英威腾CHH100系列高压变频器在煤气脱硫罗茨风机上的应用.docVIP

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英威腾CHH100系列高压变频器在煤气脱硫罗茨风机上的应用.doc

英威腾CHH100系列高压变频器在煤气脱硫罗茨风机上的应用 【摘 要】通过深圳英威腾CHH1OO系列高压变频器在中化平原化工有限公司煤 气脱硫罗茨风机系统改造屮的应用实例,介绍深圳市英威腾变频技术在节能降耗、 提高自动化控制水平方而具有很好的应用前景。 【关键词】高压变频技术;煤气脱硫罗茨风机系统;节能 一.企业介绍 中化平原化工有限公司前身系山东德齐龙化工集团有限公司,国家大型一档 企业,2008年6月由平原县人民政府和中化化肥有限公司重组为中化平原化工 有限公司,银行信誉等级“AAA” o公司总资产25亿元,全国同行业排名第三, 资产负债率59%,现有职工3300人,其中,大专以上学历人员800人,中专以 上学历1600人。公司主要产品有尿素、碳酸氢钱、液氨、塑料编织袋、粉煤灰 加气磴块等四大类20余个品种。现有氨醇生产能力为年产100万吨,尿素100 万吨。2007年实现销售收入26亿元,利税2. 3亿元。 该公司2007年消耗电力11. 0145亿千瓦时,其中外购电力 1377亿千瓦 时,占全部外购能源的近十分之一。企业内部电机系统存在的主要问题是:电动 机效率低;系统调节方式落后,大部分风机、泵类采用机械节流方式调节,效率 比调速方式约低30%。 二.煤气脱硫罗茨风机系统工艺流程及现状 煤气脱硫风机采用的罗茨风机属于回转容积式鼓风机,它的鼓风量与风机转速 成正比,基本不受出风口阻力变化的影响,这种硕风特性决定了不允许通过关闭 岀风口或进风口的办法来调节风量,而且经过采取优化以上主要工艺环节措施以 后,大量过剩风量通过回气阀调节,造成风机能量的大量损耗,而且由于磨损而 腐蚀问题突出,回气阀门需要经常维修。工艺流程设备图如下所示: 脱硫系统工艺流程图 三?改造方案 变频调速系统由用户开关柜、水阻起动柜、进线柜、CHH100系列高压变频器、 高压电机组成。进线柜是由二个真空接触器KMK KM2和两个高压隔离开关QS1、 QS2组成。QS1、QS2用于变频器维护过程中高压隔离。电机以变频方式运行时, QSk QS2和KM1、KM2闭合,水阻起动柜不工作。电机以工频方式运行时,QS1、 QS2和KM1、KM2断开,水阻起动柜工作。进线柜与和水阻起动柜互锁,完全能 够保证变频调速系统安全运行。 n该切换控制方式优点: 2变频器输入、输岀设计有隔离刀闸,便于变频器的维护与检修。 2该切换控制有两种起动方式,不论那种方式起动运行,都具有软起动 功能,不造成对电网冲击. 2操作方便,可以就地操作,也可远程操作,易于实现自动控制。 4.变频调速系统控制方式 (1)我方提供的CHH100变频器控制方式: 我公司CHH100系列高压变频器在现场采用手动和自动两种方式控制:在检 修,非生产时,采用手动控制方式,在正常生产时,采用自动控制方武. n手动控制方式 值班电工根据压缩机进口所要求的压力(流量),通过在远程监控反馈信 号,手动调节频率给定信号,从而达到满足风机需要的风量和风压要求。 n自动控制方式 自动控制方式有两种选择,一是压缩机进口要求控制的压力值由手操器给定 (4~20mA电流信号),压缩机进口反馈信号经压力变送器检测后,再由DCS供给。 压力比较和P1D运算均由DCS完成,其变换岀来信号作为变频器给定信号,以控 制电动机转速,使压缩机进口的压力稳定在压力设定值上,达到自动跟踪压缩机 进口压力的目的。同时,通过变频器的模拟量输岀接口将压缩机进口压力、实际 电压、电流、频率反馈到DCS监控系统上。变频器仍然作为一个执行机构,类似 挡板特性,只是时间系数需要重新调整,这种调节方式比较简便合理,只需要 DCS根据以往的工频调节方式增加变频调节回路,以前的工频挡板控制方式继续 保留备用。另一种方式是压缩机进口反馈信号送至变频器进行变换和处理,变频 器本身也具有PID功能。实现频率的自动调整,也就是说对风机电机的转速进行 控制,以达到根据负荷变化而调整输出功率、稳定压缩机进口压力和节能降耗的 目的。根据以往的工程经验,建议采用DCS完成自动调节功能。 (2) ?高压变频器具有远程和本机控制功能。 高压变频器具有远程和本机控制功能。本机控制时通过高压变频器控制柜上 触摸屏可就地人工启动、停止高压变频器,可以调整电机转速、频率。远程控制 放在控制室,设有操作台和上位机,由配电工操作控制。通过上位机配电工可以 随时了解设备的运行情况,通过操作台可实现对高压变频器进行简单的远方操作。 配电工可以根据工况自由选定高压变频器“手动/自动”调速运行。 四?现场运行情况 煤气脱硫罗茨风机所配置的高压变频器(型号CHH100-0900-06,额定电 压6KV,额定电流106A)于2009年12月11日开始安装就位;2009年12月 15日开始一次调试成功投入

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