突出煤层巷道掘进期间的影响因素分析.docVIP

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突出煤层巷道掘进期间的影响因素分析

突出煤层巷道掘进期间的影响因素分析   【摘 要】通过对12124突出煤层工作面掘进期间的影响因素分析得出,从设计的源头要简化系统设计,确定掘进煤层层位是关键,加强一通三防的管理,提高地质保障精度,强化系统安全供电,优化劳动组织,提高工效,确保采掘正常接替,实现矿井的可持续发展。   【关键词】突出煤层;掘进;影响因素;分析   潘二煤矿是淮南矿业集团的二类生产矿井,生产能力350多万吨,为了实现矿井的可持续发展,今后的主采煤层将是1煤、3煤.4煤突出煤层,随着矿井开采深度和强度的增大,突出煤层的安全快速掘进重要性日益突显,认真分析总结12124工作面突出煤层掘进的经验,将对以后突出煤层掘进具有一定指导和借鉴意义。   1概况   12124工作面走向长450米,倾斜长230米,煤层倾角5°,煤层赋存简单,煤层平均厚度3.4米,老顶为砂质泥岩,直接顶为泥岩,直接底为泥岩。从4-2煤顶板到4-1煤底板,中间夹矸有3层,平均厚度1.0米,煤层赋存出现分叉现象,呈粉沫状,透气性差,属于强突出煤层,上覆12125、12126工作面已回采完毕,经过瓦斯区域综合治理后,已经无突出危险性。   2突出煤层掘进期间影响因素   2.1 工作面设计要合理,力求简约   工作面系统设计,一方面要适应今后的采煤,另一方面要与快速掘进相匹配。从技术的源头来讲,复杂的通风系统、出货系统、打运系统、供电系统严重制约着生产能力的发挥,12124工作面走向长度460米,掘进期间巷道拐弯多达10处,出货系统设备多达6部皮带机、7部绞车,人为因素形成的机电事故率高,设备维护人员需求量大,一次性成本投入高,系统复杂的工作面对突出煤层掘进影响是显而易见的,从安全技术经济一体化的角度入手,不断优化工作面设计是非常必要的。   设计部门要集成,既要考虑到揭煤期间的安全,又要统筹兼顾到生产时期的巷道施工的难度,12124工作面在揭煤期间采取下山施工,待4煤揭开后,跟顶板施工,揭煤段形成洼窝,短短的60米巷道铺设两部SGW-40刮板输送机,无形中增加安全隐患,机电事故影响的概率。   2.2 掘进煤层层位的确定   12124工作面巷道施工与相关科研单位开展合作,确定掘进期间巷道支护形式和支护参数采用5#U型棚或3-3-3锚索网支护形式、由于4-1与4-2煤之间夹矸只有1.0米厚,若采用锚联网支护跟4-1煤顶板掘进,锚杆的锚固端生根在软岩层中,顶板较为破碎,巷道变形大,不利于巷道安全性,4-2煤顶板为泥岩较完整,厚度7米,适用于锚联网支护。在遇地质条件变化由锚联网支护更换成架棚支护方式。   通过掘进期间揭露的4-2与4-1煤比对发现,4-1煤的瓦斯涌出量比4-2煤大的多,煤呈粉沫状,增加了瓦斯管理和防尘工作的难度,遇地质条件变化时顶板不好,极易引起掉顶,4煤自燃发火期短,也不利于防火管理。施工期间易片帮,巷道成形差,循环进尺慢,不适用于锚联网支护,经过实践验证,跟4-2煤顶板掘进是最佳方案。   2.3 一通三防设施管理   巷道掘进采用压入式通风,局扇供风局位的选择和风筒的续接质量是通风管理重要因素之一。在巷道施工前,严格按照防突设计施工,局扇采用四三二一管理模式,即4台局扇、3路电源、2路风筒、1名局扇司机。设施不完备禁止强行生产,在2011年1月18日,当时单路风筒供风,因局扇口的自动转换在结合部炸开脱落,造成迎头无风,由于瓦斯大量涌出,引起瓦斯预警,T1达到0.5%。在短短5个月的时间内,先后出现炸风筒11次。分析原因主要和局位、风筒续接质量、巷道设计复杂等因素有关。   局扇位置不适合,巷道拐弯多达7处,风筒拐弯7处,坡度起伏大的5处,通风阻力大,风筒受力不均衡,供风距离越长,供风时间越久,风筒的薄弱环节越多,每天在局扇试断电重启时,反复冲击振动,引起炸风筒次数越频繁。   提高风筒续接质量,制定风筒巡查制度,顶板淋水处风筒发焖,采取集中引流排水法,拐弯处使用万向弯头,拐弯平滑,尽量降低通风阻力。从局扇往迎头400米范围内使用新风筒,往后续接旧风筒,风筒接头要反包,减少漏风,巷道不够高的地点采取措施护好风筒。局扇出口的自动转换极易在结合部炸开,要加强风筒的巡查工作,自动转换吊挂平直稳,并有备件。   2.4 提高地质资料的精度   工作面设计、施工都离不开地质资料,随着矿井开采深度和强度的增大,对地质资料的依赖程度越来越高,突出煤层掘进,提高地质资料的的精度对巷道的施工方案、支护形式等都有很好的指导作用。充分利用现代发达的科技、先进的仪器重新补勘,对邻近层实际揭露的地质构造收集分析,对迎头打钻钻孔资料进行梳理、也可以利用每次循环防突预测钻孔资料的分析等多种方式综合评估,来有效提高地质资料的的精度,减少地质资料的误报率,更好地

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