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火电厂二氧化硫减排改造工程实践
林宝光作者简介:林宝光(1973—),大学专科,助理工程师,从事大型火电机组检修改造等生产管理工作;联系地址:邮(
作者简介:林宝光(1973—),大学专科,助理工程师,从事大型火电机组检修改造等生产管理工作;联系地址:邮(515071)汕头市濠江区华能汕头电厂环保部;联系电话(华能汕头电厂,广东 汕头 515071)
摘 要:针对某火电厂300MW机组的烟气脱硫减排提效技术改造中,在原场地狭小及原主设备保留利用的基础上,采用增加一台循环泵及改变喷淋方式的技术改造方案,提高烟气脱硫效率。当燃煤烟气含硫量增加时,也能满足SO2排放要求,达到SO2减排目的。对同类型电厂在这方面的技术改造具有参考意义。
关键词:火电厂;烟气;二氧化硫;减排;效率;改造;
1 概述
华能汕头电厂一期2×300MW亚临界机组,锅炉最大连续蒸发量为1000 t/h;脱硫岛采用国外能源公司(AEE)的石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术,一炉一塔配置,每塔设置3台浆液循环泵。于2006年6月陆续完成性能考核工作投入使用。该脱硫工程设计煤质的含硫量为0.63%,脱硫装置入口的SO2浓度1322mg/m3,脱硫效率为90%。
随着对污染物排放控制的日趋严格,将对火电企业的发展和生产经营带来严峻挑战。根据最新颁布的排放标准,经初步估算,在2010年以前建成的脱硫装置中,有将近90%需进行增容提效改造[1]。现以华能汕头电厂300MW燃煤发电机组的脱硫增容改造为例,就技术改造方案、设备选型、旧设备的利用等进行论述。
2 增容提效改造的必要性
目前广东各地市环保部门正积极推进当地污染项目的治理。数据显示,广东的火电厂、水泥、工业锅炉、生活污水是排放四项主要污染物的主体,其中火电厂由于发电量增加了20%和烟气旁路的结果,使2011年全省SO2和NOX排放量同比不降反升1.03%和4.90%[2]。近年来,因为燃煤品种的变化,煤质含硫量的波动较大。原脱硫装置设计入口含硫量为1322mg/m3,当煤质含硫量超过1700mg/m3 时,为了确保排放烟气的含硫量在200mg/m3以下,只能降低机组的负荷。为此,有必要对现有的一期脱硫系统进行技术改造。
3 原脱硫系统的设备配置
改造前,在设计煤种工况下,可在最大和最小污染物浓度之间的任何值下运行,燃用设计煤种BMCR工况,FGD入口SO2浓度1322mg/Nm3(干基,6%O2)时,脱硫效率不低于90%。脱硫系统增压风机与主机的引风机分开设置,脱硫系统设置GGH设备。
改造前脱硫系统中的主要设备,见表1所示。
表1 原脱硫系统中的主要设备
序号
名 称
型号及规格
数量(台)
1
吸收塔
喷淋塔,D12.0m×H6.95m(浆池尺寸),反应区:
D12.0m×H18.45m,总塔高:H=25.4m,壳体材料:碳钢+玻璃鳞片
1
2
吸收塔浆液循环泵
离心式,Q=3800m3/h,H= 16.6\18.1\19.6m,N=280\315\315kW
3
3
石膏旋流器
型号:4×PZ100/15 工作荷载:22.5 kN
2
4
氧化风机
电机型号:RBS 115/F 流量:3735 m3/h,压力:80 kPa
电机功率:132 kW,额定电压\电流:380V\229A , 冷却风机:0.37 kW
2塔共用3台
4 技术改造方案
该电厂脱硫装置改造方案中,仍采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,在BMCR工况下,以燃煤基硫份为Sar=0.7%进行设计,性能验收按照Sar=0.87%,对应FGD装置入口的二氧化硫浓度为2000mg/m3(标态、干基,6%O2)。要求出口排放浓度(烟囱入口排放浓度)小于80mg/m3(标态、干基,6%O2),脱硫效率不低于96%。年投运时间不低于6000h,年可用率不低于98%。改造方案中暂不改变增压风机,也不涉及GGH设备。FGD装置服务寿命为20年。为利用原有设备,均按其设备参数进行设计。
需改造的设备系统:
(1)吸收塔系统:增加吸收塔托盘;喷淋层改造为交叉喷淋层。
(2)增加塔外浆池系统。
(3)氧化空气系统。
(4)石膏一级脱水系统。
4.1 吸收塔系统
(1)吸收塔内增加合金托盘;即在吸收塔内,塔入口烟道与底层喷淋层之间,设置一层吸收塔托盘;可起到均布烟气分布和预洗作用,可以脱除烟气中30%~40%的二氧化硫;降低烟气中的二氧化硫浓度。在2003年,有国外公司专门研究了双托盘、单托盘、无托盘喷淋塔的液气比对脱硫效率的影响[3],并进行了大量的试验,其试验结果,如图1所示。
图1 双托盘、单托盘和无托盘喷淋塔液气比与脱硫效率的关系
从图1可知,在相同的脱硫效率下,双托盘需要的液气比最小
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