S7-200驱动步进电机心得.docVIP

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S7-200驱动步进电机心得 项目简介 某公司有多台薄膜卷绕机需要进行自动化控制改造。原设备采用机械式计数,卷绕动力采用离合器传动,元件卷绕的起动、停止、圈数控制等均由人工操作控制,因此存在产品参数离散性大、产品质量与生产效率因人而异等不足之处。 工艺要求简述:由于卷制材料是10几微米的薄膜,要求卷轴平稳起动,均匀加速,以使用张力平稳;中间在某些位置需要停顿,作一些必要的处理,再继续卷绕;和起动一样,停顿或停止时,必须均匀减速,保持张力平稳;要求最后圈数准确。 控制系统构成 很自然地想到S7-200PLC应该能够实现项目要求的控制功能。S7-200CPU模块(晶体管输出型)已含有高速脉冲输出功能,普通型号的CPU脉冲输出频率达20KHz,而224XP(CN)更是高达100kHz,可以用来驱动步进电机或伺服电机,再由电机直接驱动卷绕主轴旋转,完成工艺所要求的动作。步进电机在成本上具有优势,但是步进电机的运转平稳性不如伺服电机,而两者的定位精度(圈数)的控制,在本工艺里都可以达到要求。我们考虑先试用步进电机的方案。步进电机的驱动,实际上是由相应的步进电机驱动器负责的,所以步进电机的相数齿数等等问题由相应的驱动器解决,选择步进电机要考虑的主要是体积、转矩、转速等,不是本文的重点;PLC向步进驱动器送的仅为代表速度与位置的脉冲,这里要考虑的是步进电机在规定的转速下是否足够平稳,是否适合作为薄膜卷绕的动力。我们作了一个模型机进行试验,采用细分型的驱动器,在50齿的电机上达到10000步/转,经17:25齿的同步带减速传动(同时电机的振动也可衰减),结果运转很平稳,初步确定可以达到工艺要求。于是正式试制一台,也获得成功,性能达到工艺要求,目前已经按此方案批量进行改造。CPU选择224XPCNDC/DC/DC,系统构成如下: 224XPCNDC/DC/DC,1台 步进电机,2台 细分型驱动器,2台 TD200文本显示器,1台 LED显示屏,1块 正交增量型编码器,1个 2.1:PTO0(Q0.0)输出一路高速脉冲,负责驱动卷绕主轴的旋转 2.2:PTO1(Q0.1)输出一路高速脉冲,负责驱动主轴的水平直线移动 2.3:一个正交增量型编码器装在主轴上,作为卷绕圈数的反馈 2.4:TD200作为人机界面,用于设定参数 2.5:一个LED显示屏用于显示实时的卷绕圈数。 在实际生产中,工人需要时时参考卷绕的进度,LED显示比LCD醒目,所以这里放置了一个自制的LED显示屏。LED屏和PLC的连接方式,可参考本人在2003年的专家论文集中的文章。 3控制系统完成的功能 3.1:控制系统首先要实现的功能,是卷绕的平稳起动、加速、减速、平稳停止。 在新版的S7-200中,支持高速输出口PTO0/PTO1的线性加/减速,通过MicroWin的向导程序,非常容易实现。实际上,以目前的情况,线性加减速只能使用向导生成的程序,Siemens没有公开独立可使用的指令。 3.2:使用位置控制向导生成以下四个子程序(仅限CPU内的PTO,不包括专用模块的情况),以PTO0为例: 3.2.1:PTO0_CTRL:每周期调用一次,可以控制PTO0的行为 3.2.2:PTO0_MAN:可以控制PTO0 3.2.3:PTO0_RUN:运行(在向导中生的)包络,以预定的速度输出确定个数的脉冲,也可以通过程序随时时中止(减速或立即中止)。 3.2.4:PTO0_LDPOS:装载位置用,本例使用相对位置,所以不必装载。本例的工艺要求,输出脉冲数可变(圈数可设定),又要在工艺允许的情况下尽可能地按指定的速度运行,也要随时能够减速停止,包括人工手动的停车要求。直接使用PTO0_MAN和PTO0_RUN都无法直接满足要求,以下来研究配合辅助手段如何实现。 3.3:精确的位置(圈数)控制 3.3.1:PTO0_RUN+中断卷绕定位与圈数控制,达到0.1圈以内的精度即可,以10000步/转的细分驱动器,0.1圈相当于1000脉冲。假使PTO正以最高100kHz速度输出脉冲,以1ms的时间响应中断,脉冲的误差约为100个,所以从理论上说,中断方式把脉冲误差控制在1000个以下完全可以。如何实现?我们来看下面一个PTO0_MAN指令执行的示意图: 有恒速阶段 无恒速阶段 当PTO0_MAN指令RUN=1允许脉冲输出时,脉冲序列从最低速(起始速度,本例设为100p/s,很小,可以认为0)线性加速,加到指定速度speed后保持匀速,当收到减速停止RUN=0命令时,线性减速,至最低速后停止。所以,我们只要在脉冲输出前计算出停止指令执行的位置,并在此位置设置中断以便执行减速停止指令,就可保证输出的序列脉冲个数在要求的误差范围内。计算过程:本例加速和减速的斜率是相同的,比较简单,如果两个斜率不同,计算稍

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