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洛阳电厂300MW机组干输灰系统堵塞原因及的对策
洛阳电厂300MW机组干输灰系统堵塞原因及的对策
【摘 要】全面分析了洛阳电厂2х300MW机组干输灰系统投产后,运行过程中干输灰系统堵塞原因,通过对该气力输干灰系统结构及工作过程和管理过程进行研究,依据分析原因在设备改造、系统管理等方面制定解决方案,解决了干灰管堵塞、灰斗下灰不畅问题,改善了运行环境,取得了理想的效果。
【关键词】气力干输灰;堵塞;高料位
引言
洛阳电厂2×300MW燃煤机组除灰系统采用干灰正压浓相气力输送。自2005年11月投运,投产后,由于煤质变化、灰份上升及管理欠缺等问题,经常发生堵管、下灰不畅、高料位等现象,严重影响电除尘及脱硫系统正常运行,为解决问题,通过原因分析,采取对气力除灰系统优化改造,完善管理等方法,解决了电除尘器和气力除灰系统经常出现堵塞,系统输送不畅的问题。
1系统的原始设计
洛阳电厂2×300MW机组,一台锅炉电除尘器分5个电场20个集灰斗,每个集灰斗下设1台仓泵,一二电场甲侧的2个仓泵组并联接在1根输灰管;一二电场乙侧的2个仓泵组并联接在1根输灰管;一二电场交替运行进行输送;三四五电场的3个仓泵组串接在1根输灰管,三四五电场3个仓泵组交替运行输送,省煤器4个集灰斗1个仓泵组单独设置一根输灰管。当输送程序启动,单元内仓泵出料阀关闭并密封充压,平衡阀和进料阀先后开启,飞灰落入仓泵内;当任一仓泵料满或达到进料设定的时间,进料阀和平衡阀先后关闭,出料阀打开,然后补气阀、进气阀、助吹阀依次开启,压缩空气将仓泵内的灰通过灰管正压输送到灰库。当输灰母管压力降到0.03MPa时,3个输送空气阀先后关闭,本次输送循环结束,下一个输送循环程序启动。对应机组额定出力时煤耗为151.48t/h(校核煤种),收到集灰分32.5%,每台炉除灰系统的设计出力不小于锅炉MCR工况下燃烧设计煤种时排灰量44t/h。
2系统堵塞导致高料位的原因分析
2.1 系统堵塞出现高料位的现象
(1)CRT画面上输灰压力曲线呈直线或斜线上升,并保持这样的高度不变,或拉成直线,输灰管内压力异常升高,并且长时间不降。
(2)仓泵进料后,敲击仓泵,个别仓泵声音空洞,泵内无料,上部灰斗报高料位,严重时电场输出短路跳闸,阳极振打卡阻。
(3)仓泵平衡管堵塞,无负压。
(4)一组仓泵中,出现一侧仓泵满仓输送,另一侧仓泵空仓(或量少)输送情况。
2.2系统堵塞的原因
2.2.1煤质偏离设计值灰量增多
洛阳电厂2×300MW燃煤机组实际煤种较设计煤种在灰份、发热量等参数有较大变化,煤质灰分增加,实际煤质灰份高于设计值6个百分点以上。实际煤基低位发热量远远小于设计值19650KJ/kg,锅炉燃煤量增加,最高达190t/h/台,灰量大于干输灰系统设计值,偏离了设计参数。
2.2.2灰源的影响
(1)锅炉点火采用等离子点火,燃料燃尽程度差,飞灰可燃物中含碳量高达30%。大量未燃尽的煤粉进入电除尘器,落入灰斗内。锅炉停运,灰斗内灰未排空即停止气力输送,部门灰残留在灰斗内,加之潮湿冷空气进入,造成灰板结。投运初期启停次数频繁,大量的未燃尽飞灰堆积在灰斗内。缓慢发生氧化反映,蓄积热量到一定程度发生引燃,由于燃烧产生的焦块堵塞下灰通道,灰位越堆越高。
(2)煤中杂质多,灰粉颗粒大,流动性差,使下灰不畅,气力输灰系统不能满出力运行;电场退出,飞灰重颗粒自然沉降造成灰的堆积密度增大,灰流动性进一步恶化,灰位逐步堆积增高,引起平衡管堵,仓泵内余气排不出去,落灰更困难,灰位越长越高。
(3)三电场以后仓泵由于输送间隔时间长,落灰管内灰温降低,灰对水的吸附作用增强,易于水蒸汽结露,使灰的粘性增加,内摩擦增大,流动性变差,流动阻力增加,从而造成落灰管堵塞。
2.2.3系统问题的影响
(1)电除尘器入口烟气流量偏差大,单元仓泵组内灰量分配不均,仓泵出力设计值小于飞灰分配量,仓泵排灰不及时,引发灰斗内灰位堆积堵塞。
(2)流化管路节流孔板磨损或堵塞,使进入补气环和流化盘气体减速或受阻,不能均匀对飞灰进行流化,灰气混合程度变差,进入输灰管内时各处阻力相差大,造成流速不稳定,当某一处灰的质量浓度大时,其所受阻力大于作用力时就引起堵管。
(3)圆顶充气式密封阀密封圈损坏,并使控制电磁阀进灰后受卡阻,循环而发进出料阀和控制电磁阀故障频发,导致检修次数和时间过多,造成输灰不及时引起灰斗堵塞。
(4)运行中,灰气管路不停受冲刷磨损,频繁泄漏,因系统停运处缺而至输送频次和输送量减少,造成灰斗灰位堆积堵塞。
2.2.4 其它因素的影响
(1)系统管理的影响。运行管理存在漏洞,制度不完善且不能落到实处,运行管理存在两层皮现象,管理脱节。检
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