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  • 2018-10-16 发布于福建
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循环冷却水系统水处理运行问题的探讨.doc

循环冷却水系统水处理运行问题的探讨

循环冷却水系统水处理运行问题的探讨   摘 要:本文简要介绍了该公司敞开冷却循环水系统的运行状况和存在问题,继而有针对性地从设备、药剂、管理等方面进行优化处理,使水质明显改善。   关键词:循环冷却水 运行状况 总结   一、前言   该公司配套的循环水系统主要供压缩机、制冷机、换热器冷却使用,冷却水系统分为循环水量为18000m3/h,补水均采用地下水。2011年至2012年循环水系统化学处理采用大包模式外包于某水处理厂商,在一年承包期内,总体水处理效果未达到预期效果,因此撰写本水处理问题报告,便于与大家进行交流、探讨。   二、水处理工况参数   1.循环水系统工况参数   系统容积:9600m3;循环水量:18000m3/h;冷却水温度:进32℃出38℃;   换热器材质:碳钢、不锈钢;管道材质:碳钢;冷却水水源:地下水;系统类型:敞开式旁滤系统能力:200~500m3/h;换热器表面最高温度:90~120℃。   2.循环水水质指标   浓缩倍数:3.5倍; 有机磷控制:3~9ppm; pH值:7~9; 余氯:0.2~0.8ppm;   电导率:3500?s/cm; 硬度:700ppm; 总碱度:500ppm; 氯化物:300ppm   铁离子:1.0ppm   腐蚀率:碳钢≤0.075mm/a;不锈钢≤0.005mm/a;铜质≤0.005mm/a   三、对应运行数据分析   1.有机膦控制超标   系统循环水系统有机膦控制不稳定,忽高忽低,多次超过9.0,证明该公司对于药剂的投加不稳定,药剂含量忽高忽低,直接影响到水处理的效果。   2.铁离子超标   系统铁离子60%以上的时间维持在1.0mg/L以上,系统循环水系统内铁离子含量大部分高于1.0mg/l,且处于超标现象,全铁过高一直通过采取加大排水和补水的方式来降低铁离子含量,铁离子过高表明系统管道及碳钢设备换热器腐蚀严重,此值一直在浓缩倍数过低状况下,若提高浓缩倍数,将造成铁离子超标严重,会是测量值的1~3倍。   3.循环水浓缩倍数控制过低,补水及排水量大   3.2系统循环水浓缩倍数控制及补水、排水量情况   系统循环水系统按照设计,浓缩倍数需达到4.0倍左右,实际运行过程中浓缩倍数平均值只有1.6倍。   依据系统循环水工况参数(温差按照3计算),浓缩倍数在4.0倍时,年平均排水量理论值约为165186吨,浓缩倍数在1.6倍时,年平均排水量理论值约为825930吨,每年造成660744吨水资源浪费,按照深井水水价1.7元/吨,排污费0.9元/吨,因浓缩倍数过低造成运行成本上升金额为171.7万元/年。   四、腐蚀率测试结果   时间:2012/3/6~2012/6/9;材质:碳钢;腐蚀率0.092mm/a;结果:超标1.2倍   时间:2012/3/6~2012/6/9;材质:碳钢;腐蚀率0.0916mm/a;结果:超标1.2倍   时间:2012/3/6~2012/6/9;材质:碳钢;腐蚀率0.23975mm/a;结果:超标3.2倍   时间:2012/3/6~2012/6/9;材质:碳钢;腐蚀率0.096mm/a;结果:超标1.3倍   五、数据分析及存在问题   1.循环水运行pH值在9.0左右,但循环水采取次氯酸钠杀菌,根据次氯酸钠杀菌剂特性,在pH值8.5情况下,次氯酸钠杀菌效果几乎为0,因此药剂选型错误。   2.循环水水质总磷控制持续超标,且波动很大,导致药剂浪费较多,加大药剂成本。   3.循环水系统铁离子持续超标,表示系统投加的缓蚀阻垢剂缓蚀效果并不明显。   4.循环水浓缩倍数控制过低,从今年1月至今,循环水系统浓缩倍数一直控制在2.0倍左右运行,深井水补水量大,造成大量水资源和药剂浪费过大,增加公司运行成本。   5.循环水系统腐蚀率连续超标,加快设备腐蚀,缩短设备使用年限;大修期间,对部分换热器打开后,换热器及管道腐蚀严重,有部分换热器出现泄漏,铜管出现点蚀穿孔现象。   六、循环水处理预采取措施   1.系统清洗预膜   针对循环水系统腐蚀问题,可在系统负荷开启前1-2周对系统进行化学清洗预膜,使得设备内表面覆盖有一层完整、致密的金属保护膜。   2.更改杀菌剂类型及投加方式   根据次氯酸钠特性,循环水pH值在9.0时,有97%形式是以次氯酸根形式存在,起不到杀菌作用,而我司循环水系统2012年10月份之前承包厂商采用次氯酸钠进行杀菌,可见杀菌效果不理想,杀菌剂选型错误。   3.消除泄漏,断绝污染   为防止工艺介质的泄漏或及时找出泄漏点,定时对循环冷却水PH、总碱度等含量进行分析,及时了解各换热器是否有工艺泄漏,一旦发现有泄漏发生立即通知各车

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