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降低N车型上流水槽胶气泡发生率的研究.doc

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降低N车型上流水槽胶气泡发生率的研究

降低N车型上流水槽胶气泡发生率的研究   摘 要:密封胶作为车身密封材料被广泛应用于汽车制造业,主要作用为防漏水、防尘、防腐蚀等。密封胶中如存在气泡,易使车身焊缝没有被密封胶覆盖,雨水可从顶盖流水槽焊缝流水车身内部,导致漏水。   关键词:密封胶;气泡;漏水   1 前言   从汽车防水性能要求看,上流水槽胶条不允许有气泡和针孔。自2013年8月12日起,在涂装车间B线和C线, N车型上流水槽密封胶在烘烤之后出现胶气泡的问题,2014年开始,胶气泡发生率呈现上升的趋势,2014年3月平均达到了11.3%,气泡问题愈显凸出,严重影响车间正常生产。且上流水槽密封胶是汽车防漏水的重点区域之一,如果该区域密封胶出现问题,会对汽车漏水性能带来较大隐患。   对2013年8到2014年3月之间的N车型上流水槽起泡车身数量进行了统计和调查,以月为单位对数据进行了统计和分析,具体如表1:   从以上数据可以看出,N车型上流水槽胶气泡发生率存在较大波动,2013年基本保持在较低的水平,但2014年之后却是持续升高的趋势,到3月时问题出现大爆发,对产品质量、车间生产影响很大。   经过进一步调查发现,胶气泡不仅是在过完烘炉之后发生,湿胶状态下偶尔也会发生。胶气泡割开后,可清晰看到气泡下方滴水沟存在很大的空腔,无胶粘附,气泡前后空腔约110mm长。由此得出结论:流水槽涂胶后存在空气是胶气泡发生的主要症结。   根据2013年11月数据,N车型上流水槽胶气泡发生率曾降低到0.93%,因此,如果找到问题的根源,寻求可行的措施,并加以控制和消除,把问题发生率降低到更低的水平是完全可能的。   2 原因分析   通过运用头脑风暴法以及以往解决经验对问题的症结进行了讨论,最后认为上流水槽胶气泡问题主要与以下因素有关联――密封胶与流水槽之间存在空气、密封胶材料抵抗空气膨胀的能力不足、无排气和泄压通道、员工刷胶方式等,共收集末端因素12个,经过研究,对这12个末端因素进行调查分析、现场检查和实验验证,以确认各末端因素是否为要因:   2.1 输胶系统产生空气   小组对输胶系统设备方面进行了各项检查:更换压盘密封、调整行程开关、严禁使用变形胶桶、确保桶与压盘见润滑、更换排胶法和排胶软管等,均无发现问题,气泡问题没有得到改善。得出结论:非要因。   2.2 密封胶中存在空气   从B、C两条上胶线及新开的胶桶中分别取胶试验,将胶刮开,均没有发现密封胶中有气泡的情况。同时调查上胶工段员工,均反馈密封胶中没有气泡。得出结论:非要因。   2.3 胶粘度偏低   本人分析了涂装车间C线8月21日~9月20日密封胶粘度与胶气泡发生率的关联,粘度基本在98~103之间,详细情况见表2:   由这些记录可以看出,8月23~30期间使用胶粘度98/102时,胶气泡数量庞大;而9月5日以后分别使用103、99.5、99粘度的胶,气泡都很少,有多天甚至无气泡问题;粘度100~102的胶气泡率也有高出99很多的情况,因此可知密封胶粘度偏低不是主要原因。得出结论:非要因。   2.4 胶材料性能不足   (1)检查每批次密封胶出厂性能检测报告,结果均为合格;   (2)调查到青岛无胶气泡问题,因此调用小桶装青岛密封胶(与C线密封胶供应商不同),在同等操作条件及换胶因素下,与C线胶做了3次对比实验,实验数据如表3:   从以上实验数据可知,胶材料性能不足不是主要原因。得出结论:非要因。   2.5 电泳烘炉炉温不足   小组针对此问题做了两项调查;   (1)检查电泳烘炉炉温曲线,结果无温度不足情况;   (2)检查流水槽焊缝油印情况,发现只有印记,但用手无法擦掉,说明印记已烘干。得出结论:非要因。   2.6 流水槽焊缝含油多   同原因5,出烘炉后电泳车身焊缝上不存在不干油印。得出结论:非要因。   2.7 枪嘴偏小导致胶量偏少   原N车型上流水槽涂胶工艺为大圆胶+刷胶,小组猜测大圆胶刷胶后胶量偏少,导致胶抗空气膨胀能力不足而起泡。为此,车间临时更改涂胶工艺,将大圆枪涂胶改成锥形扁枪涂胶。从2013年8月16日起,涂C线均使用锥形扁枪对N车型上流水槽涂胶。   (1)圆胶改为扁胶后可在一定程度上减少胶气泡产生,但改善不大更无法消除胶气泡问题;   (2)2013年8月~11月,胶气泡发生率有降低的趋势,但2014年开始基本上均为上升的趋势,且胶气泡发生率远远高于2013年情况。因此可判断枪嘴偏小不是主要原因。   2.8 刷胶使胶量变少   2013.8.17/22对流水槽涂扁胶后是否刷胶进行了对比实验,详见表4:   从2013.8.22实验结果可看出,流水槽涂胶工艺改为扁胶+不刷胶后,气泡率略有降低,无法完全

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