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煤与瓦斯突出事故案例分析
一、事故单位概况
某矿核定生产能力27 万吨/年,证照齐全有效。开采范围内含煤七层,其
中3、5 层煤可采,2 、4 煤局部可采,1、6、7 煤呈煤线状,不可采。矿井相
3
对瓦斯涌出量16.68m /min ,属煤与瓦斯突出矿井。5、6、7 煤为突出煤层。
6 煤因构造引起局部增厚,在一水平12 采区揭煤时曾发生过2 次煤与瓦斯突
出。某矿采用平硐-暗斜井开拓,有主平硐、西翼进风井、11 风井、12 风井、
14 风井5 个井口,矿井划分为-50m、-250m 水平开采,14 采区、21 采区为生
产采区,22 采区、23 采区为准备采区,共布置5 个采煤工作面和9 个掘进工
3 3
作面。矿井采用分区式通风,总进风量4770 m /min ,总回风量5240 m /min 。
本次突出事故位于21 采区-220 水平中石门掘进工作面。
二、事故经过
2014 年3 月17 日,某矿21 采区-220 水平中石门在出班放炮时发生煤与
瓦斯突出,突出后瓦斯逆流至行人上山,稀释达到瓦斯爆炸浓度,撤退人员
慌忙从架空乘人装置吊椅跳下时,导致装置脱托辊运行,吊椅与地面碰撞摩
擦产生火花,引起瓦斯爆炸,造成4 人死亡、6 人受伤,直接经济损失516
万元。该矿为煤与瓦斯突出矿井,核定生产能力27 万吨/年。 调查认定:
“3.17 ”事故是一起典型的安全生产责任事故。
三、事故原因
1、直接原因:
(1)6 煤为突出煤层,21 采区-220 水平中石门因断层构造引起局部煤层
变厚,突出危险性加大,揭煤前没有探明6 煤层构造变化和煤层赋存情况;
(2 )没有采取防突措施消除煤层突出危险性。
(3 )违章作业。事故当班炮眼见煤后没有停止作业,放炮诱导煤与瓦斯
突出。
(4 )工作面进风侧没有设置防突反向风门,突出后瓦斯逆流至行人上
山,稀释达到瓦斯爆炸浓度。
(5 )通风系统不独立、不可靠。
2 、间接原因:
(1)两个“四位一体”防突措施不落实。防突管理技术措施不到位,21
采区-220 水平中石门揭煤前,未编制揭煤专项设计,没有明确揭煤和过煤门
期间爆破作业方式和停电、撤人、警戒范围。突出危险性预测预报错误,结
论失真21 采区-220 水平中石门两次采用钻屑瓦斯解析指标法进行突出危险性
预测,没有按规定采用煤电钻或岩石电钻配麻花钻杆打孔取样,而是违规选
用风钻配普通钢钎打孔取样,取样方法错误,导致取样结论失真。
(2 )安全现场管理不到位,发现异常为采取有效措施处理。揭煤和过煤
门期间已出现构造和煤层变厚情况,没有及时进行补探。特别是3 月16 日早
班放炮后,工作面瓦斯浓度达5%,仍没有引起重视,没有进一步查明煤层赋
存、地质构造和瓦斯情况。
(3 )放炮制度落实不到位。只安排一名救护队员放炮,未安排相应的人
员停电、撤人、警戒等。同时,撤人不到位,只撤离了该工作面人员,未撤
离该采区或矿井撤人。
(4)应急预案不完善,突出后应急处置不到位。突出后,放炮救护队员及
该工作面附近人员急于逃生,未及时向调度室汇报,及时撤除人员;调度室
接到汇报后,未及时通知停电、撤人,而是继续向矿领导汇报,后领导到调
度室查看情况,贻误救灾最佳时机。矿井灾害演练不熟练,撤退人员慌忙从
架空乘人装置吊椅跳下时,导致装置脱托辊运行,吊椅与地面碰撞摩擦产生
火花。
(5 )某矿擅自调整掘进作业计划,生产管理混乱。在上报公司的3 月份
生产作业计划中,21 采区-220 水平中石门未纳入生产作业计划;但某矿在没
有上报公司同意的情况下,于3 月15 日中班擅自恢复21 采区-220 水平中石
门掘进。
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