C5罐区装置中PLC的应用及分析.pdfVIP

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  • 2019-07-03 发布于江西
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维普资讯 学兔兔 过程控制实施技术 石 油 化 工 自 动 化,2008,2:79 AUTOMATION IN PETRo—CHEMICAL INDUSTRY C5罐区装置中PLC的应用及分析 蔡旭庆,王红英 (兰州石化 维达电仪分公司,甘肃 兰州 730060) 摘要:介绍了兰州石化公司140 kt C5罐区装置中可编程控制系统(PLC)的软、硬件配置、网络结构及系统的运行情况 分析了该系统流量累积程序存在的问题,并阐述了解决问题的办法。 关键词:批量控制;可编程控制器 Profibus总线;堆栈 中图分类号:TP273 文献标识码:B 文章编号:1007—7324(2008)02—0079—02 1 引 言 动化结构,易于今后的系统扩展。过程控制、监视 140 kt C 罐区装置是 2006年兰州石化公司 和使用所需的故障诊断等功能设置于PLC内。这 为大乙烯项目配套上的1套装置。该装置主要用 些功能包括:实时钟、继电器和锁存继电器、过渡 来进行C 物料的储存及汽车装车,可实现连续进 触点、计时器、计数器、算术运算、逻辑功能、移位寄 料计量及间歇打料装车的批量控制。 存器等。智能化的诊断功能连续监控系统工作是 工艺要求PLC能自动检测4个 球罐的液位 否正常,并记录错误和特殊系统事件。 信号,根据C5液位的不同,自动控制进口阀门的开 b)接口模块IM153—2。共2块,用于多机架 关,合理地控制球罐的液位;对装置的C5流量、蒸汽 配置中主机架和扩展机架之间的连接,可扩展多个 流量、氮气流量等进行显示,并进行累积;装车系统 机架,各机架之间的最大距离为 10 m。实际应用 共有4个控制回路实现对相应阀及流量的批量控 中配备有2个扩展机架,扩展机架上有接口模块和 制,满足C5装车的工艺要求。同时,系统还对过程中 信号模块,其中数字量输入模块4块、输出模块1 的压力、温度、机泵状态、电动阀门状态等进行显示。 块,模拟量输入模块8块、输出模块1块。 2 PLC控制系统 3 网络结构 该装置最重要部分就是 PLC,它的好坏将关 第1个通讯网络:PLC与人机界面间的通讯。 系到整个装置生产运行的成败。该系统的PLC主 采用MPI方式,速率为 187.5 Kbps,两者可以周 要选用的是西门子CPU315—2DP系列模块。根据 期性地交换少量的数据,在系统中该通讯完成将 工艺的要求,PLC采用的是主、从站结构,由1个主 PLC中处理后的各种现场运行数据送就地人机界 站、2个从站和2个PC站(上位机)组成。用 S7— 面显示,同时可以将人机界面输入的控制命令送到 300CPU315—2DP系列 CPU模块做主站,S7— PLC,控制设备的运行。 300CPU315—2DP系列 I/O模块作从站,主站通过 第2个通讯网络:将控制箱分为主控制箱与 Profibus总线电缆和接口模块与从站通讯,这样的 分控制箱(ET200远程终端),两者采用 Profibus 构架既保证了PLC的先进性又为用户节省了成 总线通讯,利用Profibus现场总线通信方式,

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