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工程概况介绍 ***炼铁厂共有四座特大型高炉,炉容都达到了4000M3以上,是国内目前最大的高炉,炉渣处理系统是高炉不可缺少的一部分,炉渣处理主要有两种途径,一种是放干渣,一种是冲水渣,冲制水渣就是用一定压力和流量的水,使液态的熔渣变成均匀的颗粒状水渣。如下图: 一、选题理由 ***1BF水渣在96年高炉大修时生产工艺并没有改变,依然延用了拉萨法工艺,由于工艺所限,只能单边冲渣,水渣吹制率较低。 拉萨法工艺中由于水温较高,易产生海绵渣,海绵渣结在槽壁上和管道中,影响了各槽的容积和管道的水量; 给水管吹制压力偏低也一直捆扰着我们,当渣流量大时就必须分流一部分放干渣,不然极易产生爆鸣事故,易造成设备损坏与人员伤亡,直接影响了水渣吹制率。 为了消除事故的隐患,提高生产效益,我们选择了此课题。 二、现状调查(一) 一高炉水渣装备了四台流量为20m3/min,扬程为33m的给水泵为粒化炉渣提供水源。长期以来吹制箱供水压力偏低(南场吹压力为0.1MPa;北场吹制压力为0.08MPa),造成吹制水量不足,降低冲制能力,当渣流量大时,只能分流放干渣,直接影响到水渣吹制率;若来不及分流,还易引发吹制箱爆鸣,不但危害设备安全,还会危及人身安全。 四、目标可行性分析 八、组织实施(一) 2004年6月安装了新的吹制板; 吹制板上Φ25的眼孔由39个减少到33个; 吹制板上Φ18的眼孔孔径改为Φ16; 吹制板眼孔数量和孔径改变后,吹制压力有所上升,但不太明显。 在2004年10月又实施了第二步改变管路走向。 八、组织实施(二) 按配管图统计出各口径管道的长度,阀门、弯头、变径、三通的数量,查阅给排水设计手册确定各参数的取值,得出给水管路沿程损失计算表(见附表)。 从泵的出口管道直接引出一条管路至北场吹制箱缩短供水距离,减小沿程损失,提高北场吹制箱压力。 八、组织实施(三) 增加布渣器和缓冲沟: 冲渣时有每分钟80m3的渣水从脱水槽顶部落下来,落差达12m,渣、水冲击到下部的脊梁上,飞溅开来,导致下部设备磨损严重,滤网破损加剧。 在分配沟的口上增设布渣器和缓冲沟,不但使12m的落差变成两段,而且对渣水进行分流,减小了对下部设备的冲击。 在2004年12月进行了实施。 八、组织实施(四) 八、组织实施(五) 2005年2月利用定修时间对给水槽搅拌管进行了更换,管道材质由原来的普通钢材变为耐磨的钢材; 生产人员从2004年8月份到2005年3月份利用定修时间对给水槽、脱水槽、沉降槽和给水管道、搅拌管道进行了清理; 确定了清理周期,以后进行定期清理。 搅拌管改进前结渣情况 2003年1BF水渣吹制率:85.9% ,水渣:709407t,干渣:117316t; 2005年4—9月份1BF水渣吹制率:93.16%。按此吹制率以2003年的产量来算可产水渣:770175t,干渣56548t。 每吨水渣返回炼铁厂20元冲减成本,炼铁厂每年减少成本: (770175t-709407t)×20元=121.5万元。 1吨干渣炼铁厂支付挖掘费用为29.86元,炼铁厂每年少支出费用: (117316t-56548t)×29.86元=181.5万元 ***炼铁厂每年可增效:121.5+181.5=303万元 公司每年可增效:(770175t-709407t)×4.725元=28.7万元 (以上效益参照合同价格计算) 通过本次活动不但解决了吹制水压力小,吹制箱易发生爆鸣的安全隐患,减少了给水槽、脱水槽的结渣,而且提高了水渣吹制率,同时QC小组树立良好的形象,提高自己的信誉度,增加员工的创新意识,提高了员工的工作积极性和专业技能。 1BF水渣在定修时给排水时间还太长(需10小时左右),严重影响了检修、清渣的有效作业时间,另外有大量的水被排放到马路上,对环境造成了一定的影响。因此解决“定修时给排水时间长”是我们下一个活动的课题。 * 减少1BF水渣槽内结渣、 改善吹制水压,提高水渣吹制率 发布人: 2BF水渣 平均吹制率98% 3BF、4BF水渣 平均吹制率100% 因巴法工艺 拉萨法工艺 放干渣 (效益差) 冲制水渣 (效益好) 高炉炉渣 处理方法 1BF水渣 平均吹制率85% 吹制率=水渣量/(水渣量+干渣量)×100% 小组概况: 我们对2003年1~12月1BF水渣的吹制率进行了统计,分析后发现吹制率上不去的原因主
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