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浅述注水站注水电机冷却系统能耗问题

浅述注水站注水电机冷却系统能耗问题   [摘 要]注水站冷却水系统由于结垢严重,造成注水电机冷却效果差,为保证安全生产被动补充大量清水。然而,清水的补给也是成垢离子的加入,温差的变化加速了管道的结垢,用清水冷却效果会更差,形成了恶性循环。大量清水的使用不仅产生资源浪费,同时引起注水电机冷却效果变差;电机因冷却效果变差,故障发生率随之增加。通过引进防垢技术,不仅解决了注水电机冷却问题,同时节约了生产成本,达到了的节能效果降耗的目的,实现了。   [关键词]注水站 电机 冷却系统 结垢 问题分析   中图分类号:TE43 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)41-0137-01   一、注水电机冷却系统现状及存在问题   油田注水站是保证油田水驱采油能力的重要设施,注入能力的稳定是保证油田注水的关键,而注水泵及电机的安全平稳运行是决定因素。当前注水电机均为清水冷却,低温清水通过冷却盘管换热,将注水电机热量带走,通过冷却塔空气散热将循环水降温,降温后冷却水通过泵升压后继续循环使用。在正常运行条件下,系统只需要补充少量清水来弥补清水冷却蒸发。然而,当前注水站存在大量清水的浪费和设施的维修,使注水站生产存在一定的安全隐患和清水资源的浪费,主要原因有以下三方面:   一是 清水不断进行换热、蒸发、升压过程,冷却循环水矿化度及水质硬度不断升高,在注水电机换热存在较大幅度温升条件下,换热盘管结垢严重,造成冷却效果逐步变差,冷却盘管内径缩小,过水量降低,造成注水电机温度升高,存在烧坏的安全隐患。   二是 为保证注水站注水电机冷却,在循环水回水温度不稳定情况下,生产通过补充大量清水来缓解冷却效果差的实际。而大量补充清水一方面造成清水资源的浪费,两一方面清水又带来了成垢离子的补充,电机换热结垢将更加严重,结垢严重的注水站每年都需要进行管道的酸洗解堵,以缓解换热变差的实际。   三是 冷却塔均为玻璃钢质风冷系统,在冬季运行过程中设备结冰严重,散水挡板及壳体由于风扇高速转动携带冰块碰击损坏严重,造成系统冷却效果差。   案例分析   以萨北油田第四油矿北五联注水站为例。该站现有注水泵5台,运行2台。正常运行条件下,冷却水来水温度在14~17℃,通过注水泵换热盘管后,水温提升至20~22℃,循环水在回至冷却塔冷却,系统循环水量在100m3/h左右。由于循环水的蒸发等因素,每天补充清水量不足5m3/d。当注水电机冷却水换热后温度升至24~25℃,注水电机温度常规情况下将温升至60℃以上,为保证设备的安全运行,生产运行将补充大量清水以降低循环来水温度。由于结垢堵塞问题不能立即解决,因此只能通过不断更新清水方法解决,站内夏季最高清水使用量曾达到600 m3/d,冬季降低至50 m3/d。由于冷却塔散热玻片损坏以及管道堵塞等因素,冷却塔设备整体性能大幅度下降,导致冷却设备效果差,更加剧了清水使用量过大这一突出矛盾。另外,根据管道结垢情况,1至2年对注水电机冷却循环系统进行酸洗解堵。   经济分析   通过对萨北油田几座注水站年清水使用量统计,结垢严重、冷却效果差的注水站平均使用清水量在65000~100000m3/a。   以注水站正常使用水量控制在10 m3/d计算,在循环条件差的情况下,一年最低清水使用量65000m3/a,则因冷却循环差产生的多余清水损耗61350 m3/a,以清水价格5.88元/m3计算,每年多余清水损耗为36.07万元/年。另外每年实施管道清洗约2.3万元/座。因此由于注水电机冷去系统性能差造成的直接经济费用效果为38.37万元/年。而萨北油田采用冷却水循环方式的注水站有?座,与北五联注水站问题相同注水站约占总数的70%,按此比例,每年将浪费清水使用量在110×104m3/a,直接费用近688.2万元。   产生巨大的清水用量主要是由于水质结垢、系统冷却效果下降造成的,而单纯问题如果能够通过有效措施解决,经济效益是可观的,同时相应安全隐患问题也随之解决。   二、技术措施   针对系统存在结垢严重问题,结合站内现有工艺,在风冷换热方式不改变的前提下,首要解决方式为水质的改善,确保注水电机冷却换热盘管不结垢。   采取化学防垢方式,不仅需要增设相应流程改造,同时全年运行费用较高,不适宜已建站的改造。而采用物理防垢技术不仅改造工作量小,一次投入运行费用小,是解决此类问题的技术方向。而物理防垢技术适应性是解决问题的关键。   当前物理技术较多,有超声波、强磁、电磁、合金等方式。   超声波是现有条件下较为经济有效的区域性防垢技术,但管道法兰、高频振动等因素将直接影响防垢效果,因此在此类区域性防垢不适宜。   强磁技术,在众多现场试验中应用,由于磁场在纵向剪切作用下,对水中金属离子

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