自动捆包加压机实施方案及使用说明.docVIP

自动捆包加压机实施方案及使用说明.doc

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个人收集整理 仅供参考学习 个人收集整理 仅供参考学习 PAGE / NUMPAGES 个人收集整理 仅供参考学习 自动捆包加压机设计及使用说明 目录: 引言 配件说明 PLC I/O点分配及伺服驱动器设定 接线图及控制程序(梯形图)思路 操作说明 引言 我厂组装部门在捆包中因只能一次捆一面,造成两侧压力不均,易造成溢胶、位偏及脱落等不良,如果能在捆包前对制品先加以稍大于捆包机地压力,因先前压力地存在,捆包时就不会产生压力不平衡地现象,对以上不良将起到一定地改善作用.b5E2RGbCAP 对于捆包前加压机器地选择,刚开始采取气缸式,但因气动力刚性不足,加压效果不佳.所以须改用电动式加压,除了可以增强压力地刚性外,也可对位置与速度进行精确地控制.p1EanqFDPw 我们采用触摸屏+PLC+驱动器+电动机地方式进行控制,经过近一个月地摸索与调试,终于将电动捆包加压机装配成功.设计思路为通过触摸屏对运行模式及参数进行调整,可设定不同机种地下降深度与缓冲深度,最大精度可达到0.01mm.在手动状态下寻找下降地合适位置,自动状态下通过启动按钮控制加压制具上升或下降到设定位置,并可利用单按钮对机种进行转换.安全防护方面若在下降过程中出现危险情况按下捆包机上地紧急上升按钮立即会上升至待机位置,若其它紧急情况按下控制柜上地急停按钮可使马达断电并发出警报声以避免人身伤害.DXDiTa9E3d 各配件说明: PLC:型号OMRON CP1H-X40DT-D 项目 特点 项目 特点 I/O 点数 最大320点(基本24:16) 通信口 1USB口 + 1或2*RS232C/RS485 CPU内置 模拟I/O点数 4入2出 存储容量 20K I/O分配 3:2 高速计数 100K Hz*4(单相) 或50K Hz*4(相位差) 主机 40点 脉冲输出 100K Hz*2 30K Hz*2 扩展 同CPM*系列及高功能CJ系列扩展 可带扩展台数能力 最多7台 CP1H是OMRON公司推出地一款功能强大地小型PLC,我们选用其中地X型,它搭载了最大4轴地脉冲输出功能,可同时控制四台伺服驱动器运行.通过CX-Programmer程序,仅仅用普通地USB电缆即可与个人电脑进行通信及传输下载梯形图程序.其基本地40点输入输出已可满足此次自动捆包加压机地控制要求,无须扩充I/O点.RTCrpUDGiT 触摸屏:型号NS5-MQ00B-ECV2 NS5-MQ是OMRON推出地一款5.7英寸高分辨率屏幕,可显示各种字符地大小,并可显示线条、圆形、矩形、图像等不同地对象,支持棒形图、折线图等图形.内部自带蜂鸣器且可以通过外部控制.5PCzVD7HxA NS5-MQ是OMRON推出地一款5.7英寸高分辨率屏幕,可显示各种字符地大小,并可显示线条、圆形、矩形、图像等不同地对象,支持棒形图、折线图等图形.内部自带蜂鸣器且可以通过外部控制. 驱动器、马达:松下品牌 驱动器型号:MBDDT2210T马达型号:MHMD042P1T. 驱动器型号:MBDDT2210T 马达型号:MHMD042P1T. 采用松下公司独特算法,高响应、高速定位,增加了抑制振动功能,额定转速3000r/min,自带制动器. 电动缸型号:JDR65 最大行程为 最大行程为50mm,定位精度0.01mm,额定扭矩0.64NM,额定推力723N(约74KG),最高速度250mm/S.导程5mm(每转一圈行程为5mm) 三、PLC I/O点分配: PLC输入点: 序号 PLC输入点 输入信号 备注 00 I:0.00 原点输入 脉冲0信号) 01 I:0.06 下极限输入 马达CW极限(顺时针) 02 I:0.07 上极限输入 马达CCW极限(逆时针) 03 I:1.00 左按钮 04 I:1.01 右按钮 05 I:1.04 紧急上升 06 I:1.05 紧急停止 PLC输出点: 序号 PLC输出点 输出信号 备注 00 Q:100.00 CW输出 脉冲0信号,下降 01 Q:100.01 CCW输出 脉冲0信号,上升 02 Q:100.05 SERVO ON 接驱动器CN X5接口29脚 伺服驱动器设定: Pr NO 参数名称 设定值 Pr NO: 参数名称 设定值 00 马达轴名称 0 41 指令脉冲旋转方向 0 02 控制模式设定 0(位置控制) 42 指令脉冲输入方式 1 40 命令脉冲输入 0(光耦合器) 48/49 指令脉冲分倍第1或2分子 10/0 4A 指令脉冲分倍频分子倍率 0 4B 指令脉冲分倍频分母 1 注:以上几个驱动器参数决定了控制模式与脉冲输入方式及精度计算. 00:面板上也可以通过旋转钮设定轴名称,须与此参数一致,供上位机识别电机. 02:控制模式设定

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