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甲醇合成系统冷却器改造的方案
甲醇合成系统冷却器改造的方案
摘要:在甲醇合成系统中需要用冷却器把粗甲醇进行气液分离,现用合成水冷器在使用过程中存在诸多不足,为节能减低成本,通过可行性研究,增加复合型蒸发式冷却器会取得良好地经济效益。
关键词:甲醇合成 合成水冷器 复合型蒸发式冷却器
一、改造背景
在甲醇合成系统中需要合成水冷器把粗甲醇进行气液分离。我车间合成水冷器为卧式U型管式冷却器,利用循环水与合成气进行换热,每小时通过水冷器的循环水量为1000吨,换热量很大。该水冷器为单台运行。在甲醇车间近年来的生产过程中,单台水冷器生产存在一定问题,主要包括:
1.我公司地处山区,水资源缺乏,造成整个循环水系统补水困难,经长期使用的循环水水质较差,污泥、藻类物质较多,这些杂质随循环水进入合成水冷器壳程,在长时间运行后造成水冷器换热效果变差,出口合成气温度升高(夏季时合成水冷器出口温度最高达到55℃),合成气中的甲醇蒸汽不能顺利冷却(甲醇沸点64.5℃),造成甲醇产量下降,而且无法冷却下来的甲醇蒸汽进入二合一机组循环段,将对二合一机组叶轮造成冲刷,造成机组运行工况下降,转子振动增大,影响二合一机组使用寿命,二合一机组维修在无备用转子的情况下,至少需要停车检修40天左右,将严重影响甲醇正常生产。
2.合成水冷器单台运行,若水冷器出现泄漏,需要维修处理时,甲醇系统必须停车,停车时间在20小时左右,影响甲醇产量。
3.一旦合成水冷器泄漏,甲醇蒸汽将串入循环水系统,势必造成循环水系统COD升高,水质将进一步恶化,形成恶性循环,更难保证甲醇正常生产。
二、改造方案
鉴于上述情况,经车间领导研究并到兄弟单位实地考察后,建议甲醇合成系统增加一套复合型变频蒸发式冷却器,新增蒸发式冷却器与原来水冷器并联设计,并分别设置阀门进行控制,正常生产时新增蒸发式冷却器单独运行即可满足生产需要,当蒸发式冷却器出现问题需要检修时,可将蒸发式冷却器切出,投用原合成水冷器,不用停车检修,若在夏季气温过高时,两套冷却器共用可增大冷量,使合成冷却器气体出口温度降到工艺指标要求温度,满足夏季生产需要。
三、改造可行性分析
蒸发冷凝器工作原理是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。
蒸发冷凝器的特点:
1.节能
使用蒸发冷凝器和带冷却塔水冷冷凝器相比,由于它是一次性直接向环境空气排热,可使系统和压缩机节能20%以上。
2.节水
蒸发式冷凝器耗水量经试验测试为一般水冷式冷凝器的5~10%,所以它特别适用于缺水地区。
3.蒸发冷凝器全部零部件为不锈钢或镀锌钢管热浸锌,运行时间长,维修成本很低。
根据蒸发式冷却器的使用特点和我车间实际生产情况,蒸发式冷却器非常适合我公司生产使用。因此,在合成系统增加蒸发式冷却器完全符合车间生产需要,可以进行项目的实施。
四、改造实施方案
1.在确定项目后,选择蒸发式冷却器厂家,并由厂家提供设备详细尺寸和图纸。
2.将蒸发式冷却器尺寸和图纸提供给设计院,由设计院对改造进行详细的设计,要求与原水冷器并联使用,并接入转化冷凝液。
3.根据设计院图纸,相关部门做出预算,选择施工单位,分别进行土建、设备安装、配管安装,以及对应的仪表、电气安装。
4.整个施工过程由甲醇一车间负责监护,涉及特种作业的必须办理对应特种作业证和施工措施。
5.整个改造施工结束,投入正常生产使用。
五、经济效益分析
增加复合型蒸发式冷却器的成本费用为:蒸发式冷却器两台设备共计126万元,辅助材料及安装费用共计约120万,安装总费用为:120+126=246万元。
改用复合型蒸发式冷却器后,甲醇系统可减少1000 m3/h的循环水用量,另外在10月份至次年4月份空气温度低时,全厂总体冷却用水量会相应减少。届时,循环水可实现由三台泵减为两台泵操作(循环水泵的功率为650kw,蒸发式冷却器的功率为45kw),一年内可节约用电(650-45)×24×180=261.3万度,按公司电价每度0.63元计算,一年可节约电费0.63×261.3万=164.6万元。
使用水冷器时,不时有甲醇气串漏至循环水系统内,造成水质恶化,循环水工段需通过频繁加药来改善水质。复合型变频蒸发式冷却器以脱盐水作为冷却水,不会对循环水系统造成任何影响,循环水水质可得到较大改善,将节约较大的加药成本,环保效益明显。
由于我公司循环水设计能力偏小,全厂共用一个循环水系统,而一台合成水冷器用水量达到1000m3/h,占甲醇整个循环水用量的1/4以上,其出现泄漏时对循环水系统影响也是十分巨大。我车间有较多循环水换热器,每年我车间因循环水堵塞的换热器十分频繁,而且一旦出现换热器堵塞,即需停车检修,每年因换热器检修
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