对于本来红窑事的个人认识.docVIP

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对于本来红窑事故的个人认识分析及检讨 刚刚换砖40来天,我们的回转窑就因为红窑被迫停下来了,这个问题很是值得思考,尤其是作为窑操作员,21日中班进窑观察窑皮和红窑地方窑砖情况,发现问题真的比较严重,从1.5米到3.5米左右将近两米的砖基本损坏,出现坑坑洼洼的状况,并且基本上都很薄,但是在其前面和后面的砖完好无损,再在后边烧成带的窑皮很是不好,明显比较厚,出现坎坷不平,类似蟾蜍的皮,个人结合当时照的相片,进行个人的分析。相片见文后。 对于这种情况,在和别人讨论以及对近段时间烧成窑遇到的种种情况,结合窑皮照片和对燃烧器的各个管道观察发现,这次红窑的主要问题就在燃烧器上,燃烧器是丹麦史密斯DUOFLEX型燃烧器,这种燃烧器它的内外风是从一个管道喷出,这次对其管道测量,明显发现这个风管道严重变形,左右,上下的间隙距离有明显的差距,最大差距竟在5MM,本身这个管道间隙也只有10MM左右,在看煤管道有一支撑片掉了,有四个变成三个,出现煤管道有过去的均匀环状变成了椭圆环,这些情况会造成燃烧的火焰出现偏火和火焰分叉现象,本来窑口4米不属于火焰高温区,尤其对于本厂高灰分,低挥发份的煤,燃烧速率慢,黑火头长,由于火焰偏火和分叉,就会出现扫着地方窑皮的现象,照片上出现明显的坑凹显现,更能说明火焰分叉。这能够排除烧大火造成涮窑皮这一个原因,因为大火涮窑皮是明显平齐涮的现象,并且位置也不对,我厂也出现大火涮窑皮的事故,那次典型在7到9米之间。在河南某厂,由于燃烧器风道变形问题,在窑前几米位置在一月内红窑几次,山东德州大坝公司同样这个问题,也出现在1到4米红窑。个人建议,尽快修复燃烧器。 还有后边的不平整窑皮反映出有短焰急烧现象,这与近短时间煤的灰分持续在36%以上,内风开大,二次风温控制的高有很大关系,大修前本厂得煤粉灰分在32%左右,很少有超过35%,发热量在5300左右,11月1日起后煤粉由于进厂原煤变化,灰分持续在36%以上,并且有连续几天在39%以上,发热量4900到5140,这样的煤燃烧比较困难,需要高的助燃二次风温,和比较短的火焰,否则出现黄芯料和比较高的游离钙,从上个月的熟料质量合格率明显看出来。前些日子由于出现两次比较近的高温风机跳停,造成窑头回火把一次风管烧坏,导致一次风管道漏风问题,由于报的配件管道拖较长时间,一次风出口压力从正常的26到30KPA降到17KPA,变频器以经济基本给到极限,而过去只给到80%,这使窑头的火焰极是不稳定,窑头二次风温高,煤粉会快速燃烧,一次风压力低,风速低,粉煤就会过早燃烧,形成短焰,并且火焰发散无力,再加上火焰分叉,扫窑皮和砖就无法避免了,一次风压问题是火焰变形主要原因。 上一个月,回转窑大大小小止料和减产将近40来此,过多次数的减产,会造成回转窑系统热工制度不稳定,加大了对窑砖的磨损。并且在上月,质控部的配的生料,持续在比较高的KH,并且重要的三率值一直处于不稳定状态,甚至出现在一个班内出现多次KH从1.20波动到0.88左右,IM值从0.8波动到1.6,SM值从2.6波动到3.2,这样的波动让作为操作员没有时间及时调整,打乱窑的热工制度。曾经在几天出现重要控制指标游离氧化钙在不变的热工条件下从3点多波动在0.3左右,造成窑砖受到热载波动厉害。化验室控制的熟料的KH在0.9左右,但是上个月超过0.91的占多天,并且化验室给我们提供是一天的平均值,不是单个班的,部分料子超过了正常煅烧控制要求,甚至有一班熟料饱和比超过0.97的非常高的料子,在国内基本没有那个厂能烧合格的。高的KH料子需要高的煅烧温度,为了达到质控部要求,只能多用煤,造成窑砖超过他的自身热承载能力。曾和给咱们厂提供耐火砖的雷法公司技术工程师探讨,我厂的熟料KH和游离钙控制指标,需要的温度基本快超过了他们厂耐火砖的最大热承载能力。同时11月的游离氧化钙的合格率小于1.2%在60%,国标和其他厂控制在1.5%和合格率在85%,游离钙合格率及窑砖快速磨损与煤灰份和质控部配料有着极大关系. 作为操作员,对于这次红窑有着一定不可推卸的责任,毕竟我们是操作的主体,由于操作时间不是很长,在操作的业务能力上还是欠缺很多,我们还没有能力说自己是一个成熟的窑操。在对待问题是,处理不够果断,譬如生料成分发生大的波动时,对于用煤量尤其是头煤把握的度不够好,控制的参数不够合理,同时在对于窑筒体温度观察缺乏整体性,一味的只关注烧成带的筒体温度。在对于窑头看火问题,关注不够,在下班看火上做的不好,看的比较少,观察的比较少。对待火焰的形状还没有一个好的认识,发现问题没能够与领导进行及时的沟通。对待这次红窑我们需要承担一定的责任。对待工作的可能造成事故的做法进行改正,提高自己的业务水平,保证回转窑系统运转情况。 综合上述分析,这次红窑和大面积窑砖损坏

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