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合成氨造气工号水系统改造效果剖析及处理对策
合成氨造气工号水系统改造效果剖析及处理对策
摘 要:随着合成氨装置造气系统工业原料由原来的渣油改为天然气,为节能降耗,对以前为渣油工艺设计的水系统工艺也进行了相应的改造,本文将对改造效果进行全面分析,并对不足之处提出处理措施。
关键词:节能 设计 水系统 改造
中图分类号:TQ113.2 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2011)03(c)-0058-01
宁夏石化公司一化肥装置截至2007年9月已将原有的三台气化炉全部进行了油改气技术改造,原料已全部由减压渣油改为天然气,改造后的气化炉采用德士古的天然气部分氧化技术,生产情况良好,炭黑生成量极微,原流程中的炭黑处理工艺无用武之地;为节能降耗,降低生产成本,公司利用2008年大检修机会对4112、4113系统进行了节能改造。
1 改造说明
1.1 气相系统的改造
由于生产原料已改为天然气,工艺气中炭黑含量大大减少,原来进下塔洗涤再进上塔洗涤已经没有必要,故在这次改造中将4112-C1塔的上下塔打通,工艺气经过1#文丘里洗涤器(4112-J1)进入塔内进行气液分离,工艺气从塔顶送往4114触媒变换工段,取消了2#文丘里(4112-J2)及下塔至上塔工艺气管线,以减少变换系统的阻力降。
1.2 水相系统的改造
(1)4112水系统改造。(2)4113水系统改造。
2 改造效果
2.1 节能方面
(1)由于在改造中有两台功率较大机泵被换成功率小的机泵,因此在节电方面显得非常突出,水系统改造后不但为公司节约大量的电能,而且大大降低了生产运行成本。其次,该泵采用独立油系统强制润滑,由于密封效果不好等原因经常造成油箱进水,并导致轴瓦烧坏事故的发生,不但浪费大量的润滑油,也给设备维护保养增加了很大成本,而且威胁工况的稳定运行,在水系统节能改造中用功率较小的机泵顶替了该泵,新的功率较小的4113-P5泵采用简单的轴承箱自润滑方式,大大减少了油系统的维护成本,由于做功小,运行起来非常稳定,大大降低了其维护及运行成本。(2)工艺系统中的外排水量大大减少;改造前,气化炉出水全部进入4113系统,由于4112炭黑洗涤系统和4113石脑油萃取系统使循环水中含有大量如酸性CN-离子,加上从水相过来的气化炉底部的炉渣灰分,如不及时排出会造成对设备管线的腐蚀和堵塞。水循环系统长时间的运行,还会导致水中的环保指标COD也逐渐增高,如不连续外排会造成循环水COD积累、超标,影响环保,所以在系统正常运行时要从4113FIC-6处以18M3/H的速度进行排放以减少有害物质的积累。水系统改造后气化炉出水一部分去4113系统,一部分通过4112-P7泵打回4112-C1塔进行内循环,所以整个去4113系统的水量大幅减少,外排量也相应减少,4113FIC-6设计值也大大降低至6M3/H。由于4112、4113、4114工段整个水系统的循环利用,外排水量减少的同时使进系统的外补水量也相应的减少,为生产节约了大量的成本。(3)4113渣油系统切出大大降低了能耗;原渣油系统中,气化炉送往4113工段的水中含有大量炭黑,4113工号采用石脑油萃取工艺将气化炉出水当中的炭黑进行萃取回收,被净化过的水再通过机泵打到4112-C1塔内循环利用。首先,石脑油萃取系统的切出后,可节约相当数量、价格昂贵的石脑油。其次是对萃取系统当中的几台机泵和4113-C1加热蒸汽以及该系统中大量的伴热、冷却水进行了彻底切出,这些改造将大大降低生产能耗。第三是由于大量设备管线的取消,使工作人员节省了大量的设备维护工作,而且很大程度的降低了设备维护保养的成本。
2.2 改造给操作带来的方便
(1)4112-C1塔液位容易控制;改造前4112塔分为上下塔,工艺气从下塔经水洗后进上塔,再通过上塔水洗后从顶部去4114变换系统,由于变换系统的触媒进水后会破坏其性能,所以在平时的操作中严格控制4112-C1上塔液位以防4114-R1触媒进水,但由于假液位、误操作等不确定因素的存在,导致4112-C1上塔液位难以控制,不时造成4114触媒进水,给生产带来很大被动。水系统改造后,将4112-C1的上下塔体打通,使得控制范围增大,给操作带来很大方便,降低了4114触媒进水的风险。(2)4113系统出现险情后的处理变得简单化;改造前由于气化炉出水全部进入4113系统,通过净化处理后打回4112系统循环利用,但当4113系统出现险情时会使得整个水循环处于中断状态,不仅给处理带来很大难度,而且潜藏着很大的安全隐患。改造后通过4112-P7将气化炉水直接打向4112-C1塔,起到小循环的作用,一旦4113系统出现情况,可以通过小循环维持气化工艺用水,而且操作简
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