300MW汽轮机缸温差大原因分析及措施.docVIP

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300MW汽轮机缸温差大原因分析及措施

300MW汽轮机缸温差大原因分析及措施   摘要 文章对某电厂300MW汽轮机缸温差大的原因进行分析,并提出相应的措施,保证机组安全稳定运行。   关键词 300MW汽轮机;缸温差;原因;措施   作者简介 朱学勤,广东省粤电集团有限公司沙角A电厂,广东 东莞,523936   中图分类号 TK26 文献标识码 A 文章编号 1007-7723(2009)03-0038-0002      汽轮机一般均采用双缸、双排汽结构,高、中压缸合并。在高压上缸布置I段抽汽,高压排汽取Ⅱ段抽汽,中压下缸布置Ⅲ、Ⅳ段抽汽,I、Ⅱ、Ⅲ抽汽供高加用汽,Ⅳ段抽汽供除氧器、小机用汽。在主、再热蒸汽管道、缸体底部、抽汽管道上布置有大量的疏水管。鉴于此种结构及系统方式,难免在机组运行、启停过程中形成缸温差。如果温差过大会引起转子偏心缸体应力变化,影响机组安全稳定运行。      一、缸温差形成的原因      (一)非设备及操作异常   一般来说,机组在启动过程中汽缸内的热汽流偏于向上流动,启动初期部分凝结放热,凝结水在下缸形成水膜从而影响下缸传热,造成下缸温升比缸慢,如在启动中采用非圆周进汽,根据进汽的特点也会影响缸体的加热。但是在机组带上一定的负荷之后汽缸内壁已有较高的温度,由于此时机组进汽量明显增加,汽缸内汽体流速流量增大冲刷及卷带作用显著加强,下缸水膜不易形成,传热相对加强。另外,高、低压加热器随机投入加之缸体疏水作用,并网初期抽汽门起到很大的疏水及导流作用,加速了缸体的传热,下缸温度会明显高于上缸。反之,停机过程中,下缸温度会低于上缸。中压下缸抽汽管道较多,相对缸体来说管壁较薄、热容量小、冷却快、散热面积大,一般停机后下缸温度水平低于上缸。机组开始滑停到打闸过程中缸体产生缸温差。在汽轮机打闸前的一段时间,高压缸排汽温度出现特殊升高,这种排汽温度的短时升高,是由于停机时流量降低,调节级后压力下降,而高排压力因再热容积的变化延迟而下降缓慢,使高压缸最后几级的熔降变小,效率变差,温度升高。   机组打闸后,汽轮机高压上缸、下缸将出现不同程度的温度反弹现象,这是冷却不充分的表现,属于正常现象。高压上缸更明显一些,这是由于高压下缸高排管道及其上的疏水管道的影响,机组打闸后,缸体及高排管道的疏水门会自动打开,凝汽器真空及重力疏水使高压下缸在打闸后仍具备一定的冷却能力。   缸体下部保温存在缺陷,高、中压缸两端的对流通风等使下缸温度降低。   正常运行中,机组进汽参数、负荷急剧变化,高压加热器的不正常退出运行、单阀门与顺序阀的切换等,也会影响缸温变化。   (二)缸体进冷水、冷汽   1、结构性或设备缺陷   (1)疏水设计不够完善。主、再热蒸汽疏水,缸体疏水,导汽管疏水及其他疏水,先全部集中在一根疏水集管上,再疏人扩容器或凝汽器。由于各疏水压力等级不能保证时时一致,从而出现个别疏水管出现返水、返汽现象。   (2)高、低压加热器及除氧器等容器内部存在一定的蒸汽(高温的疏水汽化),当打开缸体疏水门(阀门本体也有可能存在内漏)时会有冷气漏入汽缸。停机后除氧器有相当大容积的水和低温蒸汽,在降压过程中,水也会不断汽化。这些带有一定压力的低温汽水在抽汽逆止门、电动门不够严密的情况下,很容易窜入基本处于常压下的汽缸,在下缸凝结吸热和流动冷却。   (3)机组停运后,辅汽通过轴封及不够严密的阀门窜入汽缸,或轴封减温水流入缸体。   有些机组由于轴封和汽缸的结合面漏汽的影响,使得保温层很潮湿,严重的时候,稍有压力,里面就会有水流出,潮湿的保温层在受热后,会产生大量的蒸汽冒出,这些汽体的汽化带走缸体的大量热量。   (4)汽机缸体夹层冷却蒸汽的流动变化,300MW以上机组采用高、中压缸合缸及内外双缸。高、中压进汽集中布置在中部,形成合缸中部的高温区,按各级做功逐步降温至两端低温区,而夹层冷却蒸汽主要作用就是冷却高温区的进汽部分,高、中压转子。当夹层冷却或加热汽体在流动过程中,由于高中压平衡活塞汽封等处的结构发生变化或异常,使缸体加热或冷却介质流量、速度发生变化,势必在机组启动、停运、大幅度变负荷过程中使得缸体温度水平发生变化。   (5)缸体温度测点的布置位置不合理或测点故障,不能够正确反映缸体的热应力情况。   (6)停机后,主汽门不严,主蒸汽泄露进入缸体,漏入的湿气在上缸凝结放热,致使高压下缸在停机8h后温降率仍达3℃/h,由于上述缸体温度未冷却到位,表现不够明显。   (7)在机组温、热态开机及甩负荷后启动情况下,冲转前要求开本体和机前疏水,大量的高温高压疏水和蒸汽进入高扩,使得原本处于真空状态下的高扩变成正压状态,压力高达0.20-0.54MPa,而此时汽机缸体内部又处于真空状态,使部分湿蒸汽倒流进入汽缸。机组在温

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