高炉出铁主沟捣打料的现状及改进技术的探讨.docVIP

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高炉出铁主沟捣打料的现状及改进技术的探讨

高炉出铁主沟捣打料的现状及改进技术的探讨   摘 要 对高炉出铁主沟捣打料不耐冲刷、新老料结合不好的原因进行分析,提出了改进方案,采用新配方市场的铁沟捣打料在高炉使用,取得明显效果。   关键词 高炉出铁主沟;捣打料;现状;改进   中图分类号:TQ175 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)20-0140-02   免烘烤捣打料广泛用于小于1000 m3高炉出铁沟,而这种高炉只有一条出铁沟,出铁频繁,间隔时间短,无法使用浇注料。铁沟捣打料质量好坏直接关系到用户生产顺行及成本高低,因此提高高炉出铁沟捣打料质量及使用寿命,降低消耗及工人劳动强度,保持销售市场稳定与发展,是亟需解决的课题。   1 主沟捣打料使用现状   从今年元月份以来,我公司生产的高炉出铁主沟捣打料一直供应给武汉重冶大冶分公司300 m3高炉使用。随着高炉出铁量的增加和次数增多,使得铁沟料产品不耐冲刷并伴有局部脱落的现象日益加剧,主要表现在主沟部位,蚀损速度快、新老铁沟料烧结不好,铁沟料烧结收缩大产生裂纹。虽然采取频繁修补的办法,但还是没有很好的解决问题,时常影响到高炉出铁节奏,也影响到了公司的信誉。   1.1 原料配比组成现状   1.1.1 铁沟捣打料原料现状   目前我公司生产的铁沟捣打料主要是由回收的铝矾土、碳化硅、沥青、粘土等原料加树脂搅拌而成。该配比组成虽然合理,但随着高炉出铁量增加,高温熔渣成分变化频繁,炉内风温风压不断增加等诸多苛刻条件下,产品难以适应使用要求,主要表现出以下状况。   1)部分原料的理化指标偏低,如铝矾土、碳化硅。   2)铝矾土产品体积密度较低,削弱了抗铁水的冲刷能力,加速了捣打料的开裂、松散、剥落和损毁。   3)使用的酚醛树脂粘接性比较差,铁沟料自行放置变干。   4)高炉用矿石品位较低,含渣量高,使用单位为更好的进行渣铁分离除去有害杂质,在矿石中添加了溶剂萤石,进一步加速了沟体内衬捣打料化学侵蚀和渗透。   1.1.2 产品取样化验后的理化指标分析   Al2O3(%) SiC(%) SiO2(%) C全(%) 体积密度(g/m3)   46.46 12.34 4.76 12.39 2.28   从化验后的化学成分及理化指标可以看出,Al2O3含量和体积密度偏低,与正常合格产品要求的指标(Al2O3≥65%、体积密度≥2.55 g/m3)相差较大。   1.2 生产工艺及设备现状   目前我公司生产铁沟捣打料主要工艺为:加入骨料(颗粒料)称量→加入粉料→搅拌→添加树脂→搅拌→出料包装。在生产过程中存在以下几点不足。   1)加料顺序不合理。   2)原料称量不够精确,特别是酚醛树脂称量有问题,一般仅凭经验操作。   3)物料在搅拌过程中,没有经过碾轮混炼,粉料很容易形成假颗粒,降低了产品的体积密度,而且也不能有效的排除物料间的空气,造成产品气孔率过高,产品在使用中常表现出不耐冲刷,而且铁水渗入气孔后进一步加速了捣打料的蚀损。   1.3 施工质量方面   由于出铁节奏加快,间隔时间短,每天都需要进行多次修沟清沟。工人在炉前高温、高负荷的环境下作业,容易出现疲劳,导致施工质量下降。   我们铁沟捣打料施工队伍都是当地农民,没有施工经验,又没有培训,喜欢蛮干,不爱听炉前工劝告,与炉前工关系搞不好;铁沟内残铁未清理干净就将铁沟捣打料放置沟内进行捣打,形成夹心;捣打完后没有时间进行烘烤,捣打料结合剂没有硬化,使得捣打料经过铁水冲刷容易起来,在打铁沟之前没有将沟两边黄沙清干净,导致黄沙和捣打料混在一起造成气孔产生裂纹,这些也是捣打料容易冲起来的原因。   2 新型铁沟料的制作与应用   优质的铁沟捣打料应该具有以下性能:优异的抗爆裂性能;良好的抗热震性和抗氧化性;良好的抗高温熔渣、铁水的熔蚀和冲刷性能,不粘附渣铁;适合的体积密度、气孔率和烧结性能。根据这种情况,提供以下改进方案。   2.1 原材料改进方案   2.1.1 原料的选择   1)骨料和细粉:我们选用Al2O3的含量为88%特级矾土、95%棕刚玉和97%亚白刚玉为骨料和细粉,同时添加了微量氧化铬进一步提高产品的抗渣性和热震稳定性能。   2)碳化硅:提高了碳化硅用量,进行了合理分级,增加0-1 mm的粒级碳化硅,提高铁沟料抗渣性。   3)粘结剂的选用:选用大厂生产的热固性酚醛树脂。   2.1.2 原料质量的控制   1)严格控制产品质量和进货渠道,对每批次原料做好化验分析(如一些重要指标:含量、含水量、粒度、体密等),并做好记录,便于后期进行对比参照分析和溯源。水分超标原材料原则上要作处理使其达标后才能使用。   2)各种原料和产品应该分类存放做好标识,防止混料,同时也

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