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水口水电站厂房桥式起重机振动测试及分析
【摘要】通过对水口电站两台桥机使用过程存在振动及 噪声问题进行分析,并进行检查、检测诊断,提出改造方案, 消除设备隐患,取得良好效果。
【关键词】减速机;测试;振动;改进
概述
水口电站两台2X250t桥机是由太原重机厂1989年设 计、生产、制造的大型起重设备,单车吊重500t两台并车 后最大可起吊lOOOt,用于发电厂房水轮发电机组的安装、 维护、修理。
两台桥式起重机自1990年投运以来,已使用二十年左 右,对七台发电机的安装、维护、修理起到非常重要作用。 由于安装时环境不理想,造成机械方面出现一些不可修复的 问题,特别是起升减速机,严重影响起重机的安全运行。电 气控制系统起升机构为国产自激磁动力制动系统,运行机构 为国产转子切电阻可直接打反车的调速系统,电气系统所用 元件为常规的继电器及分离元件,目前元件基本属淘汰产 品,故障率高,影响设备运行的安全可靠性,起同构控制系
统由于可调性差,两个机构甚至四个机构同时运行时,其同 步性能不能满足实际运行的需要。
由于各方面的原因,该设备经常性出现运行问题,设备 存在隐患。为此,公司提出对两台桥机进行有关机电项目的
检测、分析、鉴定及研究,为改造提供科学方案。
桥机现状与原因分析
2. 1机械设备现状
(1)对桥机桥架上拱进行现场检测,测量工具SJ006 水准仪,数据如下(单位:mm):
一号车一号梁上拱值
标准要求:跨中上拱度应为(0.9/1000⑺1.4/1000) S, 且最大上拱度应控制在跨中S/10的范围内。
(S-跨距=2800)跨中上拱度应为25. 2⑺39. 2mm,两车 上拱度全部符合标准要求。
同一断面轨道高低差标准要求:小车跨距为5. 8m时为9 除一号车跨中向上游侧第一节板点处超标1mm外(实测为 H=210)其余各点均在要求范围内,小车轨道接头高低差(见
表1)
标准要求:小车轨道接头处高低差dlmm,符合标准要
小车轨道侧向错位(见表2)
标准要求:小车轨道头部侧向错位f ^lmm 电动机轴与减速机高速轴同轴度,符合标准要求。 2.4制动轮
分为250T和50T两档,型号TZC758. 27速比1=11. 81 普通齿面减速机。经开盖检查各减速机齿合来重调角,齿型 已磨成刀形式,齿合间隙严重超标。#1车#1钩减速机第一 轴齿和第二轴齿合为1. 05^1. 10mm而且两齿均有硬点齿合 现象。接触长公20%左右角接触严重。两齿齿面均存在修磨 痕迹,周节积累误差大齿合间隙变化很大从0.5…1. lmm。运 转时造成冲击大是振动和噪声大的主要根源是第一轴齿与 第三轴齿与第四轴齿接触长度较好迗70%,合格。但接触高 度仅为30%,仍未迗到要求。#1车#2钩减速机第一轴齿和第 二轴齿齿合间隙为0. 47-0. 69mm有调角接触现象且齿侧间 隙超过标准要求。他面接触仅为40也未迖到标准要求。二 轴齿与三轴齿,三轴齿与四轴齿齿面接触较好,齿侧间隙稍 微超过标准要求。#2车#1钩一轴齿与二轴齿齿侧间隙为 0. 62^0. 60mm,超过标准要求,齿间有拉伤及修磨痕迹。其 他两级较好。#2车#2钩第一轴与第二轴齿齿侧间隙为 0. 75^0. 60mm间隙超标,接触长度迗60%,但高度上仅有30%, 主线接触易造成冲击、噪声大。
2. 6开式齿轮传动边
2.7端梁高强螺栓断裂原因分析
经查端梁连接孔无错位,且高强螺栓硬度远大于端梁结 构件硬度。分析认为不是因螺栓受剪断裂。认为从前标准要 求高强螺栓扭紧力矩偏大,且当时扭矩搬手粗放,精度不准, 使扭紧时力矩过大,且螺栓本身质量不高,存在应力造成伤 害所致,有微观裂纹,经振动导致断裂。
2. 8关于装超载限制器
经现场检查和图纸复查,在现行状态条件下可以安装超 载限制器,把超载限制器装到上滑轮装置平衡杠杆之承座 处,做些改动即可实现。大车运行机构,滑块式万向联轴器, 现磨损严重运转时噪声大,传动效率低,可改为十字轴式万 向联轴器,但需要把车轮端减速机轴端,接头拆下重新制造 安装上联拦法兰。主梁电气室增设轴流风机,实行强迫通风, 以改善主梁电气室工作条件,降低室内温度,可在端梁处开 适当的通风孔,并对端梁进行适当加强,安装轴流风机一端 向内吹风,一端向外排风。
2.9司机室安装空调,改善司机工作条件
桥机工作地点夏季很炎热,司机室处于电电厂房顶部, 温度尤其高,为改善司机工作条件,可以在司机室后部增设 平台,以安装空调机组。
2. 10关于增加工作翻身操作方式
经整体分析认为,现行桥机的双钩操作,可选一小车为 主钩,另一小车为副钩,采用“空翻法”即可安全进行工作 翻身,但工作要有足够的刚性和可捆绑性,吨位不宜过大, 就可以实现。
改进及处理建议
考虑到起重设备的特殊性,建议由原设计
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