间很大;(3)库存备件不全,购置备件进货周期长。
S5-150UPLC运行中存在着上述隐患,为了确保主井提升机安全运行和矿井的正常生产,雁南煤矿决定采用西门子S7-400 PLC对主井提升机S5-150U PLC控制系统进行升级改造,提供一套完整的传动及自动化系统,其核心控制装置采用目前广泛应用的西门子64位SIMADYN-D传动控制系统及S7-PLC装置,组成新的主井提升机电控系统,并可方便的与原系统互为切换运行。
4 PLC升级前的构成及配置
1)控制部分。升级改造前的S5-155U PLC由主机架、3个扩展架和4个ET200M从站组成,主要包括基板、电源、CPU、通讯、接口、内存、数字量输入、数字量输出等模块。S5-155U PLC采用PG720编程器,采用STEP5专用编程语言进行编程,三种编程方式为:语句表STL、梯形图LAD和功能图CSF。S5-155U PLC对提升机系统的运行进行工艺控制做故障诊断,用于提升机、井筒信号系统、装载系统、卸载系统以及操作与报警信号的控制和闭锁,并通过电缆与电脑相连显示故障及报警事件的记录。
2)高压供电部分。高压开关柜利用原设备,开关合/分操作可分别在原S5-PLC系统或S7-PLC系统中进行,两套系统不能同时操作。S7-PLC系统采用输出继电器无源接点,作为高压开关的合闸及分闸指令。原高压柜提供给S5-PLC的开关已合信号、故障信号、储能信号也都要引入S7-PLC系统,均为无源接点。如辅助接点不足,采用在高压柜中增加继电器的方式进行扩展。
3)整流部分。主整流变压器及励磁变压器利用原有变压器。加装一套切换柜,以便新老系统倒换,定子整流变压器接入6台三相倒换开关分别装在1台倒换开关柜内,励磁整流变压器接入1台三相倒换开关,励磁变频器输出侧加一台两相倒换开关,同时装入1台倒换开关柜,变频器输出侧加1台倒换开关柜内置两台三相倒换开关。当1套变频器故障时,电机两套绕组串接,由另外1套变频器单独供电,实现电机的全载半速运行。所有的倒换开关都要加入闭锁引至双方的控制系统。切换开关均设置辅助接点,分
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