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欧利坨油田抽油井偏磨剖析及治理对策
欧利坨油田抽油井偏磨剖析及治理对策
【摘要】抽油井正常生产过程中,抽油杆在上、下冲程往复运动时与油管接触摩擦,杆管发生磨损,这种磨损能损害抽油杆及接箍,同时也损坏油管,影响油井的正常生产。造成油井杆管偏磨因素主要有井斜、载荷、产液等。通过近两年的研究分析,并采用防偏磨措施,有效缓解了油井偏磨现象。对油井偏磨导致的抽油杆断脱和泵卡等问题,提供解决的技术参考。
【关键词】井斜 偏磨 断脱 泵卡 防偏磨
1 油井偏磨引起的危害
随着欧利坨油田不断开发,油藏压力持续下降,地层供液能力逐渐降低,抽油泵挂越来越深,致使抽油杆和油管在井下的工作条件日益恶劣,偏磨损伤加剧,引起抽油杆断脱和泵卡也就日趋严重。因此分析掌握油井偏磨原因,采取合理有效的技术措施减少偏磨程度,是提高油田开采效果和降低成本的有效途径之一。
欧利坨油田抽油机井偏磨问题呈逐年加剧的趋势。经统计,2011年到现在发生检泵和检杆作业共118次,其中偏磨造成作业有33井次,占28%。从现场发现,偏磨造成的后果主要是抽油杆断脱和泵卡,占88%。
抽油杆断脱深度位置在20~2100m之间都有,主要集中在100~1000m占57%,其次是1000~2000m占31%,因为在100~2000m的井段上都有不同程度的井斜,而且该井段的正压力相对较大,磨损严重。100m以上或2000m以下比较少,因为100m以上的井段没有拐点,2000m以下即使有拐点,但是磨擦力较小,磨损相对较轻。3.1 杆接箍磨穿造成断脱
欧68-29井2011年2月突然不出,测试功图显示杆断脱,于是检泵。作业过程中发现650~850m抽油杆偏磨严重,第88根接箍磨穿并断脱,11月份发生同样的情况,第87根接箍磨穿并断脱。查资料发现,650~850m井段井斜和全角变化率变化非常大,造斜点在675m处。
3.2 管杆偏磨产生铁削造成泵卡
欧22-30井2011年1月井卡检泵,施工起杆时提不动,发现杆接箍多处磨平,活塞卡在泵筒内,泵筒内有铁削,7月份发生同样的情况。分析原因是该井动液面深,产量低,间出时间长,抽油杆接箍与油管间的干摩擦严重,在磨擦过程中产生的铁削在油管内不能及时随液体携带出井口,而是下沉入泵筒存留在衬套间,从而造成泵卡。
3.3 偏磨导致泵漏失
欧27-20井2011年9月不出,测试泵漏失,于是检泵。作业时发现抽油杆多处偏磨,游动凡尔球座上有铁削。分析是偏磨产生的铁削下沉粘糊在球座上,造成游动凡尔关闭不严。
4 对策及效果分析
通过现场分析,认识到油井偏磨问题的严重性,并采取一定的措施减少偏磨程度,主要有以下对策。
4.1 使用抽油杆抗磨接箍
抽油杆抗磨接箍表面采用特殊减磨和抗磨处理,其表面涂有特殊功能的合金粉末,光洁度高,可降低接箍与油管之间的摩擦系数,可比普通抽油杆接箍提高耐磨寿命。
欧28-24井2011年1月井卡检泵,作业时发现杆偏磨,于是使用50个抽油杆抗磨接箍,4月份解堵时发现磨损程度比较轻,抽油杆抗磨接箍起到效果。该井2010年没有采取措施时检泵5次。
4.2 使用抽油杆扶正器
滑动式抽油杆扶正器,其摩擦工作面为三个与油管内壁曲率相同的圆弧曲面,外表面采用物理方法吸附有一层光滑致密的金属固体润滑涂层。在工作过程中,曲面可沿芯轴自动转向,确保以一个工作曲面与油管壁发生贴合,可起到减磨效果。4.3 使用多功能防卡器及效果
多功能防卡器内安装有磁性物质,可在径向间产生较强的磁场,如果杆管偏磨产生的铁屑或锈皮等磁性落物向下沉积过程中,当通过防卡器时,防卡器间的径向磁场将磁性落物吸附在防卡器的积物槽内,防止其继续向下沉进入泵筒内,避免造成活塞卡泵筒。
欧26-K28井2011年2月杆断检泵,发现杆偏磨断脱,于是使用抽油杆扶正器。7月井卡检泵时发现为铁削造成泵卡,于是使用抽油杆扶正器和多功能防卡器,到现在现在没有倒井。2010年由于杆断脱和井卡发生检泵共4次。5 结论
欧利坨油田通过防偏磨技术的使用,作业井减少,因为偏磨造成作业比同期减少27井次,间接增油756吨,节约作业成本216万元。
一是有偏磨但偏磨程度较轻的井,根据现场抽油杆偏磨情况,结合井斜数据,采用抽油杆抗磨接箍即可有效减轻或避免偏磨。
二是偏磨重、产量高的井,分析井斜数据和“拐点”,在井斜变化大和“拐点”上下的井段使用滑动式抽油杆扶正器,在偏磨轻的井段使用抽油杆抗磨接箍。因为滑动式抽油杆扶正器防偏磨效果较好,但成本抽油杆抗磨接箍高。
三是有偏磨、间出严重、产量低的井,偏磨容易造成泵卡,使用多功能防卡器,在
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