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ICEAS工艺污水处理厂提标改造工程优化的设计

ICEAS工艺污水处理厂提标改造工程优化的设计   [摘 要]通过分析某污水处理厂现有ICEAS工艺设计参数和实际运行效果,深入挖掘ICEAS工艺提标潜力,优化提标改造工艺设计,使出水水质由原一级B标准提高至一级A标准,且系统能耗下降了0.117kW?h/m3。   [关键词]ICEAS工艺;提标改造;脱氮除磷   中图分类号:TG306 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)14-0039-02   1 污水厂运行现状分析   湖北某县污水处理厂一期工程设计规模为15000m3/d,2003年4月投产运行;二期工程扩建规模为5000m3/d,2009年投产运行。均采用粗/细格栅-旋流沉砂-连续进水SBR工艺(ICEAS工艺)-消毒工艺,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准。   目前该污水厂出水基本能满足一级B 排放标准,CODCr、BOD5和SS的平均去除率能达到80%以上,NH3-N、TN和TP的平均去除率为70%以上。根据该县环保部门长期监测结果,对污水厂2008年至2012年进、出水水质统计分析,结果见表1。其中出水水质指标CODCr、BOD5和SS取90%涵盖率,其它指标取85%涵盖率。   一级A 标准相对一级B 标准要求更严格,特别是TN 和TP的去除是关键。分析污水厂运行状况:①经实际调查县城新建小区基本都设有化粪池,致使污水厂进水COD、BOD5较低,BOD5/TKN=1.54,碳源过低,影响反硝化效果;②氨氮、TN在夏季处理效果较好,但冬季处理效果较差,主要原因是水温低,仅为12℃;③出水TP由2008年的0.7 mg/L左右增长到2012年1 mg/L左右,有上升趋势,需要增加化学除磷措施。   2 提标改造工艺优化选择   污水处理厂提标改造的基本思路一般为:优先考虑采取非工程措施,其次选择强化生物处理等措施,再选择深度处理措施,确保处理效果[1]。   2.1 强化生物处理措施   对于SBR类污水处理厂强化生物处理的主要方法有[2]:增加系统内有效微生物的数量、提高硝化菌和反硝化菌活性,并增加其有效工作时间。增加系统内有效微生物数量可通过在生化段增设填料、提高污泥浓度来实现;提高硝化菌、反硝化菌活性可通过增设缺氧搅拌设施;增加微生物有效工作时间主要是指调整运行周期,即提高池容利用率。   在SBR生化池主反应区内放置填料,在填料上培养生物膜,能增加系统内有效微生物的数量,同时增加利用生物膜的传质阻力,在膜内部形成氧浓度梯度,实现在同一反应器中缺氧、好氧环境并存的状态,为达到同步硝化反硝化创造条件[3]。赵玲等[4]在SBR反应器中放置YDT型弹性立体填料培养生物膜,并在运行中将溶解氧控制在3~5mg/L,取得了很好的脱氮效果,TN去除率达到80%。   传统SBR工艺运行方式“进水、曝气、沉淀、滗水和闲置”很难达到理想的脱氮处理效果。因为降解有机物和硝化反应都在曝气阶段完成,但等硝化反应完全结束后再进行反硝化,污水中剩余有机物已不能满足反硝化菌对碳源的要求,反硝化反应无法继续。同时,硝化反应过程中产生的NOx-N在浓度较高时,对亚硝酸菌和硝酸菌活性均有一定抑制作用,如不及时通过反硝化反应去除部分NOx-N会导致硝化反应效果不理想。   郭航向[5]提出提高脱氮效率的运行方式改进流程为:进水→曝气→停曝搅拌→沉淀→排水→排泥。他认为在停曝搅拌阶段,虽经曝气后的混合液中有机底物已基本被氧化,反硝化作用并不十分显著,但与基本运行方式相比,由于其全部混合液均进行反硝化,因而十分有利于总体脱氮效果的提高。一般而言,这种运行方式可使脱氮总效率提高70%~80%。   综合在以上研究结论,结合考虑污水厂现状运行存在的问题,本工程改造ICEAS工艺措施主要为:①在预反应区进水阶段停止曝气,采用缺氧搅拌方式,以增强反硝化菌活性;②污水进入主反应区后,在曝气之前增加一个搅拌阶段,以充分利用进水中丰富碳源,在短时间内可反硝化去除生化池中上一周期剩余污水NOx-N,提高了反应器的脱氮效率;③将曝气分两次进行,曝气中间增加一个停曝搅拌阶段,搅拌段中反硝化菌在厌氧条件下,利用污水中未降解完全的有机物作为碳源,将曝气阶段产生的一部分NO3-N还原为N2去除,既能提高系统的反硝化效率,同时也能减少后续曝气段硝化反应的阻力。④增设碳源投加装置,补充投加甲醇1.53 t/d,确保去除TN所需碳源。   2.2 深度处理措施   深度处理工艺的选择主要根据前端处理出水水质要求确定,当出水的TN和NH3-N稳定达到一级A标准时,利用化学药剂强化悬浮固体和TP去除,同时还能进一步降低出水的CODCr,可采用微絮凝过滤或混凝过滤工艺;当二级出水T N和NH3- N不能稳定达

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