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保持合理压差优化供采平衡对策的研究
保持合理压差优化供采平衡对策的研究
摘 要:为满足机采管理不断向精细化方向发展的要求,如何合理调整和优化抽汲参数,使抽油机井在供采平衡状态下生产,是机采精细管理的重要工作之一,对目前比较认可的长冲程,短冲次的优化机采参数的方法,本文进行了进一步的理论验证,并以此为理论基础,通过现场应用和实践,从放大生产压差和低液面井的治理两方面入手,总结出调大参数、换大泵以及调小参数三种情况下的增油效果,寻求有效优化抽油机井生产参数的方法,并总结了实际应用中获得的一些认识。
关键词:机采管理;调整和优化;抽汲参数;供采平衡
本文通过对放大生产压差和低液面井的治理两方面的讨论,阐述了产量、沉没度、载荷、检泵周期之间的关系,寻求有效优化抽油机井生产参数的方法,从而保持相对合理的流压,发挥油田的最大潜能。
1 生产情况
管理辖区有抽油机开井 61 口,平均单井日产液2.8t,日产油 1.04t,综合含水 62%,平均动液面 820.4m,平均沉没度 265m,目前沉没度小于 100m 的油井有 7 口,占全区抽油井的 11%;沉没度大于 400m 的井有 11 口,占全区抽油机井的 18%。
2 抽油机井参数优化的理论基础
在实际生产中,在满足产量要求的前提下,抽油机井应尽可能采取“长冲程短冲次”的生产参数,保持合理的生产压差,减少因供液不足产生的冲击载荷,使杆柱发生弯曲,导致抽油杆的弹性疲劳,以及抽油杆与油管内壁的摩擦,造成管漏或抽油杆断脱,缩短抽油杆的使用寿命,减少油井的检泵周期。 根据抽油机动载荷计算公式:
P 动= P 杆×S×N2÷1440
P 动一动载荷,kg;
P 杆一杆柱在空气中的重量,kg;
s 一冲程,m;
n 一冲次.次/min。
动载荷与冲程成正比、与冲次的平方成正比,由于冲次增加之后,动载荷将按平方的规律增加。这会引起杆柱和地面设备的强烈震动,容易造成抽油杆损坏。
3 调整参数,确保油井合理沉没度
通过研究表明,葡南油田的合理沉没度在 108-258m,保持合理沉没度有利于油田的高效开发,通过不断摸索和调整,对低液面和供液不足井进行降低冲次、更换小泵等措施来缓解供采矛盾,提高这类井的井底压力。高沉没度井采取换大泵和调大生产参数等措施,放大生产压差,达到增油的目的。
3.1 放大生产压差具有一定的增油效果
2015年以来因产量任务影响,调大参数 12 井次,换大泵 2 口井,从增油的效果看,调参初期增油效果明显,但有效时间较短,换大泵增油效果明显,有效期较长。 对供液能力较强的井,调大参数放大生产压差后,可以保持相对合理的流压,能够达到增液的目的,而且由于放大生产压差,降低了井底压力,原来受压制的薄差层得到了释放,可能具有一定的增油效果;对供液能力较差的井,调大参数放大生产压差后,沉没度明显下降,甚至达到供液不足状态,这类井达不到增液的目的,由于调大了生产参数,提高了油井的采液速度,含水较高的油井主力层的采液速度增加,产液结构发生改变,可能导致油井含水有不同程度的上升。 (1)调大参数增油效果分析 统计 2015年调大参数的 12 口井,第一个月的增油效果明显,日产油量由 16t,增加到 17.1t,日产油量增加 1.1t;第二个月开始日产油量明显下降,三个月后基本上与调参前持平。分析调参增油有效期短的原因主要有以下几个方面:一是调参的 12 口井,一个月后的平均沉没度小于 150m的井有 7 口。这些井虽然调大生产参数,生产压差增加,但已经达不到增油的效果;二是受油井的自然递减影响,产液量相应下降,产油量自然下降; 三是油井含水上升后,产油量也相应的下降。 综上所述,不是调大生产参数就能增加产油量,必须结合单井的综合因素,保证油井调大参数后,能够保持合理的流压才能达到增油的目的。 (2)换大泵增油效果分析从总体上看,换大泵后扣除产液量自然递减和含水上升因素影响,仍然具有较好的增油效果。但从单井看,含水到 90%以上已经没有增油效果,而含水较低仍然具有较好增油效果。因此换大泵增油应该掌握增油的最佳时机,含水达到一定程度后换泵增油效果将会变差。
3.2 调小生产参数效果分析
对于供液矛盾突出的低产、低效井,由于井底压力偏低,容易造成脱气、蜡卡、偏磨等问题,这类井的数量随着开发时间的延长逐年增加,近年来,不断地探索治理这类井的有效方法,我们通过安装减速电机、双速电机和更换小泵等措施,低效井的供液矛盾得到了一定程度的缓解。
(1)降低生产参提高井底压力
通过安装低速电机和减速装置,将抽油机的冲次由 4次/min 降到 2-3 次/min,通过更换小泵降低理论排量,抽油井的动液面得到一定的恢复,达到提高井底
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