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煤矿井下水泵模糊控制系统设计和应用
煤矿井下水泵模糊控制系统设计和应用
【摘 要】本文介绍了以PLC模糊控制原理为控制核心的泵房自动化设计,此系统接线简单,易于安装,并且可以根据泵站流量,液位自动控制操作。该装置有一个平滑的起动控制能力,技术含量高,节省了大量的人力和维护,实现了矿井涌水的自动控制和水泵、电机等设备的安全监测控制,从而提高了矿井排水系统的工作效率和安全性。
【关键字】模糊控制器;液位控制;节能指标
一、概况
兖矿吉新煤矿是国有的现代化矿井,90万吨/年的设计生产能力,实际生产能力180万吨/年,矿井在+860泵房共安装有3台0.66kV/110kW水泵,并在每个电机的排水系统配备了一套旧的电力控制装置,水泵的压力表,真空表是机械的,无温度传感器,没有外传数据接口。目前所有设备的操作均是通过就地操作箱上按钮进行手动就地操作,开、停及切换水泵由人工完成,性能不稳定,技术十分落后。排水系统是矿井生产中的重要环节,也是用电大户,所以其工作的安全性、可靠性以及工作时间的合理配置,对矿井的安全、高效生产及节能减排有着重大的意义。随着现代化煤矿建设的步伐加快,我们积极采用自动电子控制技术,弱电自动化控制的相关理论,通过分析、整合排水系统,优化管理,对现有的手动就地控制方式进行系统改造。
二、矿井排水系统改造
根据吉新矿井下排水存在的问题,在+933水平重新安装了三台6kV/315kW水泵,选择排水位置的高差有了较大变化,新选择的水泵的位置比原+860水泵房高了73.5米,也就是说排水系统方面减少73.5米排水扬程。同时提高设备电压、增大功率,降低电流,减小电缆截面积。在井下安装PCL控制柜一套,并加装模糊运算程序管理器一套,通过控制电缆将数据传输到地面,并实现远程控制水泵。
这属于多变量系统,贮水池水位,以及电机温度,出水管口压差具有非线性,随机性,急剧变化的干扰特性,传感器产生的信号信息数据是离散的。根据模糊数学原理,将不经过计算不精确的模糊信息通过模糊处理,输出一个准确的数据。通过反馈周期采集传感器温度,出口压力,液位等信息,对其数据与设定值(可根据实际情况调整)比较,将信息△t、△p、△h送入模糊控制器,PLC根据位差△t、△p、△h信号可以快速计算出的变化率u,数据经过控制器的模糊运算处理后,在模糊控制表查询出相应的模糊控制量,然后通过解模糊运算把模糊控制量运算输出一个精确控制量的解,对系统设定值进行迁移。然后把迁移后的值传入传统的PID控制器的连接比较,最后和积分,微分环节,输出数据,再传输到地面控制室监控系统显示器上,地面操作人员通过DCS系统的指令,通过变频泵软启动,停止,一起来实现系统控制。自动,半自动和手动控制是控制系统所具有三种控制模式,自动控制,PLC根据水位,温度,出口压力自动控制泵组启动、停止;半自动控制,人员选择需要控制泵组,其余的泵组在PLC操作的控制下;手动控制,主要用于设备的维修检修和更换、试车。
三、矿井排水系统组成示意图
四、简述矿井排水控制系统特点
(1)采用PLC自动模糊计算,实现电动、机械相互转换,合理控制,其系统结构清晰,简单,易于理解,易于操作和维护。
(2)现场和地面控制室的显示设备上具有完备的故障历史记录功能,方便人员查询,从而为分析、判断事故原因提供依据。
(3)系统可以实时检测水仓液位、排水流量、各台水泵的运行状态、入口真空度、出口压力、泵轴承温度、泵前轴X向振动度、泵后轴X向振动度、泵后轴Y向振动度、阀门开关状态、水泵电机的电流、电压、有功功率、无功功率、电机轴承温度、电机绕组温度、电机运行累计次数。
(4)水泵的软启动是由变频器对其控制实现的。
转速是影响水泵功率的最大因素,n=60f/p(p为电机极数)转速和频率成正比,变频器频率缓慢的升高到50HZ,水泵转速缓慢提高,避免对电流过大对电机冲击,起到保护泵组的作用。
由公式 N=Q×H×n3
N--水泵功率 Q--流量 n3--转速
(5)为解决泵使用不均衡的状况,从系统安全性的角度考虑,本系统自动控制各台泵采取轮换工作方式,系统自动记录各台泵运行的次数与时间,保证各台泵及其管路的使用率分布均匀。
五、节能指标及改造后排水系统(PLC)的可靠性
(1)选择最佳排水水位。原+860泵站根据矿井水的流动性的原则,设计时安放在最远的一端,最深的部分,全自动排水工艺新选定的储水位置+933泵站比原来+860泵站减少73.5米排水扬程。此项年可节约电力能量11.1万千瓦时(0.4359千瓦时/百米吨计算),平均系统节能可达41%以上。
(2)封堵老巷道在+933水泵站建立700m3蓄水池。泄水巷道泄水量平均为45m3/h,+933水泵站设置
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