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2011年工程硕士论文答辩 答辩人:XXXXXXX 学号: XXXXXXX 导师: XXXXXXX 专业: 工业工程 进一步问题推进: 1)精益生产实施处于活动形式,未形成“精益思想”“改善”企业文化。 2)员工对精益生产的认知度欠缺,精益思想并未真正深入到每个人的心。 3)生产运作中现场遇到的问题,各个职能部门之间缺乏合作,使改善的实施进度缓慢。有些改善甚至未能有效实施。 4)管理和机制还欠缺完善。没有完善的管理制度和扎实的管理基础为保障,推行精益生产将没有长效性。即便有好的作业方法、流程和改善,因为没有形成作业规范和制度,很容易导致不能持续,一旦有变更人员或设备、场地就不能得到同样的效果。 5)精益生产实施执行的持久性。 个人简历发表的论文 个人简历: 目前就职于上海日立电器有限公司;2010年开始担任 钣金生产经理,主要负责生产现场管理工作。 在读期间公开发表的论文 《全员参与改善的精益生产系统设计和实施》.商业现代化, 2011年, 第640卷(期): 123-124. * * 答辩题目:基于精益生产理论的S公司 压缩机壳体生产效率提升研究 选题的目的、意义 1 论文的基本框架 2 论文的主要内容 3 结论 4 目录 精益生产的目标是尽善尽美,消除一切无效劳动和浪费。通过不断地降低成本、提高质量等手段确保企业在市场竞争中的优势。 在国际金融危机之后,我国制造企业暴露出管理粗放、效率低下、竞争力弱、抗风险能力差等缺点,许多竞争力弱的企业已经倒闭或面临倒闭。新形势下的竞争压力,向管理要效益正成为越来越多企业的普遍共识。 S公司是当今国内最大的空调压缩机生产企业之一。在公司不断扩张的同时,不仅使内部的管理跟不上,存在较多的问题。公司更是面临着原材料上涨、行业内的激烈竞争、人工成本上升等境问题,造成盈利能力逐年下降。 在这种环境下,内在如何减少浪费、降低成本,苦练内功,优化管理创造最大利润是企业面临的课题和追求的目标。 选题的背景、意义 1 本文通过以点带面,从S公司壳体生产车间为切入点,通过深入了解和分析制造管理现场的现状和问题,提出针对性的精益生产解决方案; 选题的背景、意义 1 论文的基本框架 论文的基本框架 2 精益生产 理论研究 现状问题 分析 提出解决 方案 实施 论文的主要内容 现场环境差 人员技能低,离职率高 人员冗余,流水线配置不合理 设备基本故障高 质量低级失误不良率高居不下 员工散漫,积极性不高 S公司壳体生产车间现状及问题 提出问题 论文的主要内容 3 论文的主要内容 解决问题 解决S公司壳体生产车间问题的办法 强化5S活动,改善现场环境 对生产线实施实物劳动生产率考核,减少人员,改善线平衡,提高效率; 通过“我的设备我保养”活动,减少设备基本故障; 加强人员技能培养,实现一人多能; 强化现场班组管理水平; 通过QC改善,我的质量我负责活动,降低品质不良率; 实施合理化建议活动,调动一线人员的参与积极性; 论文的主要内容 3 减 少 故 障 品 质 改 善 全员参与 精益生产 5S\标准作业 少 人 化 提 升 班 组 管 理 水 平 提 升 操 作 人 员 技 能 论文的主要内容 3 精益生产实施方案设计思路 在实施精益生产期间取得了一定的效果。 1)实施5s管理后,车间面貌有了很大改观。经过对生产现场物品的清理,,增大了车间可利用的作业面积,增加车间的场地利用率。通过对产品、工具的定置管理,各个物品的存放地点、数量、加工状态一目了然。初步改善了现场改善了车间的环境条件。 2)设备故障率下降10%,操作人员、维修人员对设备保养意识得到提高。 3)实物劳动生产率提升31%,线平衡从67%提高到78%。 4)品质得到改善不良率从1.4%降低到0.27%,报废金额节约近13万元。 5)班长管理意识得到进一步提高,在工作中逐渐运用精益理念分析现场问题。 6)生产线员工积极性得到提高、改善参与度达到了40%,提案实施率达到60%。 结论 3 结论 3
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