CRH2型动车组高压设备箱连接线的设计优化.docVIP

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CRH2型动车组高压设备箱连接线的设计优化

CRH2型动车组高压设备箱连接线的设计优化   摘 要:CRH2型动车组高压设备箱内硬铜连接线在与端子的焊接处发生断裂,严重影响了动车组的正常运营。经过分析试验,采取措施改进该连接线的设计结构,避免铜连接线的再次断裂,确保动车组的安全可靠运行。   关键词:CRH2 动车组 高压设备箱 连接线 钎焊 断裂   中图分类号:U266 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)03(b)-0-02   CRH2型动车组高压设备箱安装在车下,内部安装真空断路器、避雷器等关键电气设备。真空断路器主要用来断开、接通25 kV电路,并作为故障状态的保护器件,兼有断路器和开关两种作用,当牵引变压器侧以后的电路发生故障时,能迅速、安全、准确地切断电路。高压设备箱侧面与牵引变压器相连接,它们之间的25 kV电压通过硬铜连接线传输,该连接线的可靠性直接关系到整个动车组的安全可靠运行。   2012年中旬,在更换高压设备箱内部的硬铜连接线时,发生多起断裂问题,严重影响了动车组的正常组装、检修和运营,急需找出硬铜连接线发生断裂的原因。   经过焊接分析和拉力等试验,发现原设计结构降低了连接线强度,易导致焊接缺陷,造成断裂事故的发生。为此,需改进高压设备箱硬铜连接线结构,避免断裂现象的再次发生。   1 原因分析   1.1 结构简介   高压设备箱侧面与牵引变压器相连接,高压设备箱内部的硬铜连接线一端连接真空断路器,一端连接牵引变压器的端子。高压设备箱与牵引变压器均固定在车体骨架上,理论上两者之间不存在位移,但在动车组运行过程中,由于两者均在各自振动,导致它们之间的硬铜连接线不断受到不同方向的作用力,若此时该连接线存在缺陷,很容易发生断裂。   硬铜连接线的结构见图1,由两个端子和一根硬铜棒焊接而成,其中硬铜棒两端分别做切口,将端子插入并焊接成一个   整体。   硬铜棒与端子在连接处焊接形式为钎焊,铅料为银基铅料。钎焊是利用熔点比母材熔点低的填充金属,在低于母材熔点、高于铅料熔点的温度下,利用液态铅料在母材表面润湿、铺展和在母材间隙中填缝,与母材相互溶解与扩散,实现零件间连接的焊接方法,银基铅料具有良好的力学性能、到点导热性、及耐蚀性,因此被广泛用于焊接铜及铜合金等。钎焊接头承载能力与接合面大小有关,设计钎焊接头时,应考虑钎焊件的装配定位和铅料的安置等,装配时装配间隙要均匀、平整和适当,间隙太小,会影响铅料的渗入与润湿,达不到全部   焊合。   发生的几起断裂事故均发生在硬铜棒的切口处,说明该切口处可能为应力集中点,需对其焊接质量进行分析,以检验问题发生的原因。   1.2 断口金像分析   将发生断裂的连接线在试验室进行宏观和微观材料分析,见图2。   通过宏观分析发现:①工件原材料缺陷―靠近表面处大面积夹渣缺陷和成层开裂的存在,是引起连接线疲劳断裂的主要原因;②焊接部位的虚焊是早期断裂的一个因素。   通过微观分析发现:①在端子与连接线对接的接头端部部位,有约一半厚度的大部分区域为虚焊,仅在最外部有一点连接,在该处有少量塑性变形,为最后断裂的部位;②将原始断口用EVO18扫描电镜观察,断裂源处有较多夹渣,从能谱分析结果看,这是一块成分很复杂的夹渣,另外见到一处开裂缺陷,并且在断口处可观察到疲劳辉纹,可以断定其为疲劳断裂。③从距断口15 mm处的焊接部位(端子和硬铜棒)切取试样做金相分析,检验面有约1/3的圆周次表面有不连续的夹渣分层现象,与断口的夹渣处于同一位置,这说明该连接线断口部分的夹渣至少到此处还是连   续的。   通过对连接线焊接位置的宏微观分析、金像分析和能谱分析,发现的问题归纳如下。   该连接线的断裂为疲劳断裂,断裂源(疲劳源)在连接线的圆周次表面的缺陷处。有缺陷处有应力集中,容易成为疲劳源。并且缺陷的存在也同时减小了有效承载截面,从而导致早期破坏。   断裂的位置位于焊接结构的结合部,该处有截面突变,有应力集中效应。   对接处有虚焊,减小了有效承载截面,加速了早期破坏。   2 设计优化   根据以上对焊接位置的综合分析,消除连接线硬铜棒的切口处的应力集中、提高焊接质量是解决断裂问题的关键措施,为此,对该处结构进行如下改进:   原铜连接线与端子连接处最初采用直角台阶结构(见图1),铜棒切口,将端子插入切口焊接,焊接时熔合范围小,降低了钎焊接头的强度,易产生虚焊,易产生应力集中。   针对此问题,对硬铜棒和端子的搭接方式进行优化,铜棒不再做切口处理,改为在端子上切出圆形切口,铜棒与端子切口搭接,以提高铜棒与端子焊接处的强度,扩大钎焊时的接合面,提高焊接强度,见图3。   2.1 对比试验   为验证新连接线结构的可靠性,先后对新旧连接线结构进行了拉力

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