数控机床的 液压装置装调与维修课程实例.pptVIP

数控机床的 液压装置装调与维修课程实例.ppt

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;模块五 数控机床的液压与气动装置装调与维修 ;;;任务目标;;;一、液压系统的维护;(3)控制液压系统泄漏极为重要,要控制泄漏,首先是提高液压元件零部件的加工精度和元件的装配质量以及管道系统的安装质量。其次是提高密封件的质量,注意密封件的安装使用与定期更换,最后是加强日常维护。 (4)防止液压系统振动与噪声。 (5)严格执行日常点检制度。 (6)严格执行定期紧固、清洗、过滤和更换制度。;2.液压系统的维护操作;;;;二、液压系统常见故障及其诊断方法。;分析及处理过程:本机床采用的是液压弹性夹具,靠液压 缸压力顶开夹具进行工件装夹。经检查后发现夹具顶开的行程远远不够,因此调整夹具行程,调整后发现效果不佳,工件仍很难装夹。因此,进一步检查电气控制回路,发现DC24V电磁阀线圈两端电压为22V(属正常),检查液压管路,发现管路正常,手动控制液压阀,使其处于左位机能,工件装夹正常;拆开电磁阀,发现阀心处一固定螺钉松脱,导致电磁阀在得电过程中,阀心不能准确到位,引起部分用于顶开液压缸的液压油处于卸荷状态。 故障排除:拧紧该螺钉,重新调试夹具行程后,故障排除。;;检修实例3:润滑油路电磁阀的故障排除 ;检修实例4:供油回路的故障排除 ;分析及处理过程: 启动液压系统,调节溢流阀,压力表指针不动作,说明无压力;启动电磁阀,使其置于右位或左位,液压缸均不动作。电磁换向阀置于中位时,系统没有液压油回油箱。 检测溢流阀和液压缸,其工作性能参数均正常。而液压系统没有压力油输出,显然液压泵没有吸进液压油,其原因可能会有:液压泵的转向不对;吸油滤油器严重堵塞或容量过小;油液的粘度过高或温度过低;吸油管路严重漏气;滤油器没有全部浸入油液的液面以下或油箱液面过低;叶片在转子槽中卡死;液压泵至油箱液面高度大于500mm等。经检查,泵的转向正确,滤油器工作正常,油液的粘度、温度合适,泵运转时无异常噪声,说明没有过量空气进入系统,泵的安装位置也符合要求。;分析及处理过程: 将液压泵解体,检查泵内各运动副,叶片在转子槽中滑动灵活,但发现可移动的定子环卡死于零位附近。变量叶片泵的输出流量与定子相对转子的偏心距成正比。定子卡死于零位,即偏心距为零,因此泵的输出流量为零。当其偏心距为零时,密封的工作腔容积不变化,所以不能完成吸油、压油过程,因此上述回路中无液压油输入,系统也就不能工作。 排除步骤:将叶片泵解体,清洗并正确装配,重新调整泵的上支承盖和下支承盖螺钉,使定子、转子和泵体的水平中心线互相重合,使定子在泵体内调整灵活,并无较大的上下窜动,从而避免定子卡死而不能调整的故障。;检修实例5:压力控制回路的故障排除 ;分析及处理过程:液压缸停止工作运行时,系统不卸荷,液压泵输出的压力油全部由溢流阀溢回油箱。系统中的溢流阀通常为先导式溢流阀,这种溢流阀的结构为三级同心式。而当压力调整到高于10MPa的任一压力值时,系统会发出像吹笛一样的尖叫声,此时可看到压力表指针剧烈振动,并发现噪声来自溢流阀。当压力调整到一定值时,就必然激起主阀心振动。这种高频振动必将引起弹簧、特别是调压弹簧的强烈振动,并出现共振噪声。另外,由于高压油不通过正常的溢流口溢流,而是通过被卡住的溢流口和内泄油道溢回油箱,这股高压油流将发出高频率的流体噪声。;故障排除:首先可以调整阀盖;装配时,调整同轴度,使主阀心能灵活运动,无卡紧现象,然后按装配工艺要求,依照一定的顺序用定扭矩扳手拧紧,使拧紧力矩基本相同。当阀盖孔有偏心时,应进行修磨,消除偏心。主阀心与阀体配合滑动面若有污物,应清洗干净,目的就是保证主阀心滑动灵活的工作状态,避免产生振动和噪声。 另外,主阀心上的阻尼孔,在主阀心振动时有阻尼作用,当工作油液粘度降低,或温度过高时,阻尼作用将相应减小。因此,选用合适粘度的油液和控制系统温升过高也有利于减振降噪。;检修实例6:速度控制回路的故障排除 ;分析及处理过程:节流阀前后压差小致使速度不稳定,系统的故障是液压缸推动负载运动时,运动速度达不到调定值。经检查,系统中各元件工作正常,油液温度属正常范围。但发现溢流阀的调节压力只比液压缸工作压力高0.3MPa,压力差值偏小,再加上回路中,油液通过换向阀的压力损失为0.2MPa,这样造成节流阀前后压差值低于0.2~0.3MPa,致使通过节流阀的流量达不到设计要求的数值,于是液压缸的运动速度就不可能达到调定值。 故障排除:提高溢流阀的调节压力,使节流阀的前后压差达到合理压力值后,故障消除。;检修实例7:方向控制回路的故障排除 ;检修实例8:阀换向滞后引起的故障排除 ;;检修实例9:一数控车床卡盘失压故障 ;检修实例10:T40卧式加工中心刀链不执行校准回零 ;故障检查与分析:分析故障范围在以下3方面: ①刀链因故未能转到校准位置(HOME POSITION)就停止

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