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不锈钢钢管轧机电气控制系统研究和应用

不锈钢钢管轧机电气控制系统研究和应用   摘要:本文研究了不锈钢钢管轧机的电气控制系统改造,通过淘汰原有传动方式,改用变频器控制运行,使电机运行速度可调,启制动时间可调,通过在变频器安装制动电阻,使电机的启动电流变少,减小对机械和电气设备的冲击,设备可靠性高。通过接触器控制和开关切换,把对热线生产时间的延误尽可能减到最小,保证了正常的生产。   关键词:轧机 电气 控制系统   中图分类号:TG146.21,TG156.2 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2013)05-0066-01   0 前言   钢管轧机是轧钢车间重要的设备[1],在钢管生产中被广泛应用。太钢不锈钢钢管公司轧机电气控制系统利用电子开关柜控制,由于电子开关柜设备已运用多年,设备老化,系统稳定性不高,特别是电子开关柜抽屉的插头和插座的配合,由于频繁插拔,损坏比较快,由此而造成的生产停机时间较长,增加了生产的成本,而且增加了职工的劳动强度。   轧机电气控制设备是电子开关柜带交流电机直接启动[2],启动电流较大,一般为额定电流的5-7倍,电机启动时对机械设备冲击大,对液压泵冲击大,长时间容易造成联轴器损坏。由于系统控制线路220V、110V、24V电源交叉在一起,设备连锁装置信号繁琐,不利于安全、稳定运行,设备电源繁琐,不易控制,影响正常的生产。   为解决以上问题,特别是要面对产量不断增加的要求,根据生产实际和工艺要求决定对电气系统进行改造,以提高收集设备的生产效率,适应生产的需要。   1 设计方案   针对驱动方式、启制动时间、电机正反转速度、工作效率以及双机热备等作了充分的考虑,具体方案是:   (1)淘汰原有传动方式,改用变频器控制运行,使电机运行速度可调,启制动时间可调,减小对机械和电气设备的冲击。为了提高设备运行的可靠性,我们采取了双机热备的形式,只要变频器发生问题,值班人员可以把变频器切除,投入接触器运行,以保证尽快恢复生产。(2)通过接触器控制和开关切换,实现双机在线热备,两套系统的切换速度小于1.5分钟。把对热线生产时间的延误尽可能减到最小。(3)控制信号进入PLC,其信号连锁由PLC处理,去掉110V电源,并把24V和220V线路分开使用,提高了设备运行的安全性,并作操作台和系统控制室之间的连锁,提高操作人员的操作安全系数。(4)对油泵电机进行变频改造,可以起到节能的目的。由于节能主要与轧制工艺过程相关,做出一个准确的计算比较困难,一般来说,经过改造油泵电机可以节能在30%~50%之间。   2 选择驱动液压泵的电动机   2.1 电动机的选型   鼠笼异步电动机的连续运行特性很好,其转距受负载波动的影响较小,启动转距也较大,启动特性好,效率高,噪声低,适合于工况使用。   2.2 电动机容量的计算   在卷取液压系统中,电机处于连续恒负载运行的工作状态,当电动机在恒负载运行期间,使电动机的温升达到稳定值,便作为连续负载考虑。   驱动液压泵的电动机根据驱动功率和泵的转速来选择。   在整个工作循环中,驱动泵的电动机功率为:   P功率=(pp*qvp)/ηp   式中:pp=液压泵的最大工作压力   qvp=液压泵的输出流量   ηp=液压泵的总效率   P功率=(pp*qvp)/ηp=(8mp*2.89L/s)/89.4%=35.97kw   根据驱动功率和液压泵的转速来选择电机,使电动机的超载量都在允许的范围之内,一般电动机在短时间内可允许超载25%,根据计算的数据,查电机产品样本,选用45kw的电动机。   2.3 交流电动机的控制选择   变频调速可对普通的笼型异步电动机实现宽范围的无极调速,具有机械特性硬,调速精度高,启动电流小及效率高等优点。交流电动机的调速方式可通过改变定子电压来调节电动机的转速,但机械特性变软,调速范围小。由于在调速时转差功率不随转速而变化,调速范围宽,无论是高速还是低速时效率都很高,系统所采用的变压变频器的控制类型为交—交变压变频器,它只有一个变换环节,把恒压恒频的交流电源直接变换成变压变频器。   2.4 控制系统配置   (1)电机   型号:Y225M—4,其电机参数如下:   额定功率:45KW; 额定电流:84A;   额定转速:1480RPM; 功率因数:0.92;   (2)控制装置   经过分析,变频器作为控制系统只是给电机提供电源,且电机无反馈系统,所以只要给出指定频率,电机就会按照指定频率和电机固有特性运转,变频器系统内部设定电机的极对数,不会影响到电机转速,只要保证变频器能够提供足够的电流即可,考虑到电机额定功率为45KW,考虑到设备的容量和备件的通用性,通过察看设备选型手册,我们把电机的控制变频器型

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