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基于PL和变频器的高炉矿槽除尘节能改造控制系统.doc
基于PLC和变频器的高炉矿槽除尘节能改造控制系统
本文简要介绍三安钢铁有限公司高炉矿 槽除尘风机高能耗问题,综合其运行状况及特点,提 出利用PLC及高压变频技术的改造方案,并通过改造 方案改造前后风机运行状况的比较分析,验证变频节 能改造效果显著,具有较高的经济效益和社会效益。
关键词PLC;高压变频器;矿槽除尘;节能 TN77 A
1674-6708 (2016) 166-0210-03
矿槽除尘系统主要负责高炉配料系统中各种扬尘
点集尘采集、空气净化、环保排放的功能。目前在正 常生产情况下,矿槽除尘风机一直不间断的运行,入 口档板开度100%,耗电量非常大;各扬尘点阀门均 手动开关,无法做到自动控制,人员操作强度大,有 些工序还需多人才能协调完成,人力成本巨大。无法 兼顾节能与环保,系统除尘效率低。
因此,在矿槽除尘系统中针对矿槽分布的除尘点 进行实时工况管理,通过自动化监控提高各除尘点的 工作效率、系统利用率,结合利用高压变频调速技术 实现除尘风机高效节能运行,则有助于提高矿槽除尘 系统的节电效果。
1工艺概述
根据三安钢铁有限公司1#高炉矿槽除尘系统,首 先对矿槽配料系统各扬尘点的运行工况进行分析:1# 矿槽槽上与皮带有关的布料、分料、转运等环节的扬 尘点有43个,槽下振动筛的扬尘点有12个。所有的 扬尘点都要根据高炉的生产工艺要求进行分时间歇性 工作。
鉴于上述分析,结合生产工艺实际,对所有集尘 风管管道蝶阀进行更换,采用控制灵活的气动蝶阀来 替代手动蝶阀,并且采用PLC集中控制的方式,来实 现生产工艺对各集尘管道口风量需求,提高自动化管 理水平,降低职工的劳动强度。
根据1#矿槽除尘风机参数(如表1),可知除尘风 机功率大,启动时会产生很大的冲击电流,对电机和 电网都会有很大的冲击等因素影响。经过考察,采用 高压变频器对风机实行一拖一控制,采用与电动机相 同功率等级的高压变频器拖动。利用变频器作为风量 的调节,从而达到最佳的节能目的。
2控制方案设计
2.1系统结构
利用除尘系统原有的PLC系统进行改造。在原来 的PLC系统中加上蝶阀的控制和变频器的控制。该系 统包括原有的下位机PLC以及上位机监控软件部分, 在硬件部分需要增加通讯电缆、Modbus/Profibus-DP 适配器、独立模块等,上位机WINCC软件通过工业 以太网访问PLC,实现上位机与PLC数据的动态交互。 系统结构图如图1所示。
2.2蝶阀的控制
除尘蝶阀控制原系统是以手动操作蝶阀开关,现 将扬尘点集尘罩管道的手动操作蝶阀更换为气动蝶 阀,然后由PLC根据下料情况来自动开关。
1) 分料和转运皮带的机头和机尾的扬尘点25个, 当皮带运行时会产生大量的粉尘,需要蝶阀打开集尘; 当皮带停止运行,延时10s再关闭。
2) 槽上布料小车卸料有18个扬尘点。当布料小 车向贮矿仓卸料时,由于落差大会产生剧烈的扬尘; 布料皮带运行,小车移到指定贮矿仓卸料,打开该贮 矿仓除尘管道上的蝶阀,当停止卸料时延时10s关闭。
3) 槽下振动筛的扬尘点12个,当振动筛工作, 除尘蝶阀打开,振动筛停止除尘阀延时10s关闭。
2.3变频器的控制
系统需要PLC和除尘风机变频器之间进行数据 交换。由于变频器与PLC控制系统距离较远,且长度 不一的控制电缆会造成信号衰减的不同程度,基于成 本及系统的稳定性和可靠性考虑,采用现场总线控制。 原有的西门子300PLC采用PROFIBUS DP协议[1], 而高压变频器只支持Modbus RTU协议,因此,两者 之间采用Modbus转PROFIBUS DP适配器PM-125作 为中间转换,实现2种不同协议之间的通讯(图2)。 通过通讯,上位机实现远程启停、状态监视、自动调 速等功能,从而,降低除尘风机电耗,达到环保、节 能、局效的目的。
本系统有远程与本地控制切换,远程可以在上位 机进行变频器的启停,切到本地时,变频系统触摸屏 操作,并实时显示工作状态并进行记录。如果变频出 现严重故障,可恢复至原工频运行而不影响安全生产。
1) 变频启停控制。变频远程启停控制程序设计如 下:
2) 变频调速控制。由于除尘蝶阀是间歇性工作, 而且蝶阀打开的时间长短不一,除尘管道的大小也不 一样,因此,根据不同型号风管上的蝶阀打开的个数 来计算矿槽除尘系统的实时风量需求。PLC通过远传 转速调节指令至高压变频器进行变频调速[2],调节系 统的风量平衡。从而,大大提高系统的自动化控制水 平,减少运行人员的操作维护量。完善画面监控系统, 全程自动控制,并且可以根据实际的应用效果,不断 的调整各个参数的设定,以达到最大使用效率,保证 良好的除尘效果和最佳节能收益。
变频调速远程控制流程如图3。
4应用效果
高炉矿槽除尘系统经改造后,从本质上解决了安
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